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为研究不同退火温度下高强IF钢的组织性能及织构的变化规律,采用温箱式电阻炉加热模拟罩式退火工艺,研究了不同退火温度下高强IF钢210P1冷轧板力学性能;对不同退火温度钢板的r90进行了统计并对其进行显微组织观察;采用X射线衍射仪及热场发射扫描电镜对不同退火温度的罩式退火成品板进行了织构分析。结果表明,在高强IF钢210P1冷轧板的罩式退火过程中,提高退火温度将使晶粒明显长大。随着退火温度的升高,屈服强度及抗拉强度下降,伸长率升高,n值略有上升,板材横向r值增加较明显,有利织构{111}取向密度增加,不利织构{100}取向密度降低。 相似文献
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描述了武钢冷轧厂罩式退火内钢卷的温度分布和渗碳体级别变化规律,分析了不同退火温度条件下的渗碳体形貌和尺寸。结果表明,在罩式退火炉里钢卷外圈保温时间和退火温度均匀超过了钢卷内圈,钢卷外圈较内圈容易产生超标渗碳体 相似文献
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为适应罩式退火的特点,本研究以低碳高锰钢为基础,探讨了在罩式退火条件下不同碳锰含量的钢获得双相组织的工艺条件,分析了加热温度、冷却速度及保温时间对金相组织及机械性能的影响。试验钢是用50kg 和150kg 感应电炉冶炼,经热轧、冷轧后在现场罩式退火炉退火。结果表明,在所选定的化学成分范围内,在现有罩式退火条件下能够生产出具有铁素体加8.2~15.1%马氏体及4.2~9.7%珠光体组织的双相钢。该钢具有低屈服、高强度、无屈服延伸的特点。 相似文献
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为了研究卷取温度对高强IF钢250P1罩式退火再结晶规律的影响,采用氮气炉加热模拟罩式退火工艺,研究了高温及低温卷取工艺下含磷高强IF钢250P1冷轧板再结晶规律;采用X射线衍射仪对700 ℃模拟退火板及罩式退火成品板进行了织构分析,并对成品板金相组织进行了观察。结果表明,低温卷取冷轧板再结晶温度约为675 ℃,高温卷取冷轧板再结晶温度约为700 ℃;低温卷取退火板具有较高强度的{111}有利织构、较高的{111}/{100}比值以及r值,成品板的饼形晶粒更大。 相似文献
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在IF钢的生产过程中,退火是非常关键的工艺环节。针对酒钢CSP生产的Ti- IF钢进行研究,分析了在罩式退火工艺条件下,罩式退火工艺对Ti- IF钢组织与性能的影响。结果表明:退火温度从680℃上升到750℃保温2h,试样抗拉强度从284下降到268MPa,屈服强度从114下降到96MPa,屈强比从0.40降低到0.36,伸长率从44.3%提高到47%,塑性应变比r90值从2.22升高到2.60。 相似文献
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通过同炉钢相同工艺工业试制获得冷轧卷,经过罩式退火和连续退火生产含磷高强IF钢退火卷,研究了2种退火方式对含磷高强IF钢FeTiP析出及二次加工脆性的影响。利用低温落锤冲击试验机、TEM和析出物萃取定量分析法等手段分别对2种退火卷进行二次加工脆性转变温度及析出物表征分析研究。结果表明:连续退火和罩式退火生产卷FeTiP析出相主要集中在100 nm以下,罩式退火时间较长,罩式退火生产卷的FeTiP析出相数量是连续退火卷的2倍以上;根据定量分析法检测含磷析出相总量结果,结合热力学和动力学分析,P在晶界处的富集程度由最大偏聚系数和有效扩散距离决定,罩式退火卷P在铁素体晶界处偏聚远远大于连续退火卷,连续退火可得到比罩式退火更低的二次加工脆性转变温度的含磷高强IF钢。 相似文献
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结合再结晶退火理论对旧工艺进行重点分析,并根据退火钢带的性能特点,调整罩式炉温控程序、合理简化退火工艺,以实现退火工艺制度优化。退火工艺制度优化后,提高了产品合格率,增加了退火产量,创造了可观的经济效益。 相似文献
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针对以往罩退过程中装炉时仅考虑退火效率而不考虑缺陷防治的问题,结合罩退机组的设备与工艺特点,经过大量的现场试验与理论研究,在分析了装炉工艺对黏结缺陷影响机制并定义了黏结指数新概念的基础上,充分考虑到卷取工艺制度、卷径大小、产品规格、退火工艺制度等对钢卷内部应力的影响,采用多目标函数优化方法,兼顾生产效率与缺陷防治,以钢卷装炉后炉台的数量尽可能接近理论最小炉台总数、同批次所有钢卷黏结指数均值与峰值都最小为目标,提出了一套适合于罩退过程中以黏结防治为目标的装炉优化技术,并将其应用到某冷轧薄板厂的生产实践,取得了良好的使用效果,使得生产线产量提高了5.5%、黏结发生率下降了12.4%,为企业创造了较大的经济效益,具有进一步推广应用的价值。 相似文献
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主要对罩式退火炉内的传热过程进行分析,运用相似准数研究强循环系统对罩式退火炉产量的影响。最后得出结论:强循环系统是提高罩式退火炉产量的有效措施之一 相似文献
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罩式退火炉用于多种材料的周期式退火。介绍了全氢罩式退火炉的新发展,论述了用H2作保护气体所需的安全系统,并与传统罩式炉及连续退火炉进行了多方面比较,阐明了天铁选择全氢罩式退火炉的原因。 相似文献
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介绍了从奥地利引进的全氢罩式退火炉的特点,结合唐钢冷轧厂的生产实际情况,分析了影响退火工艺的多种因素,对主要产品SPCC钢种的退火工艺制度进行了优化,退火周期缩短了4—6h,机组月产量提高12.1%,产品合格率由95.5%提高到98%以上。 相似文献
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LIU Qinbo 《Baosteel Technical Research》2021,15(1):9-16
This paper offers systematic analysis and in-depth research on the surface rust problem of cold-rolled bell-type annealing strip products.The defect characteristics,occurrence rules,generation mechanism,and influencing factors of surface rust are presented.This research employed a cold-rolled bell-type furnace annealing unit in a coastal steel factory as an example and conducted production process tests,on-site production tests,scanning electron microscopy,energy spectrum analysis,MINITAB statistical analysis,etc.Moreover,six significant influencing factors and their rules were studied:the cooling time of the final cooling table,the storage time of the intermediate storage,the temperature setting of the intermediate storage,the temperature of leveling liquid,the purging pressure of leveling machine,and the dust in the environment. 相似文献
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