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重熔用铝锭是电解铝企业的主要产品,也是铝及铝制品深加工行业的主要原料,其质量的好坏将直接影响到下一步深加工产品的质量。本文针对重熔用铝锭生产的实际情况,从原铝的排包、配料,以及大K的处理等方面详细的论述了提高重熔用铝锭质量的方法,具有一定的指导意义. 相似文献
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铝锭铸造机组是铝冶炼企业形成最终产品的重要工艺设备,设备的平稳运行和充分发挥机械效率,是保障日常生产需求与最终产品外观质量的基本条件。本文针对连城分公司200 kA铸造车间20 kg铝锭连续铸造机组循环水设施和铝锭连续铸造机组主体部分存在的问题和局部设计改造进行了论述与经济分析。通过对ATZJ2-20/16-Ⅱ.20 kg铝锭铸造机组的进一步优化改进,使日常生产中铝锭脱模率由设备改造前的20%左右,提升到了设备改造后的98%以上,生产过程中铝锭脱模率低、产品外观质量有缺陷的"瓶颈"问题得到了解决,在人力、财力、物力、电力方面节省了开支,同时企业经过工艺设备的优化改进,提高了水资源的再循环利用,进一步完善了企业节能减排工作目标,降低了铝锭的生产成本。 相似文献
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从铝电解铸造铝锭时影响铝锭表面的因素出发,结合现有设备实际状况,阐述了降低铝锭表面波纹的措施,通过设备改造不仅取得很好的应用效果,而且取得很好的经济效益。 相似文献
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中铝青海分公司原先对主要产品铝电解重熔用铝锭进行标号、计量、入库、出库时采用人工处理:铝锭质检、检斤流程是由技术监督与质量检查总站、铝锭检查站质检人员根据中心化验室化验数据进行品位判定,同时,根据铸造车间当天生产情况,输入、打印铝锭质量标签,粘附在铝锭垛上用以计数、识别。其标签内容主要包括:铝锭品位、熔炼号和质检人员代码。铝锭进行表面物理检验后打捆,质检人员根据熔炼号粘贴标签。然后由铸造车间铝锭检斤人员对经过质检的铝锭进行检斤,并将检斤后铝锭运送到成品库,根据车皮对重量的要求,将铝锭进行分组堆放,等待装车。同时,检斤点每天向质检部门提交检斤单,其内容主要包括:铝锭熔炼号和重量,质检站核对铝锭质检、检斤、存货情况。这一系列复杂的过程都是由人工来完成,存在较大缺陷,劳动强度大,容易造成差错。 相似文献
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针对20kg铝锭铸造机组生产的铝锭表面波纹较大的问题,从设计方案、制造精度、外部环境和干扰因素等方面进行了分析,提出了多项改进措施,实践证明,这些措施行之有效,明显消除了波纹,有效提高了产品的表面质量。 相似文献
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几年来,洪格尔公司生产的配备有液压驱动/控制系统的新型液压缸大量用于立式半连续铝锭铸造机上。这种超大型的液压缸,以其创新的技术设计及优良的制造质量,保证了稳定的铝锭质量。目前,洪格尔公司的这种液压缸已被世界上50多个大中型立式铸造机所采用。本文主要介绍其特点及性能。 相似文献
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铝锭主要贸易标准概述Asketchofstandardofmainaluminumingotstrade目前国际市场普遍认可的铝锭贸易标准是国际标准、国际牌号注册协议组织铝锭牌号标准(即美国铝业协会AA铝锭牌号)以及欧盟标准。在目前的国际化大市场背景下,争夺国际标准的话语权成为各个工业发达国家在国际标准化工作中的重要任务。铝锭国际标准的制订和修订非常形象的反映了这个现象。铝锭国际标准是由ISO/TC79/SC4(国际标准化组织“轻金属及其合金”技术委员会—“铝锭”分技术委员会)负责制订和修订,秘书处设在日本。目前日本已经没有了原铝生产,因此实际主导力量… 相似文献
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铸造机链条滚轮滑动原因的分析及改进 总被引:1,自引:0,他引:1
20kg连续铸造机是中铝青海分公司第一电解铝厂生产重熔铝锭的主要设备,其铸模的输送装置为链条结构形式滚子链,滚轮在链条的传动过程中的运动形式为滚动.但由于铸模轴结构设计及摩擦润滑方式的不正确,导致链条运动摩擦阻力增大,链条易产生瞬间的抖动使铝锭表面产生较大的波纹和飞边,影响铝锭表面质量.从铸模轴结构和摩擦与润滑的角度分析了20kg连续铸造机链条滚轮滑动原因,并提出了改进措施. 相似文献
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本文根据对铝锭堆垛作业要求进行分析,介绍了一种全自动化铝锭堆垛机械手的总体设计、关键部件及工作特点,确定了4自由度铝锭堆垛机械手,并建立了相应工作站,为铝锭堆垛机械手的研制奠定了理论基础。该铝锭堆垛机械手占地面积小.作业范围大,堆垛效率高。各运动关节相互独立.易于控制.不仅满足铝锭堆垛技术要求.还可推广到其它行业的堆垛作业。 相似文献
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21.最佳的技术经济指标--铝锭综合交流电耗随着电解铝工业技术结构调整的深入,电解铝行业技术经济指标明显改善。2003年铝锭综合交流电耗平均为15030千瓦时/吨,原铝直流电耗均为13833千瓦时/吨。均为历史最高水平。而2004年11月,铝锭综合交流电耗降到14822千瓦时/吨,原铝直流电耗降到13672千瓦时/吨,全部刷新历史纪录。 相似文献
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