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正确地选择和制作挂具,在操作时得心顺手,能提高工效,保质保量。下面举例叙述。1.零件数量少,内孔长而大的工件,可以单独使用专用夹具,内外同时镀铬<如图1所示>。这种挂具制作容易,零件重心稳,不易发生阴阳极短路等现象。2.零件数量多,批量大,工件又不大(一般在φ20~φ40mm),采用一般的挂具(如图2)。此夹具在电镀过程中,需取出夹具,转动每个工件,防止零件产生气袋,使黑铬层颜色不均。推荐的一种能提高工效的新型较万能镀黑铬夹具(如图3),是我们多年镀黑铬生产的总结,使用方便,又易清洗,装卸零件方便稳当。根据零件内孔大小,只须选择合适的活动夹头摄在螺栓上就可以,不必更换整个挂具。同一挂具上能镀多种规格的工件,工效高,质量好。 相似文献
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0 前言 常规镀铬工艺电流效率低、污染大、深镀能力差,特别是小零件难以滚镀,生产效率极低.SPL-900电镀锡-钴-锌三元合金镀层外观酷似铬层,耐蚀性与光亮度可与铬层媲美,镀液的深镀能力远胜于铬,能源消耗明显比镀铬的低. 相似文献
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我厂生产多种精密天平,许多铜合金零件都要机械抛光.为减轻劳动强度,避免工伤事故,一部分零件改为毛坯拉光成型后化学抛光,再镀亮镍套铬以代替机械抛光.由于对表面光洁度的要求较高,镀亮镍套铬零件常有返工.凡镀镍光洁度不够,色泽不匀,套铬时烧焦、发灰、局部漏镀以及出现彩虹色等,均须进行二次镀镍或多次镀镍.由于镍层极易氧 相似文献
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一个长3.07m、φ200mm、1Cr18Ni9Ti不锈钢腔体,内腔要求镀硬铬厚度大于300μm。开始由于没有对辅助阳极进行截面载流核算(即利用φ59mm碳钢管包铅),电镀23h5(?)min,只获厚度为160μm硬铬层,且在内腔1/2长处漏镀(?)00mm×150mm纺(?)形面积。放置一周后要求返工。时间紧迫,只能在铬层上补镀,才能满足工期。这就提出一个在漏镀的不锈钢腔体上补硬铬问题。 相似文献
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如何提高不合格镀铬层的返镀成功率1前言我厂以生产大型广播发射机为主。发射机上大部分零件要求镀Cu-Ni-Cr。在电镀过程中,经常出现镀铬层不合格,需要退铬后再重新镀铬。众所周知,退铬后的零件经过活化后才能镀铬,否则很难得到合格的铬层。这是因为镍在空气... 相似文献
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镀硬铬的镀件如铁基体具有大量的微孔,按常规工艺要采用大电流,使其真实电流达到铬的析出地位,才能使镀件上有铬层镀上,但是否可以在改变镀前处理工艺并减小外加电流的情况下使镀件同样镀上铬层.同时基体的微孔缺陷存在时,采用常规镀前处理,往往引起镀层有大量的缺陷孔,是否也可用改变镀前处理来消除. 相似文献
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1套铬露黄零件电镀铜/镍/铬,亮镍镀层光亮、细致、均匀,但套铬时,覆盖能力极差,露黄现象严重。引起镀铬大量露黄一般有以下几种原因:①整流器发生故障,电流波纹系数太大;②镀铬液中CrO3/瞄一比例失调;③挂具导电不良;④电流密度太低;⑤阳极板导电能力差;③镍层钝化等。用仪表检测整流器,仔细清洗挂具及阳极导电部分,化验镀液,调整至工艺规范,故障仍无法消除。为检查镀镍层是否钝化,将镀镍零件在回:回*O中活化1~ZWn,经活化后镀件套铬正常,铬层光亮。显然镀铬故障出自亮镍镀液,是由镍层钝化引起的。引起镍层钝化的… 相似文献
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我厂的一条双层镍-铬手工线,长期以来生产正常,但1991年3月中旬,镀摩托车零件“接头”亮镍光亮无暇。但套铬后,除了部分高 Dk 区铬层灰白外,其它部分均未镀上铬,呈黑灰状,把黑灰洗去呈现出光亮镍层。 相似文献
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我公司电镀车间的镀铬线 4个 130 0mm× 6 0 0mm× 2 0 0 0mm硬铬镀槽 ,对深长内孔零件的尺寸镀铬加工。零件材料为优质合金结构钢 ,内孔尺寸为 13mm× 12 0 0mm、 18mm× 5 0 0mm、 18mm× 70 0mm、 18mm× 10 0 0mm、 35mm× 35 0mm等 ,铬层厚度控制为 2 0~ 2 0 0 μm不等。多年来镀液稳定 ,全线工艺运转正常 ,生产良好。1 前处理对于镀硬铬件 ,前处理除去零件表面的氧化皮、锈蚀、污垢、毛刺 ,可以大大减少镀层的起皮剥落等疵病 ,预防雾状松散的镀层出现 ,减少镀层凹坑、麻点。1.1 工艺流程自检、记录汽… 相似文献
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0 前言 尺寸镀铬,简单地说就是尽可能将铬层镀到符合规格要求.这样镀后研磨可降到最低程度,或者免去研磨.尺寸镀铬一般经过试验按理论电流效率计算出电镀时间,便能镀得所需铬层厚度,且出槽尺寸合格率应达95%左右.因此,镀铬除了应严格控制镀液温度、电流密度和施镀时间外,电镀每个零件通过电流都能顺利地输送到阴极(镀件)上实际需要的电流是重要环节.这就要求设计的夹具没有阻力,无论自动线还是手工作业镀硬铬都极为重要.如果夹具设计和制作得不适当,就不能生产出经济合理的零件.现将尺寸镀铬出槽合格率低的问题及解决方法叙述如下. 相似文献
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锡钴合金电镀及其应用 总被引:1,自引:1,他引:0
七十年代中叶发展起来的光亮锡钴合金工艺,可在部分零件上替代装饰性镀铬使用,能减少镀铬工艺中有41~51%铬酐在清洗过程中流失所带来的公害,而且由于锡钴合金镀液电流效率高达95%,镀亮镍后只要镀1~3分钟即可达到通常装饰性铬层厚度,故生产效率高。镀液操作时使用的电流密度低,通常为0.2~1.5A/dm~2,能节省电能。锡钴合金镀液能吊镀,也适合于滚镀。合金镀层经钝化后有良好的抗黯性,可解决复杂形状工件和小零件镀铬的困难。 相似文献
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一、前言某军工厂生产枪管(L:φ_内=68∶1)部件.该部件内孔直径小,内表面要求有均匀且耐磨的铬镀层,内孔精度要求高,镀后粗糙度要求在Ra 0.4~0.8μm之间.由于该厂的管理及电镀工艺欠佳,在生产时枪管内孔镀铬后镀层出现麻点,粗糙度达不到要求.问题出现后 相似文献
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1前言零件内孔镀铬,由于机加工和镀铬都存在着产生锥度的因素,如不采取相应的措施,会导致镀后锥度过大的弊病。如我厂生产的TF44抽油泵缸套(以下简称缸套),镀铬后锥度有时个别高达φ0.09mm,造成相当一部分缸套镀后返修,影响 相似文献