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烷基苯用三氧化硫磺化制取烷基苯磺酸钠已用于生产。生产工艺是连续化的。磺化反应的终点(未磺化油的含量)对产品质量和得率关系很大。测定反应终点依靠间歇化学分析方法,时间较长,不能适应生产要求。为此,研制一种能连续检测三氧化硫磺化反应终点的仪表,对于提高产品质量,稳定生产和进一步实现自动控制,都具有重要的意义。本仪器曾在轻工部日化研究所三氧化硫双膜磺化的扩试装置上及在邵阳合成洗涤剂 相似文献
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三氧化硫磺化过程控制与管理系统 总被引:1,自引:1,他引:0
计算机控制系统实现三氧化硫磺化过程的控制,已是合成洗涤剂工业广大生产、科技、管理人员的共识。利用已有的计算机控制系统,实现对生产设备、生产过程、产品质量等的管理,将是合成洗涤剂工业发展的方向。在已研究成功的控制系统的基础上,进一步探讨目前正在研究的管理系统 相似文献
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合成洗涤剂生产过程中,其中间体的So3连续磺化法是六十年代迅速发展起来的一种新技术。到1965年前后国外已经发展了多种实用的工业装置,并各自取得了专利权。SO3与有机物的磺化反应是一种放热量大的快速反应。由于大多数的反应产物是热敏性的,因而完成此反应的任何装置都必须具备能迅速排除反应热和促使反应尽可能缓和地进行,以防止局部过热甚至焦化致使产品质量低劣。 相似文献
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一、前言磺化工艺是生产重烷基苯磺酸盐的重要工序,对产品的质量、收率及三废排放量起着决定的作用,常用的磺化剂有浓硫酸、发烟硫酸和三氧化硫,其中SO_3具有诸多优点。国外的合成洗涤剂厂,烷基苯磺化大部分采用SO_3磺化,国内也有逐步转向SO_3磺化的趋势,但目前国内尚无液体SO_3商品正常供应,使用SO_3磺化必须配备制备SO_3的装置。为此,苏州特种油品厂与苏州硫酸厂共同研究,采用以硫酸生产中的SO_3气体磺 相似文献
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依靠技术进步促进企业发展桂林合成洗涤剂厂蒙秀华(桂林市541003)桂林合成洗涤剂厂是1968年筹备、1972年建成的广西生产合成洗涤剂的唯一的专业厂家。原设计规模为年产1万t合成洗衣粉。由于工艺和设备落后等原因,产品质量差,投产9年共生产洗衣粉4万... 相似文献
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磺化-碱熔法在有机化工生产中是一种比较成熟的而且是很重要的方法。此法不仅是染料中间体生产的一种工艺过程,而且是制造阴离子表面活性剂的重要工序。尤其是磺化,已成为表面活性剂生产必不可少的工序。然而随着石油工业的发展,先进的异丙苯法等苯酚生产工艺的开发,就显露出磺化-碱熔法在生产苯酚上的弊端。此法国外已基本被淘汰。而在我国苯酚生产中磺化-碱熔装置仍占有较大的比例(约45%),因而如何合理的利用磺化-碱 相似文献
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《中国洗涤用品工业》2016,(1)
三氧化硫磺化技术在我国合成洗涤剂工业中已广泛使用,为我国洗涤剂生产技术及产品质量的提高和发展起到了积极的推动作用,并已推广应用到石油和化工行业。二氧化硫转化单元也称为三氧化硫制备单元,是SO_3磺化装置中的重要组成部分。文中着重描述了二氧化硫转化的重要性及其反应过程,说明了二氧化硫的转化必须在触媒的作用下才可以实现工业化生产的事实。 相似文献
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《日用化学工业》1978,(4)
一、概述三氧化硫双膜磺化是合成洗涤剂(烷基苯磺酸钠)生产上的一项新工艺。与发烟硫酸磺化工艺相比,具有产品纯,硫耗低,无废酸,耗碱省等优点。因此,对三氧化硫双膜磺化工艺和设备的研究,在国内外均受到普遍的重视。我国山西日化研究所于1971年开始进行研究,并建成一座生产规模相当于年产3000吨的23型浆状洗涤剂车间,进行三氧化硫双膜磺化实验室和扩试规模的试验,采用了膜间距8毫米,有效高度2.1米反应器,液体分布用内装惰性微粒的多孔分布盒,气体分布也采用多孔分布,并采用二次保护风,取得较好效果,于1975年5月通过鉴定。我厂于1972年开始,进行三氧化硫磺化生产试验,1973年生产了25型洗衣粉409吨,1974年生产了660吨。当时由于磺化器的结构和工艺上都存在一些问题,1975年我们根据山西日化所、上海合洗厂等单位科研成果,又总结了我厂生产经验,对原有的三氧化硫双膜磺化工 相似文献
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在采用烷基苯SO3磺化工艺制造烷基苯磺酸过程中,许多装置会遇到含量、色泽不稳定的问题。通过对某合成洗涤剂厂烷基苯SO3磺化设备、工艺等因素的研究分析,对生产工艺进行了系统改进,烷基苯磺酸含量稳定在96%以上,色泽稳定在30klett以下。 相似文献
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罐组式的SO3连续磺化反应器,是由若干个带搅拌器的反应罐串联而成的一种可以进行连续操作的化学反应装置。在合成洗涤剂生产中,有机原料如烷基苯或脂肪醇等与S03的磺化反应亦常采用此类装置。有机原料与气体SO3的磺化是一种高度放热的反应过程,反应迅度几乎是在瞬间的,例如在薄膜式SO3磺化的工业装置上,SO3气体在反应器中的通过时间常在0.1秒钟以下,其反应热对烷基苯来说约为175千卡/公斤。 相似文献
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苯的磺化反应是磺化碱熔法生产工业苯酚的第一道工序。纯苯和浓硫酸反应后,过量的苯蒸汽能否迅速冷凝回收,直接关系到磺化反应速度和反应收率。本文是对磺化尾汽冷凝回收系统。工艺改进的技术总结。技术要点是:将磺化反应条件由正压改为负压,缩短了反应时间,减少了负反应,提高了换热效率,降低了纯苯单耗,增加了产量,解决了制约生产的关键问题,取得了很大的经济效益。 相似文献
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为了满足农业生产的需要,1982年我厂扩建了一个年产3000吨25%杀虫双农药车间。新车间投产后,磺化工序反应收率月平均为68.4%,离中试要求指标的77%低8.6%。为了提高磺化收率,我们采用正交试验法,寻找磺化生产的优惠工艺条件。 相似文献
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磺化反应工艺研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍目前磺化反应工艺的发展现状,对比了三氧化硫(SO3)、浓硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、氨基磺酸等磺化剂的性能及其对磺化反应的影响,同时介绍了磺化反应的影响因素、磺化产物的分离测定方法和磺化反应工艺及设备。 相似文献