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1 概述三钢动力能源公司3台SHL20-25/400-A锅炉,原设计燃料为烟煤,根据钢铁厂具有富余高炉煤气的特点,曾将该炉改为85%烧高炉煤气,15%烧烟煤。1997年根据煤气置换及全厂煤气平衡的需要,每台炉拆除2个4000m3/h的高炉煤气燃烧器,在此位置上改装2个2000m3/h的混合煤气燃烧器,使锅炉能烧高炉煤气、混合煤气和烟煤三种燃料,做到高炉煤气、混合煤气相互调剂使用,对全厂煤气平衡起到重要的作用。本文仅就混合煤气燃烧器的设计及使用情况作一介绍。2 混合煤气燃烧方式选择按煤气和空气在燃烧前的混合情况,可将煤气的燃烧方法分为有焰燃烧、无焰… 相似文献
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本文在回顾顶燃式热风炉燃烧器发展的基础上,为成都钢铁厂300m~3高炉顶燃球式热风炉燃烧器作了改进,设计了一种细流交叉混合的试验燃烧器,可克服传统套筒式燃烧器粗流细割混合方式,使煤气流穿不透的流股同化现象,强化空、煤气混合,利于经济燃烧,提高效率。 相似文献
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通过对钢渣处理间热风炉燃烧器脱火问题的分析,对燃烧器的结构进行改造,解决了燃烧器脱火的问题,保障了高炉煤气能够稳定燃烧。 相似文献
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4t/h蒸汽锅炉燃烧器因燃气通道易被堵塞,无法正常使用高炉煤气,通过对高炉煤气特点和原燃烧器结构性能和工艺特征进行分析,提出了解决堵塞问题的技术措施,设计出了能正常使用高炉煤气的新型燃烧器,解决了堵塞问题,锅炉能正常使用高炉煤气,并将技术进行了推广应用。 相似文献
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选择2500 m3高炉的卡鲁金顶燃式热风炉燃烧器为研究对象,开发设计助燃空气分级燃烧器以降低NOx的排放.研究结果表明,空气分级燃烧器,先使高炉煤气在缺氧的环境中燃烧,燃烧后再通过下层的空气进一步燃烧,使燃烧室出口最高NOx浓度由308.74 mg/m3降到193.7 mg/m3,降低了37.26%. 相似文献
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陶瓷燃烧器燃烧过程的可用能分析 总被引:1,自引:0,他引:1
在燃烧过程可用能分析的基础上,提出可用能损失率指标,它可用于徇燃烧过程不可逆损失的程度,对陶瓷燃烧器燃烧过程的可用能损失率,计算结果表明:与套筒式陶瓷燃烧器相比,新型陶瓷燃烧器对空、煤气有预热作用,可提高煤气的理论燃烧温度,降低燃烧过程的可用能损失率,提高能量的有效利用率。从可用能的观点揭示了新型陶瓷燃烧器与套筒式陶瓷燃烧器的本质区别。 相似文献
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介绍了锅炉使用中存在的问题,通过对煤粉燃烧器、煤气与煤粉混烧等方面的技术改造,实施后锅炉的燃烧状况良好。 相似文献
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SC-DF燃烧器的节油稳燃机理及应用 总被引:3,自引:0,他引:3
SC-DF燃烧器是一种焦点火、低负荷稳燃、节油于一体的新型燃烧器。对其点火稳燃机理及结构原理进行了分析,并通过它在WGZ670/13.7-8型掺烧高炉煤气锅炉上的应用。表明其具有较好的安全性和经济性。 相似文献
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燃气原油输运加热炉射流燃烧分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过射流理论在燃气燃烧方面的具体运用,明确了燃气射流类型,计算出火焰的主要结构参数,为燃烧器的进一步设计,燃烧方式的组织提供了一定的参考。 相似文献
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煤粉燃烧器在线监测系统的使用,建立起了组织锅炉燃烧“定量监测-调整-定量反馈-调整-定量监测”的实时,直观量化方式。使得锅炉运行人员在负荷,煤质等因素变化的条件下,依照锅炉燃烧系统设计要求和实际工况建立良好的炉内空气动力场和正确的燃烧方式成为现实。 相似文献
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