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《轻金属》2019,(10)
铝电解槽的能量平衡关系到电解槽能否平稳运行,同时对节能降耗也会产生重要影响。而决定电解槽能量平衡的关键因素之一就是电解槽各部分的散热分布是否合理。本文首先介绍了电解槽散热区域划分,然后通过对近20年约50个系列200余台电解槽能量平衡测试数据的基础上,进行数据分析处理与挖掘,得出从2000年至今电解槽散热分布特点和散热量变化趋势。由分析结果可以看出,最近20年电解槽散热分布特点呈现三个阶段,第一个阶段是2005~2006年以前,电解槽散热普遍在2.0 V左右;第二个阶段是2011~2012年以前,电解槽散热普通在1.8~1.9 V;第三个阶段是最近的2017~2019年,电解槽散热普遍在1.6~1.7 V。电解槽散热分布的变化反映出了铝电解节能技术发展的历程及趋势,以及对电解槽能量平衡控制的策略和思路,本研究将为今后铝电解槽能量平衡控制和节能降耗提供理论支撑和数据参考。 相似文献
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《轻金属》2015,(10)
针对电解槽由于炉膛深度设计较低、阳极高度提高和采用低电压技术后提高铝水平、增加阳极覆盖料厚度等原因造成的炉膛深度不足,覆盖料整形困难,覆盖料厚度达不到要求的问题,本文提出在电解槽上沿合适的地方加钢板来提高炉膛深度的方法。本文分析了钢板安装后对电解槽的影响,和钢板的安装位置、安装高度、安装方式。通过工业试验确定了某厂钢板合适的高度为13cm,比较试验槽在提高炉膛深度前后部分指标变化状况,确认提高炉膛深度对电解槽稳定性和热分布没有明显影响。在压板上加焊钢板后,可以提高炉膛深度,保证阳极良好覆盖,并在较大程度上减轻了工人码边加覆盖料的工作量,若提高车间机械化程度还有进一步降低劳动强度的空间。 相似文献
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本发明公开了一种铝电解槽的排烟方式,尤其涉及一种铝电解槽开罩操作强化排烟方式。它利用阴极、槽壳、上部机构的水平罩板及两侧和端头的密封罩形成的一个密闭空间,以阳极覆盖料以上的槽室空间为静压箱,对打开槽罩板的开口构成槽边吸气的排风结构,通过增设槽上强化排风烟道,对炉室直接实施排风,实现对电解槽开罩处的槽边吸气。本发明可以对开罩操作的电解槽以槽边吸气的形式实施有效的排烟通风,提高电解槽的集气效率,抑制污染物的散发。优点是:结构简单、实施容易、操作方便、能耗低、排烟效果好。 相似文献
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利用多点热流计(HFM-215)和烟尘平行采样仪(TH-880F)对正常运行的两台400kA电解槽进行了热平衡测试,结合电解槽能量平衡理论与相关热量计算方法,对电解槽能量平衡情况进行了计算和分析。结果表明:400kA电解槽的侧部槽壳熔体区温度在195.1℃~308.8℃之间,不存在温度过高的区域,说明电解槽的侧部炉帮形成较好;槽底温度在55.5℃~116℃之间,整体保温较好;电解槽热平衡部分多余热量的60%以上从电解槽上部随烟气或槽盖板处散出,使槽壳的散热压力降低,有利于形成较好的炉帮,有利于电解槽高效稳定运行。400kA电解槽由于可在工作电压较低(约为3.91V)的条件下运行,能量利用率较高,约为49.02%。 相似文献
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当电解槽槽型,阳极电流密度,槽内衬保温结构和母线配置等设计参数确定之后,就有一个选择最佳铝液高度使电解槽电能效率最高,即电耗率最低的课题。试验说明,在使用国产中间状氧化铝的条件下,135千安边部加工预焙阳极电解槽的铝液高度为28厘米时,电耗率最低;而135千安中间下料预焙阳极电解槽铝液高度为23~24厘米时,则电耗率最低。降低铝液高度可以减少格体散热损失,减少槽底沉淀,降低槽底电压降,防止阳极氧化,降低阳极碳耗等,对降低铝电解生产的电耗率十分有利。但,当 相似文献
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针对目前国内外铝电解槽焙烧启动方法的特点,本文选用燃料燃烧产生的高温烟气来焙烧启动预焙阳极铝电解槽,为确保高温烟气对铝电解槽的焙烧效果,采用了基于PLC与增量式PID算法的自动控制系统。在75kA系列预焙槽上进行了工业试验,结果表明采用自动控制系统的烟气焙烧技术具有易于实现电解槽焙烧操作的自动化.可以做到使阴极温度缓慢均匀且可控地上升,断面温度梯度较小、阴极表面温度均匀。 相似文献
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问题的提出
目前,国内铝电解槽绝大部分实现了从自焙槽到小预焙槽再到大型预焙槽的过渡,焙烧启动方法也经历了从焦粒到铝液再回到焦粒以致石墨法。可以说,铝电解理论上提到的几种方法都在不同阶段得到了推广和应用,唯独火焰及烟气焙烧法没有得到推广,其原因是它的操作难度大。本文就山西关铝股份有限公司与重庆大学在75KA预焙槽上共同进行工业性试验基础上,提出采取有效措施可将烟气焙烧法推广到大型预焙槽的可行性观点,并结合试验情况和近年来铝行业出现的新问题进行论述。 相似文献
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电流强化是提高铝电解槽产能和劳动效率的有效途径,但同样会带来热场等槽况的波动,需要调节相关生产工艺以维持热量平衡,确保生产的平稳运行.本文以某160kA中小型铝电解槽为对象,采用有限元分析软件ANSYS平台进行电热平衡数值仿真计算.结果表明,当该型电解槽电流强化至180kA时,将极距和上部氧化铝覆盖料厚度分别降低10mm和15mm,并将铝水平提高20mm,可维持良好的热平衡状况.工业实验证明,通过同时对控制精度及工艺的调整,该槽型电流效率从92.5%提高到93.5%,直流电耗由13600kWh/t - Al降至12400kWh/t -Al. 相似文献
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铝电解槽侧部槽壳散热三维仿真模型研究 总被引:1,自引:1,他引:0
以商业软件ANSYS为平台,建立了240kA预焙阳极铝电解槽槽壳热场的三维仿真模型,对其侧部散热进行了数值计算,并将计算结果与实测值进行比较,验证了模型的可靠性,得出了侧部槽壳散热的分布规律。充分考虑了槽壳结构对散热的影响,利用ANSYS辐射单元准确求解出各辐射换热面之间的角系数,使计算模型更加合理,为准确计算和分析铝电解槽侧部槽壳散热提供了一种可靠的方法和手段。 相似文献