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高加泄漏后,由于水侧压力20MPa,远远高于汽侧压力4MPa,造成高加水位升高,传热恶化;还会造成泄漏管周围管束受高压给水冲击而泄漏的管束增多,泄漏更加严重。本文通过对电厂运行中高加泄露现象的分析、利用运规及相关知识综合判断,提出了解决高加泄漏问题的方法,对机组在正常运行时,如何预防高加泄露并及时处理高加泄漏的技术工艺要求作了进一步探讨。 相似文献
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一、前言榆树川电厂装有五台汽轮发电机组,总容量为99MW。其中1、2号机容量为12MW,每台机各配置一台高压加热器(简称高加);3、4、5号机容量为25MW.每台机各配置两台高加。给水系统为集中母管制,各机组的高加并联运行,其给水系统如图1所示。1984年4月我们会同电厂对5号机进行热效率试验,该机组给水系统解列运行。负荷为25MW 时,锅炉给水流量为113.49t/h,汽机主蒸汽流量为109.26t/h,高加出口给水温度为166℃。而当该机组给水系统并列运行时,在同样负荷下,锅炉给水流量仅为 相似文献
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武汉新沟热电厂两台高压加热器(简称高加)型号为:JG-100-I(Ⅱ);设计压力:水侧6.1MPa,汽侧1.18MPa;U型换热管面积100m2,管径19×1.5mm,管材20#钢。两台高加设计串联布置,二级高加出口设计水温172℃。两台高加于1995年上半年投入商业运行,自1996年底U型管开始泄漏,并逐年严重。至1997年底,因泄漏被迫封堵水侧管孔平均每台12眼;锅炉的给水温度由设计值172℃降低至162-163t,降幅达5%-6%。由于泄漏频繁,运行人员对高加水位难以正常监视,运行中常常满水报警,机组的安全运行受到威胁,检修费用和检修工人的劳动强… 相似文献
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望亭电厂300MW机组的高压加热器(简称高加)系华东电管局组织有关单位自行设计制造的。78年,我所曾协助该厂设计了高加的水位控制及热工保护系统;80年已正常投入运行。一、设计原则为了保证设计质量,拟定了下列几项原则和要求: 1.保证高加在正常运行工况下简体内凝结的疏水得以连续不断的排出;并维持一定水位,避免蒸汽自疏水出口泄走以及保持汽侧空间压力,使得回热经济效果不受影响。 2.当高加发生水侧泄漏或疏水调节阀卡涩等异常情况时,保证汽机不进水、高加不爆 相似文献
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高加运行中管束泄漏的判断方法 总被引:1,自引:0,他引:1
高压加热器(以下简称高加)是火力发电厂热力系统中的重要辅机,其运行状况的好坏对机组的经济性和安全性均有较大的影响.介绍了如何通过观察对比高加运行中水位、疏水阀开度、给水泵转速及电机电流等相关参数的变化,尽早发现高加内部管束泄漏并及时停运处理,以减少因泄漏对其余管子造成继发性损坏故障的发生,提高高加投运率. 相似文献
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《热力发电》1980,(5)
第一章总则第1条:为了确保火力发电厂的安全经济满发,汽轮机在运行时,各高压加热器(以后简称高加)均应经常投入运行。第2条:如因故障必须停用高加时,应按照制造厂规定的高加停用台数和负荷的关系,或根据汽轮机各抽汽压力来确定机组的允许最大出力。第3条:为了防止在高加管子破裂时可能造成汽轮机进水和高加筒体爆破及由此而造成人身事故,高加系统必须配置完好的保护装置,高加投入运行时保护装置必须同时投入。第4条:本守则主要是针对国内高压机组目前应用较广泛的两种表面式高加,即(1)管板—U型管式(2)联箱一盘管式而编制的,作为各发电厂编制现场规程的依据。由于高加系统型式较多,各发电厂在编制现场规程时,尚需根据设备结构的特点、制造厂家的规定及现场具体条件进行充实。第5条:各厂编制的现场规程中,应附有下列技术资料。(1)高加热力系统图(包括给水、抽汽、疏水等系统)。(2)高加保护装置系统图。(3)高加的设计给水通流量和最大允许通流量。(4)通过试验求得的加热器进汽压力、出口水温和主蒸汽流量(或负荷)的关系曲线。(5)疏水调节门开度和负荷的关系。(6)对装小旁路的系统,每台高加允许的给水温升值。第6条:设计、制造和安装单位要为实施本守则创造条件。 相似文献
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某改进型1030 MW机组在国内属首次创新应用,制造厂家认为当高加系统撤出后,由于通流的增加可能导致过负荷从而影响机组安全运行,原机组保护逻辑中规定了当高加撤出后若机组负荷大于1030 MW延时1 min,或大于1106 MW延时10 s后触发机组主保护。上述定值并未经过实际工程考验,为了提高机组运行的可靠性和安全性,在对保护逻辑进行确认和优化的基础上,安排了800 MW工况下的高加跳闸试验。试验后对相关数据进行了分析核算,进一步完善了相关控制逻辑和定值,确定了该机组高加撤出保护的实施方案。同时也对各型机组在高加跳闸工况下的危险点进行了分析总结。 相似文献
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大坝电厂300MW机组运行中,#3高压加热器泄漏频繁,严重影响机组的安全性和经济性,根据高加的实际运行情况,对#3高加泄漏的原因进行了分析,并提出了预防措施。 相似文献
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长广煤矿发电厂3号机1号高加联成阀(图1)泄漏检修。当时A给水泵运行,高加汽侧及水侧已隔离24 h,汽、水侧压力表指示均为零。当阀盖与阀体联接螺丝拆除时,法兰面有汽冒出,5 min后有大量的汽水混合物从联成阀冲出,由于检修人员躲闪不及造成2人被烫伤的重大事故。图1 3号机高加给水系统图1 事故原因1.1 现场检查发现给水并未经高加进口电动阀漏入高加联成阀,而高加联成旁路却有水流入高加联成阀,并间歇性有汽水从联成阀冲出。可以判断有两路阀门存在泄漏现象:一路是1号高加进汽电动门少量漏汽进入高加气侧;另一路因高加出口电动阀及… 相似文献
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随着大容量高温高压机组的投入生产,高加设备投入运行,对提高机组的效率起着明显的作用。而高加水位准确的指示及自动控制设备的正常投入运行,对机组的安全经济运行起着非常重要的作用。我厂100MW机组的高加水位监视为远传DDz—Ⅱ型电动单元组合仪表;高加水位自动调节系统采用单冲量比例调节,为DDZ—Ⅱ型电动单元组合仪表。过去,机组在滑参数启动并列高加设备投入后,其高加水位测量存在很大的误差,测量不准,无法监视水位;水位自动调节也无法投入运行。迫使运行人员经常到就地监视高加水位变化,给运行人员带来了很 相似文献
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一、给水温度对火电厂经济效益及设备安全的影响: (一)众所周知,“高加投入率”是火电厂重要的考核指标之一,因为锅炉给水温度对电厂的综合经济效益有着不可低估的影响。根据测算,给水温度按规定每降低1℃,增加标煤耗约0.79/KWh以12MW凝汽机组每天发电23万KWh(夜间参加调峰),如不投用高加,给水温度比规定降低50℃则每天多耗标煤量达:0.7g/KWh×50℃×23×10~4KWh=8050Kg。假如是供热机组,由于补给水量大对煤耗的影响就更为可观。 (二)不投用高加,给水温度大幅度降低,造成锅炉省煤器温差过大;过热器容易超温,长期运行将引起金属材料高温蠕变和热疲劳,严重影响锅炉尾部受热面的使用寿命。 相似文献
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1 概述榆树川发电厂装有5台中压汽轮发电机组。其中1、2号机容量为12MW,每台机配置一台高加;3、4、5号机容量为25MW,每台机各配置两台高加。给水系统为集中母管制,各台机组的高加并联运行,给水系统如 相似文献
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《广东电力》2015,(9)
当机组在较低负荷下运行,选择性催化还原(selective catalytic reduction,SCR)反应温度往往低于催化剂的最佳反应温度范围,使SCR脱硝效率低甚至退出运行,针对该问题,增加0号高压加热器(以下简称"高加")是改善SCR脱硝系统运行特性的一项措施,但会影响锅炉热效率。为了研究增加0号高加对SCR脱硝效率和锅炉热效率的影响情况,以广东某电厂600 MW机组为研究对象,首先对0号高加参数进行初步设计,然后对机组进行整体热力计算,并分析50%、60%和70%负荷下锅炉给水温度提高10℃、20℃以及30℃时对SCR脱硝效率和锅炉热效率的影响情况。 相似文献
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高压给水加热器泄漏是普遍性的关键问题,发生泄漏会威胁汽轮机的安全运行,本文时300MW火电机组高加泄漏原因进行分析,提出了防范措施. 相似文献
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高压加热器管系泄漏的技术分析及其对策 总被引:1,自引:0,他引:1
高压加热器(以下简称高加)是保证锅炉给水温度的关键设备,由于机组运行工况的变化对其产生的影响较大,如若不能正常运行,将导致发电机组出力降低,机组热耗和供电煤耗增加。又因为高加故障较为频繁,所以开展对高加泄漏原因的分析,逐步提高高加的投运率,对提高火电... 相似文献