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相似文献
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1.
本文根据安钢120mm×120mm铸坯表面缺陷的特征,分析了表面纵裂、气孔和夹渣形成的原因,进而提出相应的措施,来达到对铸坯表面缺陷的控制。  相似文献   

2.
实验研究了成分(%)为0.16C、0.25Si、0.40Mn、0.05P、0.03S Q235钢90 mm×90 mm 电渣重熔 连铸坯表面质量的影响因素。结果表明,高电压(53.4V) 和合宜电流(2400 A)熔炼;用低熔化温度和电导率 的渣系;大填充比;良好的结晶器状况和供电方式均有利于钢坯获得良好的表面质量。  相似文献   

3.
介绍了宣钢二钢轧厂小方坯连铸机振动装置的设备组成、性能以及存在的问题。分析了振幅、振动频率、负滑脱时间等振动参数对铸坯表面质量的影响。结合宣钢小方坯生产实践,从振幅选择、振频与拉速匹配关系方面,优化了小方坯的振动工艺参数设置,对同行业小方坯振动优化具有借鉴意义。同时指出,机械振动已经不能满足钢种多样化的需求,新的振动技术必将得到更快速的发展。  相似文献   

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5.
徐志荣  杨晓江 《河北冶金》2003,(6):11-15,31
通过对唐钢第一炼钢厂仿罗可普连铸机生产的连铸小方坯的现场调查、测试和统计,分析了连铸小方坯变形和角裂漏钢的特点及规律,系统研究了钢液成分S含量和[Mn],[S]、C含量、P含量,连铸工艺参散浇注温度、结晶器冷却、二次冷却水量、冷却均匀性和设备状况结晶器倒锥度、结晶器振动偏摆、引锭杆不对中等因素对连铸小方坯的变形和角裂漏钢的影响。指出钢液[Mn]/[S]过低是导致小方坯变形和角裂漏钢的主要内在因素,而浇注温度高、二次冷却不均是其外在影响因素,并分析了小方坯的主要变形(菱变、塌肩)的形成机理,认为角裂是由偏离角纵裂和对角线裂纹复合而成的。  相似文献   

6.
范海旺  张志华  张保师 《炼钢》1999,15(6):13-15
总结了小方坯进行改造的经验,主要包括振动振置,二冷系统,拉桥机,切割机,中包扩容的改造并改进电气,仪表,液压系统及自动配水,实现了出坯自动化。  相似文献   

7.
介绍了安阳钢铁集团有限公司(以下简称安钢)二炼小方坯基本情况,高效化改造的原因,所采取的主要技术措施,以及实施高效改造后取得的效果。  相似文献   

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小方坯连铸     
谢华光 《江西冶金》1997,17(5):25-28
概述1.1连铸发展概况世界上第一台浇注钢水的试验连铸机由德国人容汉斯40年代在德国建成,当时就已提出振动的水冷结晶器、浸入式水口和保护浇注等技术,这为现代连铸机奠定了基础。50年代,连续铸钢进入工业性试验阶段,在前苏联、英国、意大利、加拿大等国建成了试验连铸机,浇注的最小断面50mm×50mm,最大断面180min×800mm。60年代,连续铸钢进入工业应用阶段.不少工厂相继建成了连铸机,除立式连铸机外,出现了立弯式板坯连铸机、弧型板坯连铸机、弧形小方坯连铸机、圆坯连铸机、工字梁连铸机和离心旋转生产管坯的立式连铸机。英国谢…  相似文献   

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连铸小方坯变形和角裂漏钢的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对唐钢第一炼钢厂仿罗可普连铸机生产的连铸小方坯的现场调查、测试和统计,分析了连铸小方坯变形和角裂漏钢的特点及规律,系统研究了钢液成分S含量和[Mn]/[S]、C含量、P含量,连铸工艺参数浇注温度、结晶器冷却、二次冷却水量、冷却均匀性和设备状况结晶器倒锥度、结晶器振动偏摆、引锭杆不对中等因素对连铸小方坯的变形和角裂漏钢的影响。指出钢液[Mn]/[S]过低是导致小方坯变形和角裂漏钢的主要内在因素,而浇注温度高、二次冷却不均是其外在影响因素,并分析了小方坯的主要变形(菱变、塌肩)的形成机理,认为角裂是由偏离角纵裂和对角线裂纹复合而成的。  相似文献   

12.
根据安钢连铸生产实践,分析了小方坯产生裂纹的原因。在采取预防措施后,裂纹缺陷率大幅度降低,铸坯质量明显改善。  相似文献   

13.
唐钢连铸坯热送热装工艺实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
戴铁军  崔耀辉 《钢铁》2001,36(9):28-30
介绍了唐钢连铸坯热送热装工艺的实施方案,经过一年多的实践证明,该方案工艺合理,投资少,见效快,热装率达到77.75%,热装温度达到820℃,节能降耗效果显著。  相似文献   

14.
酒钢连铸方坯裂纹和脱方原因初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过正交试验初步查明了影响 15 0mm× 15 0mm连铸方坯裂纹和脱方的工艺因素 ,提出了改善铸坯质量的建议  相似文献   

15.
介绍武钢第一炼钢厂通过优化连铸工艺提高方坯质量的生产实践。由于该厂在钢包保温、中间包流场优化、中间包保温、保护浇注、二次冷却、电磁搅拌等方面采取措施,降低了高碳钢的碳偏析和缩孔,提高了方坯质量。  相似文献   

16.
通过湘钢公司热送热装工艺的实践,介绍热送热装过程中应注意的几方面问题及节能降耗的意义。  相似文献   

17.
申志强 《河北冶金》2012,(7):47-49,78
介绍了连铸坯表面纵裂纹的成因及特征,从钢水成分、连铸机拉速、保护渣液渣层厚度和结晶器液面波动、结晶器冷却效果和二次冷却方面,提出了防止连铸坯表面纵裂纹的具体措施。  相似文献   

18.
通过对石钢公司大方坯连铸机生产现场的调查、跟踪、试验、取样和统计,认为以40Mn2H(K)为代表中碳高锰钢铸坯表面纵裂纹的主要原因是二冷制度控制不当、保护渣性能不良、钢水过热度高,制定了相应措施,进行工业试验。试验结果表明,中包钢水的过热度控制在15~30℃、二冷水各区分配比由33∶42∶25调整为32∶40∶28、保护渣渣耗量提高到0.5 kg/t、液渣层厚度提高到10 mm左右,能有效减轻中碳高锰钢的表面纵裂纹。  相似文献   

19.
介绍了12Cr2MoVWTiB钢高压锅炉管的管坯连铸和冷拔生产工艺参数,提出采取连铸坯生产12Cr2MoVWTiB钢高压锅炉管是完全可行的,表面质量和机械性能等方面都能满足GB5310-1995的要求.  相似文献   

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