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相似文献
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1.
全绪贤 《化工设计通讯》1995,21(4):21-22,57
该文采用联合废热锅炉对造气余热进行回收。其流程短、管线阻力小、设备易维修、热回收效果好。投运后,吨氨两煤耗降到1466kg;造气炉产气量达3000m~3/h;达到蒸汽自给;不到一年便可回收工程总投资。  相似文献   

2.
我公司造气岗位原有Ф2610mm造气炉8台,4台炉形成一个系统。每个系统配1台420m^2的水管式联合废热锅炉、1台Ф2600mm洗气塔、1台Ф2200mm旋风除尘器,配套风机为D400串9^#加压风机。造气吹风气回收装置有两套:一套为Ф3400mm燃烧炉配6t/h水管式余热锅炉,回收3~4台炉的吹风气。[第一段]  相似文献   

3.
杜始南 《中氮肥》2000,(3):53-55
煤焦固定层造气中型发生炉系统中的废热锅炉,其换热面积480m2。内有316根火管,其中76×7拉撑管96根,76×3.5换热管220根。原设计工艺参数为:上吹的煤气及吹风气温度为600℃,经废热锅炉冷却至230℃,将温度为105℃的除氧软水加热成1.2MPa的饱和蒸汽,每台炉系统的废热锅炉蒸汽产生量为2.47t/h。单炉系统中,这是一台重要设备。在我公司,随着单炉系统生产负荷的加重,原料煤焦含粉率的增加,废锅的运行周期愈来愈短。烧本地焦,风量30000m3/h的造气炉,入炉煤焦含粉率<2%,废锅寿命约30000h;风量40000m3/h,入炉煤焦含粉率<2%,废锅寿命约10000h。…  相似文献   

4.
山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司造气车间有吹风气余热回收装置2套,其中1^#吹风气回收装置为:咖3800mm×13625mm燃烧炉配10t/h余热锅炉,配套造气风机为D450型,1台风机配3台西2610mm造气炉生产运行,制气循环时间为120s,吹风时间为25~27s,设计回收4台造气炉吹风气余热,但实际只能回收3台炉的吹风气余热。  相似文献   

5.
<正>5集中式余热回收与洗气工艺技术该工艺术是针对原有每台造气炉制出的煤气配置1台余热回收器和1台洗气塔的流程,存在着设备多、利用率低、管道长、阻力大、占地面积大等问题,加以改造组成"4对1"集中式配置的流程,即4台造气炉制出的煤气共同采用1台集中式热管余热回收器和集中式高效洗气塔。采用此工艺技术后,造气炉配套的主要设备  相似文献   

6.
吹风气锅炉的运行及效益分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对吹风气余热回收锅炉的设备认识及锅炉运行中难点问题的分析、解决,总结出锅炉运行时应注意的事项及优化调整的方法:造气炉交替进行吹风和制气,保持吹风气锅炉炉膛负压在30Pa~50Pa,稳定锅炉烟气流速在8m/s~10m/s等。调整后提高了造气炉的产气量和吹风气余热回收锅炉运行的经济效益。  相似文献   

7.
<正>碳铵厂有稀氨水流失,又有余热可利用。本文通过改进碳化、脱硫和三气回收系统之间的稀氨水流程,使原料气净氨用软水降为吨氨4m~3。所得3.7滴度稀氨水,1.5m~3用于置换脱硫系统15滴度的再生氨水;其余2.5m~3经三气回收系统增浓后,取1.2m~3作为碳化的唯一水源。制成30滴度无硫氨水,供二次脱硫用:剩下的1.3m~3,连同脱硫系统置换液,送蒸馏回收系统,利用造气炉和锅炉余热,蒸馏制成180滴度浓氨水,折纯氨不少于35.2公斤/吨氨,外加上述流程改进带来的收益,全局氨利用率可提高5%以上。  相似文献   

8.
沈铁清 《化工设计通讯》1995,21(1):34-34,37
<正>造气炉产生的高温气体的余热,传统上是利用列管式废热锅炉,回收吹风气和上行煤气的热量,产生低压饱和蒸汽。设备经常发生堵塞且使用寿命短,效果不理想。我厂在小氮肥“两改一”节能技改工程中,使用了江苏省无锡新苑集团公司生产的上下行煤气蒸汽发生器,回收造气上下行煤气的显热,取得了较好的经济效益。 1 工艺流程(附图) 造气炉上部出口的350℃左右的吹风气、上行煤气,经过旋风除尘器除尘,吹风气  相似文献   

9.
一、回收氨合成反应热的基本方法目前国内所采用的回收氨合成反应热的方法有二种形式: 采用软水加热器,副产热水,作锅炉给水; 采用外置式副产蒸汽氨合成塔,配废热回收器(废热锅炉),副产蒸汽供工艺用汽。以上两种形式比较,从设备用材、设备结构和经济分析看,第一种形式对于小厂比  相似文献   

10.
<正> 小氮肥厂造气炉能耗占合成氨综合能耗的50%左右。传统的造气工艺和设备热损失大,回收率低,能耗高,已不适应生产发展的要求。我厂是1979年投产的小氮肥厂,原造气工段仅有一级余热回收装置。1986年我们对1°炉的工艺、设备进行了节能技术改造,利用废旧设备,投资1.6万元,自制了一套三级余热回收装置。运行两年,取得了较好的经济效益。一、1°造气炉三级余热回收改造 1.工艺流程(流程示意见图1) (1)造气炉上部出来的吹风气、上行煤气约400℃左右,经旋风除尘器除尘,由中心管波形废热锅炉下进上出,温度降到230℃左右;进入波形蒸汽过热器,上进下  相似文献   

11.
邢一德 《化肥工业》2008,35(2):54-57
介绍了低温节能型吹风气余热回收技术的实际应用情况,吹风气余热回收装置产生的蒸汽达20t/h(5.3MPa,475℃),折吨氨节约标煤121.48kg,所产高品位蒸汽先用于发电再供造气使用,实现二级利用,回收的蒸汽每小时可发电约3000kW.h。针对该技术在生产实践中存在的余热锅炉管束积灰和环保达标问题进行了探讨,并提出处理建议及对策。  相似文献   

12.
<正> 中置式废热锅炉又称废热回收器。在合成氨生产中,广泛采用中置式废锅来副产蒸汽,效益显著。例如,年产5万吨的合成氨厂,使用中置式废锅,仅蒸汽、水、电三项,每年就可回收40万元。  相似文献   

13.
该厂对老遣气系统作了改造。新系统投运后,效益显著:吨氨原料煤耗、电耗分别下降200kg、20kwh;“四项”效益年增收达46.2万元,新系统总投资为37.5万元,故10个月便可回收全部投资。三级余热回收利用完全可适应烧湿煤棒的造气炉。该厂原系φ1600φ1900的小炉群,上行煤气和200℃的下行煤气均未回收,至使吨氨蒸汽耗达3.0~3.5t。作了如下主要改造:新上3台φ2260造气炉;单炉设置余热回收联合器和软水加热器;造气工段增设过热蒸汽缓冲罐等。  相似文献   

14.
以天然气为原料的小氮肥厂,采用间歇固定床制半水煤气的转化工段,转化炉出口约有200多万大卡/吨氨余热。但这类厂原设计只用废热锅炉回收余热,因废热锅炉排烟温度高,所以余热回收不充分。如何进一步回收余热,多副产蒸汽,甩掉燃气锅炉是近年来研究的重要课题。  相似文献   

15.
<正> 我厂是年产1万吨合成氨的小型氮肥厂,每年冬季办公采暖要消耗无烟煤200多吨,为了节约用煤和利用余热,我们便自83年冬起,利用锅炉余热采暧。我厂4~*锅炉为水管锅炉,锅炉省煤器出口烟气温度250℃。余热量非常可观,适用于热水循环取暖。我们用大修中淘汰的一台造气废热锅炉作为热回收装置,烟气走管内,水走管间,水平放置在原烟道的一侧,仍保留原烟道为近路,便于在管道清理时,锅炉仍能用于生产。该废热锅炉的换热管为φ51×3,共计178根,截面通道0.28m~2。原烟  相似文献   

16.
2~#造气系统配有6台造气炉,但因吹风气余热回收装置积灰过多,近年来只能回收其中4台炉的吹风气,导致粉尘含量超标严重、蒸汽产量降低。针对该问题,依据增加燃烧炉燃烧空间、选用专利技术以提高设备使用寿命的思路进行改造,成功解决了该问题。改造后,2~#造气系统可回收6台造气炉全部吹风气,可多产蒸汽5 t/h,1年内即可收回全部投资。  相似文献   

17.
<正> 我厂φ2260造气炉原配 FS0、Dg1000废锅,因存在易损坏、寿命短等缺陷,故自行设计并制作了 F134、Dg1400新废锅,以取代其原废锅。新废锅投运后,取得了明显的经济效果:①使用寿命延长了几倍。仅此一项,每台炉每年即可节约维修费1.5~2.0万元。②由于适当加大了换热面积,自产蒸汽量便由原来的0.35t/h 提高到0.60t/h。③每台炉节约钢材4.5t。④系统阻力有所下降。  相似文献   

18.
《小氮肥》2016,(3)
正0前言湖北新洋丰合成氨厂造气车间共有14台Φ2650 mm造气炉,分为4个单元,每个单元配有1台显热回收器,其内部共分上、下2台换热器,上部介质为蒸汽,下部介质为软水;采用热管换热技术,分别与自上而下的单元煤气进行换热,并为蒸汽和软水加温,同时降低单元煤气温度,每年可为公司节约资金4200余万元。2015年  相似文献   

19.
<正> 中置式废热锅炉又称废热回收器。在合成氨生产中,广泛采用中置式废锅来副产蒸汽,效益显著。例如,年产5万吨的合成氨厂,使用中置式废锅,仅蒸汽、水、电三项,每年就可回收40万元。 一、废热锅炉结构 中置式废热锅炉由壳体和皆束系统两大部分组成。目前,国内设计和制造的度热锅炉,壳体部分基本相同,而关键的区别在于管束系统。  相似文献   

20.
我公司现有Φ650造气炉18台,与之配套的废热锅炉换热面积F=240m^2,公称直径DN1800,为列管式余热锅炉,其技术特性见表1。  相似文献   

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