首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
1概述青海某公司330kV 5号调压变网侧电压为330kV,冷却方式为OFAF,油重60.4t,户外安装。2009年6月13日投运,该变压器投运不久,在色谱监督中就发现数据异常,经综合分析,判断该变压器内部存在高温过热故障。对此,本文中就故障分析及处理情况做一简要介绍。  相似文献   

2.
杨小库  李军 《青海电力》2006,25(4):20-22,26
330 kV花园变电所是青海省重要的枢纽变电所,该变电所2#主变在2002年11月14日的色谱监督中发现乙炔,2002年12月10日分析乙炔增长很快,同时氢气也有明显增长。通过色谱分析,发现330 kV花园变2#主变内部产生火花放电故障,并及时进行了检查处理,防止大型变压器在运行中发生设备损坏现象。文章介绍了此次变压器故障及其分析情况,并提出处理措施,保障了主设备及电网的安全稳定运行。  相似文献   

3.
对110 kV主变压器油色谱异常数据进行了分析,结合电气试验对故障性质及具体位置进行了判断,查明该主变油色谱数据异常由高压套管末端均压环脱落引起放电所致,将均压环紧固处理后主变压器正常运行。  相似文献   

4.
1故障现象 深圳供电局110kV福民站3号主变为广州维奥伊林变压器公司2004年生产的产品,型号为SZIO-50000/110,2005年6月投入运行。投运初期负荷较轻,该主变运行基本正常。但是在2007年11月的油色谱试验中发现总烃含量超过注意值150μL/L,达到223μL/L。在一边跟踪进行色谱试验的同时,我们于2008年5月给主变安装了河南中分公司的油中气体在线监测装置。  相似文献   

5.
刘华 《大众用电》2007,(10):36-36
某110kV电站2号主变因发生一起过热性故障,对主变本体油样进行色谱分析,发现变压器油中溶解气体各种成分  相似文献   

6.
一起主变压器色谱异常故障的原因分析及处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
蒋燕  石红 《高压电器》2006,42(6):478-480
某厂500 kV主变压器,采用三相组式变压器,2004年12月16日,2号主变B相变压器油色谱出现总烃含量偏高事件,根据2号B相变压器吊罩后的全面检查和试验,对可能存在的故障模式逐项进行罗列和分析,对各种故障模式发生的可能性高低程度进行了排列,并对可能的故障原因进行了论证,提出了造成这起设备异常事件最可能的原因,并给出了建议性改进措施。  相似文献   

7.
某220 kV主变本体油色谱在线监测系统发出乙炔超标报警信号,离线实验室油色谱分析排除在线监测系统误报警可能.设计了一套对变压器油枕、有载调压开关油室、油泵、套管中的绝缘油进行化学分析的研究方案,实施后找到了故障部位和原因.分享变压器有载调压开关状态检修特殊案例,并总结经验提出了用色谱数据判断有载内漏的具体方法.  相似文献   

8.
针对某110kV变电站#2主变油色谱异常情况,通过油色谱跟踪监测、停电吊罩检查,分析确认35kV侧套管导电杆与引线接线片导电接触面积较小、负荷电流增加引起发热是造成异常的主因,提出加强变压器监造,严把出厂制作工艺防范措施,以杜绝类似事故的发生。  相似文献   

9.
针对一起220 k V变压器油中特征气体三比值编码为"022"的高温过热异常,通过关联因素检查、试验排查、空载工况下的油色谱变化情况跟踪,查出异常原因为一潜油泵存在缺陷。由此归纳出大型主变油色谱异常查处的一些技术原则,分析了潜油泵故障特征,细化了潜油泵的检查、监测方法,总结了强迫油循环变压器油色谱分析过程中取样方位、取样时间、异常气体扩散规律对取样结果的时差影响,及其所包含的故障方位规律特点。  相似文献   

10.
某110kV主变压器色谱异常,通过检查发现故障点存在于铁心层间,并对故障的机理进行了分析。  相似文献   

11.
1故障情况 2012年12月16日凌晨,某11OkV变电站1号主变差动保护动作,变压器跳闸.检查变压器外观无异常,站内所有设备无异常,判断变压器内部出现故障.该变电站1号主变型号为SSZ11-50000/110,电压比为(110±8×1.25%)kV/(38.5±2×2.5%)kV/10.5kV,联结组别为YNyn0d11.2011年4月生产,2011年5月投运.1号主变故障后立即对变压器本体油样进行色谱分析,在取样过程中发现,油不能从取样阀流出,更换取样阀后听到变压器内部有"咕咚"的声响,变压器油仍不流出,用手试探发现空气从取样口被吸人变压器内部,确定变压器内部存在负压,绝缘油受负压的吸力作用无法流出.  相似文献   

12.
对110 kV福民变电站3号主变故障发生、发展、确认、处理的全过程予以详尽的描述.利用变压器油中溶解气体在线监测装置成功捕捉到3号主变潜伏性故障,并在控制主变负荷情况下对变压器内部运行状态进行连续在线监控,对变压器油中溶解气体在线监测装置的应用情况进行分析总结,并对在线监测装置的应用情况提出了建议.  相似文献   

13.
赵大虎 《变压器》2014,(3):71-72
正1引言电力变压器是电网运行中重要设备之一,变压器内部油色谱总烃上升将直接影响变压器的安全运行。定期对变压器油色谱进行监测能及时有效保障变压器的安全运行。2故障概况2号主变型号为SFSZ9-180000/220,于2003年12月投运,在2013年5月例行预防性检测时发现主变油样中的总烃含量达到180.33μL/L,超过电  相似文献   

14.
刘文林  汤美云等 《变压器》1992,29(12):28-30
对耒阳电厂主变在运行中出现的油色谱异常情况,经现场用多种方法进行检测及分析,证实该变压器存在油流带电及放电故障,产生的原因为油质不良,经用硅胶进行净化处理,终于使该变压器的油色谱异常及油流带电故障得以有效的处理与消除,文中详细介绍了这一故障的发现和处理过程。  相似文献   

15.
330kV主变压器是变电站主供电设备。针对某供电局330kV主变压器B相有载调压故障情况,从三相油质、油品颗粒污染度、油品电气强度和油中溶解气雄色谱分析4个方面进行油质检测与故障分析,确定了主变压器三侧跳闸的原因.并提出了改进建议,对以后330kV主变压器的有载调压开关运行维护有借鉴意义。  相似文献   

16.
220kV主变短路故障后的综合试验分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过油色谱分析、直流电阻测试、绕组电容量测量、低电压短路阻抗试验以及变压器绕组变形试验,对1台220kV主变发生近区短路故障后进行了综合试验分析,发现了该变压器低压侧C相绕组存在严重变形故障,这一分析结果得到了主变厂家吊罩检查的映证,该分析方法为变压器短路后试验检测和故障处理提供了有效参考。  相似文献   

17.
油色谱分析是发现油浸设备放电和发热故障的最有效的监测手段。参照DL/T596—1991《电力设备预防性试验规程》、DL/T722—2000《变压器油中溶解气体分析判断导则》和《河北省电力公司监督条例》的规定,河北省输变电公司将35kV放电线圈的油色谱分析周期规定为3年。其主要指导思想是,对35kV油浸式设备油色谱分析既不过于频繁(原分析周期为:220kV电流互感器每年1次,500kV主变、高抗每3个月1次),也不放置不管。2004年,对保北500kV变电站电容器间隔放电线圈进行了油色谱跟踪试验,发现了故障,并通过分析找出故障原因,及时进行处理,保证了设备…  相似文献   

18.
李军 《青海电力》2003,(2):21-23
文章对海东供电局330kV阿兰变电所1#主变2001年9月5日运行中发生的故障进行了介绍,准确判断了变压器的故障部位,分析了事故发生的原因,并提出了改进措施。为今后的变压器监督工作积累了宝贵经验。  相似文献   

19.
张正东  宋博  甘强 《浙江电力》2023,(5):120-124
油色谱在线监测装置是大型充油设备早期异常预警的有效手段,目前在110 kV及以上变压器上得到了广泛应用。通过对一起500 kV变压器轻瓦斯告警事件中变压器本体及油色谱装置进行原理分析、试验排查和模拟复现等,锁定缺陷原因为油色谱在线监测装置因程序错误,在油循环过程中产生气泡,长期运行过程中不断向变压器本体注入空气,当油中气体饱和后溢出至气体继电器,最终导致轻瓦斯告警。对该类缺陷原因进行深入分析,给出了相应运维建议:油色谱在线监测厂家要增加逻辑闭锁,确保不发生异常产气;运维单位应加强入网检测、装置校验并定期开展主变压器油中含气量测试,防止由于油中含气量一直上升,最终引发变压器轻瓦斯告警。  相似文献   

20.
1引言青海桥头铝电有限公司5号主变为SFP9-150000/330的电力变压器,2003年投入运行。该变压器于2007年10月检修时,对其取油样进行色谱分析,发现油色谱中总烃含量超标且增长较快。针对这一情况,加强了对该变压器的监视,缩短跟踪检测周期,并不断对5号主变轻瓦斯信号进行巡检。历次油色谱分析数据如表1所示。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号