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针对一起220kV变电站GIS隔离开关气室放电故障,通过检查现场一次设备、查阅保护录波图、解体GIS
隔离开关气室,得出隔离开关C相气室地刀动触头屏蔽罩对筒壁放电应为异物引发所致,而主刀静触头屏蔽罩对筒体
放电是本起故障的重要原因. 相似文献
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一起500kV SF6断路器故障分析 总被引:1,自引:0,他引:1
蒙西电网一台500 kV罐式断路器由于安装时罐体内部进入黄沙,次年春检结束恢复送电40 s后,内部动触头侧屏蔽罩对壳体放电,断路器返厂修复。在修复后的现场交流耐压交接试验过程中,发生静触头侧支撑绝缘桶对地闪络故障,断路器二次返厂修复。通过对故障过程的分析,认为由于罐体内部存在沙粒,断路器在分合闸过程中压气缸内侧磨损,产生金属粉末,是首次故障的起因。首次返厂检修过程中,厂内740 kV工频交流耐压试验造成支撑绝缘桶沿面损伤,导致现场耐压击穿。针对这起故障,提出SF6高压罐式断路器在安装过程中需要严格执行施工规范的建议。 相似文献
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可翀刘星伟李威焦海龙赵胜男 《高压电器》2023,(8):173-179
文中介绍一起500 kV GIS断路器故障分析案例,经现场检查、设备解体发现灭弧室内部动侧屏蔽罩与正下方壳体间形成放电通道,壳体内表面碳化部位存在烧蚀颗粒,通过开展壳体内壁附着金属颗粒情况下的电场仿真,判断断路器内部存在异物导致本次放电。为探究放电异物来源,对烧蚀物进行电镜扫描(SEM)并结合断路器分闸时断口位置的流体仿真,判定放电异物来源为动主触头镀银层脱落的可能性较小,在断路器分合操作和电磁场的作用下,厂内装配及机械试验过程中存留金属碎片移动至绝缘薄弱位置是导致放电的主要原因。针对设备结构、出厂试验、例行检测提出相应的预防措施,为相关设备的运行维护提供经验借鉴。 相似文献
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某500 kV GIS变电站断路器由热备用转冷备用操作时,拉开隔离开关时2号母线发生故障跳闸,根据现场故障录波图、气体检测以及对故障设备的拆解检查,借助成分分析方法以及对特快速暂态过电压(Very Fast Transient Overvoltage,VFTO)角度进行定性、定量计算,推断故障原因为设备开关触头存在设计缺陷,在操作隔离开关时存在电弧无法可靠熄灭的风险。故障暂态过程中,VFTO最大幅值达到2.183(p.u.),电弧无法熄灭,易发生对外漂移,通过行波耦合传递至壳体与地之间的壳体电压(Transient Enclosure Voltage,TEV)升高至0.47(p.u.),并且在VFTO作用下隔离开关附近存在金属异物造成电场畸变,振荡频率和电场不均匀度增加,最终导致击穿故障的发生。提出了改善隔离触头等建议,以进一步提高GIS的运行可靠性。 相似文献
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探讨220kV振林变电站GIS隔离开关动触头对外壳内壁放电导致绝缘击穿的原因。对20546隔离开关故障相气室进行解体检查,并采用X光透射技术对站内其它同批次的220k V隔离开关动触头分闸位置进行检测。根据检测结果分析,20546隔离开关气室故障原因为隔离开关动触头分闸不到位,造成电场畸变,从而导致动触头绝缘击穿。对20546隔离开关驱动轴进行调整后,故障相动触头分闸不到位问题得到解决。针对该变电站隔离开关动触头分闸不到位问题提出了控制措施。 相似文献
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1.故障现象 据我局某60kV变电所值班员反映,近期以来该变电所1#主变一次侧油断路器(型号为SW2—60G)有时有“跳跃”现象。用控制开关切停主变时,一次侧油断路器的主触头常常莫名其妙地上下串动数次,使开关不能分断,但检修人员检查该断路器的防跳继电器及防跳回路均正常。又某一天该油断路器在停运状态下突然自动合闸(幸好当时主回路中隔离开关已断开),值班员操作控制开关不能将其分断,几分钟后,油开关操作机构箱中的合闸线圈冒烟烧 相似文献
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为深入研究气体绝缘开关设备(gas insulated switchgear,GIS)中隔离开关分合空载短母线产生的触头间隙重复击穿现象,实现隔离开关操作全过程特快速暂态过电压(very fast transient overvoltage,VFTO)的准确仿真,建立了252 kV GIS试验平台,对GIS隔离开关分合产生的间隙重复击穿过程及影响因素进行了试验研究。通过同步测量触头间隙电压及长度,获得了隔离开关分合操作中触头间隙击穿电压与间隙长度的统计关系。统计结果表明,操作过程中间隙击穿电压与间隙长度的关系与工频电压下各长度的击穿电压基本吻合,且具有极性效应。每次间隙放电产生的空间电荷促进了后续击穿的发生,且首次放电越剧烈,这种趋势越明显。负载侧残余电压衰减时间常数约为160 min,仿真时可不计重复击穿间歇残余电压的衰减。相同的触头间隙恢复电压下,接地腔体对间隙电场分布影响不大。基于上述研究结果建立了隔离开关操作全过程VFTO仿真模型,仿真结果与实测结果基本吻合。 相似文献
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《高压电器》2016,(3):165-170
近年来,变电站投切10 kV并联电容器时发生断路器炸裂事故率连年上升,笔者发现类似故障具有普遍性,而事故本身又表现出一种特殊性,都伴随有明显的母线系统变化。文中对此提出了母线系统变化影响10 kV并联电容器的分闸操作的观点,并对其影响作用机理进行理论和仿真计算研究。研究表明:母线对地电容与电缆对地电容通过断路器形成电容冲放电回路,母线对地电容变化会产生高频电流分量。此时分闸操作,断路器触头电流"高频过零"并出现"等效截流"现象,断路器负载侧、断口都将产生极高幅值的高频过电压(4.5 p.u.),极有可能引发断路器重燃甚至电容器、断路器等设备的绝缘击穿。 相似文献
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500 kV HGIS组合电器方案选择 总被引:1,自引:0,他引:1
1 500kVHGIS组合电器
500kVHGIS组合电器通常将断路器、电流互感器、隔离开关及其接地开关按相布置在充满SF。气体的封闭金属壳内,根据含有断路器的数量分为:含有1台断路器的HGIS组合电器(1CB)、含有2台断路器的HGIS组合电器(2CB)、含有3台断路器的HGIS组合电器(3CB)。 相似文献
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高压变电站中隔离开关操作时出现过电压不是新的现象,至今对此很少加以注意。因为线路绝缘水平相当高,并认为这些过电压对电气设备没有危害。然而,近来用隔离开关操作时发生过各种设备故障,而阀型避雷器多次动作。所以,用隔离开关操作时必须测量过电压。用隔离开关操作空载母线或带电母线系统,是高压变电站操作倒闸的一种非常普遍的形式。在这些操作中,隔离开关的触头上出现间歇电弧,在一次操作中多次熄灭,重复出 相似文献