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一、硅钢片铁心材料的改进变压器空载损耗,主要是由磁滞和涡流损耗构成。近年来为降低变压器铁损,对硅钢片铁心材料性能进行了大量试验研究工作。从改进硅钢片晶粒纹理方向、减少硅钢片厚度和采用激光辐照对硅钢片进行精加工处理三方面,进行了大量改进并取得很大成就。使低损耗硅钢片的铁损比第一代硅钢片约低50%。目前通用的薄硅钢片厚度为0.27和0.23mm,仅生产少量的0.18和0.15mm薄硅钢片,用于研制低空载损耗变压器,图1所示为各种变压器铁心材料的铁损曲线。 相似文献
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浅谈D形轭在铁心电抗器上的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
传统的叠片式铁心电抗器的铁心结构,一般是轭、柱截面积比为1.05~1.1的圆形柱(外接圆)和矩形轭,轭、柱均以穿心螺杆夹紧的结构.随着冷轧硅钢片的广泛应用和用于绑扎铁心的高强度、高绝缘材料的诞生及其材质的提高,以及铁心裁剪设备的高度自动化和叠装工艺的不断成熟,与变压器一样,电抗器铁心的轭、柱间的接缝也已实现了45°的全斜接缝.柱和柱饼均可以树脂玻璃粘带或其它高强度、高绝缘、耐热性能好的材料替代穿心螺杆对其绑扎与紧固.这在很大程度上提高了铁心的可靠性,简化了铁心的制造工艺. 由于铁心电抗器的心柱中的气隙把心柱分成了若干段,所以器身总体需要经上下轭向柱施加压力,以防铁心松动.为便于施加压力,将轭的上下顶部设计成平面.这在客观上使得平轭和斜接缝构成D字形铁轭.依此,以无穿心螺杆的轭、柱截面积比为1的D形轭替代传统的矩形轭,将明显地改善铁心性能和节省硅钢片. 相似文献
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1 前言 非晶合金的磁性能将使变压器铁心空载损耗比现在通用的变压器的损耗降低三分之二。如果用非晶合金制造铁心的变压器取代全部现有硅钢片铁心变压器,每年将节省铁心损耗所消耗的几十亿千瓦小时电能,全国将节省极为可观的能源。制造非晶合金的工序仅仅由一个工序完成,即由液体金属喷射到衬底上而成。制造非晶合金材料的成本可能低于其他铁心硅钢片制造成本。 在美国为了解决采用非晶合金材料制造配电变压器铁心的难题经历了不寻常的过程。在 相似文献
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用于变压器铁心防锈处理的新工艺李明强(长沙变压器厂,长沙410014)长期以来,在我国南方大多数变压器制造厂家,变压器铁心硅钢片切口防锈处理工艺一直未得到很好解决。我厂工艺、质检和车间的工程技术人员曾从外单位引进过各种牌号的硅钢片防锈液试用,都没有得... 相似文献
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1 电抗器噪声大
电抗器噪声主要来源于硅钢片的磁致伸缩和片间振动,另外由于铁心饼之间存在交变磁场吸引力,使得电抗器和同容量变压器相比噪声要大10dB以上,但正常的工艺工装会使电抗器噪声符合标准要求。投运现场导致电抗器噪声异常的主要原因是铁心柱三相高度不一致,甚至相差较大但没有垫毛毡等减振措施,造成某一相最上层铁心饼和上铁轭间有缝隙;或者由于铁心饼码装时在平面度和直线度等公差方面没有严格保证,不符合工艺要求,铁心饼有倾斜情况,铁心饼之间在倾斜部位有缝隙,这些原因都会造成电抗器噪声异常大。 相似文献
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硅钢片是变压器的主要原材料,其价格昂贵.但在硅钢片下料过程中,由于受多种原因的影响,往往很难准确地掌握每台产品各级硅钢片的剪切数量,造成变压器铁心叠装完毕后可能剩下大量余片,从而增加了变压器的制造成本.笔者分析了变压器铁心片下料消耗较大的原因,并提出了提高变压器铁心硅钢片利用率的措施. 相似文献
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带气隙结构的并联电抗器铁心在实际运行中,除受到螺杆与夹件施加的静态压紧力外,也会受到磁致伸缩力与铁心饼间麦克斯韦力的动态力作用,动静态力都对铁心的磁性能产生影响,进而影响电抗器铁心振动特性。目前的研究主要集中于静态压紧力对硅钢片磁特性以及电抗器铁心振动特性的影响,动态力对其影响的研究未见报道,更没有考虑共同作用的影响。该文首先测量动静态力共同作用下硅钢片的磁特性曲线;其次建立考虑动静态力共同作用的电抗器电磁场-机械场双向耦合模型,对并联电抗器进行电磁振动计算;最后搭建振动测量实验平台,实验结果验证了所建模型的正确性与精准性,为进一步分析电抗器振动问题提供理论支持和分析方法。 相似文献
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电力变压器本体噪声主要来源于铁心硅钢片的磁致伸缩产生的振动。依据实际50 MVA/110 kV变压器铁心结构,搭建了四角铁心模型,研究了变压器铁心不同区域,不同方向的振动情况以及铁心硅钢片磁致伸缩机理。结果表明:硅钢片中心区域的振动值明显小于硅钢片接缝区域的数值,平行方向振动值小于垂直方向;在硅钢片中心区域,垂直方向上振动峰值频率主要出现在100、200、300、400 Hz等频段,平行方向上为100、200、600 Hz等频段;在硅钢片接缝区域,垂直方向上振动峰值频率主要出现在100、200、300、500 Hz等频段;平行方向上为100、200、300、600,700 Hz等频段;铁心硅钢片在施加磁场后的平面中心区域与接缝区域磁致伸缩均由晶界移动、晶粒变形和转动行为引发。 相似文献
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如果说50年代末,以冷轧晶粒取向性硅钢片取代热轧非取向性硅钢片,在变压器制造业上是一个飞跃的话,那么80年代末,以非晶合金取代冷轧晶粒取向性硅钢片,在配电变压器制造上是又一个飞跃。表1显示历年来电工钢用于变压器铁心使空载损耗(铁损)下降的趋势。 相似文献
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城市中变压器设备的增多 ,使噪声增加 ,严重污染了城市环境 ,为此各国都在呼吁发展环保设备 ,减少噪声 ,改善城市环境。为满足城网改造和环保需要 ,我们应大力提倡生产低损耗、低噪声的绿色环保卷铁心变压器。作为铁心的一种结构形式 ,卷铁心具有以下优点。(1)卷铁心变压器的铁心采用铁损较小的优质硅钢片 ,不需要冲剪 ,且无冲孔 ,消除了传统铁心的横向、纵向接缝 ,减少磁阻和损耗。(2 )卷铁心变压器充分利用了硅钢片的取向性 ,消除了因磁路与硅钢片取向不一致所增加的损耗 ,并且降低噪声 ,用这样的铁心能制造一种新型节能、低噪声的绿色环… 相似文献
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文中对近年来铁心电抗器振动与噪声的研究进行了总结。考虑电抗器铁心材料及结构特点,得出硅钢片磁致伸缩效应、铁心饼间电磁吸引力及绕组受安培力作用是引起电抗器振动的主要因素。分析电抗器铁心振动时位移和加速度情况,测量超/特高变电站内电抗器设备噪声的声级及频谱分布,得出影响电抗器振动与噪声的主要因素包括激励源大小、选材及制作水平和安装运行环境。通过开发高效隔振器及高性能隔声装置能够有效减弱电抗器振动传递与噪声传播,设备主要材料及结构改进也能在一定程度上降低设备运行时的可听噪声。 相似文献
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铁心磁致伸缩效应与绕组受力是高压并联电抗器振动的主要原因。基于晶粒取向型硅钢片的磁致伸缩产生机理,将铁心磁致伸缩本质模型及Jiles磁致伸缩模型与实验数据进行对比分析,结果表明本质计算模型能准确地模拟硅钢片的磁致伸缩应变。在确定磁致伸缩本质计算模型有效性的基础上,用多物理场仿真软件COMSOL建立了一台额定电压为10.5 kV、容量为30 000 kvar高压并联电抗器本体结构的振动计算模型。从磁-机械场耦合的角度分析高压并联电抗器铁心振动与绕组受力特性,结果表明绕组受力很大,引起的振动不容忽略。同时研究了具有不同杨氏模量的气隙垫块对并联电抗器铁心振动的影响,杨氏模量越大的气隙垫块对高压并联电抗器的振动抑制效果越好。 相似文献
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非晶合金应用于电力变压器,将会成为一种能够大幅度降低变压器空载损耗的节能材料,介绍了非晶合金材料的优缺点,并对非晶合金铁心变压器与硅钢片铁心变压器的性能进行了分析比较,为研制非晶合金铁心变压器提供了参考。 相似文献