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宝钢6米焦炉在出炉过程中机焦侧塌焦现象经常发生,在造成资源损失、设备烧损和增加作业强度的同时,也给生产安全和环境保护带来不利影响,甚至影响焦炉正常生产。本文就减少机焦侧塌焦对策进行探讨,并提出一系列解决对策。 相似文献
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马钢6号焦炉炉墙机焦侧1~4火道损坏严重,采用了机侧深至6火道的机焦侧同步揭顶修复技术,介绍了整个维修过程的技术要求及操作要点,维修效果良好,有效延长了焦炉使用寿命,可为国内6 m焦炉的深火道挖补提供借鉴。 相似文献
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《煤炭加工与综合利用》2016,(4)
介绍了型焦的技术背景、型焦生产的工艺方法、型煤墙的码垛以及在立式焦炉上侧装型煤墙的相关技术,采用该技术可以实现在大型立式焦炉上生产型焦,并能大幅度提高型焦生产效率,为焦化企业的转型发展提供了技术支持。 相似文献
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攀钢三期新1#、2#焦炉为JN60-6型单集气管6m大容积焦炉,配备有装煤、推焦地面除尘装置和145万t干熄焦和新型湿法熄焦,其环保投资占焦炉建设总投资的30%以上。尽管新焦炉装备国内一流,环保设计技术领先,但从推焦前焦侧摘门至推焦结束整个过程中,从炉门处依然有部分烟尘逸散于大气中,对此我们进行了以下改造。 相似文献
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焦炉除尘在我国已开展20多年。焦炉除尘系统可分为顶装煤和侧装煤(捣固焦炉)除尘系统、装煤出焦二合一除尘系统以及车载式烟尘净化系统等。焦炉除尘对于改善炼焦生产环境具有重要作 相似文献
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1 现状平顶山焦化公司80型1号焦炉建于1989年, 自投产以来, 由于炉体不均匀沉降, 导致推焦 车启、对炉门困难, 使推焦阻力增大, 炉门冒烟冒火严重, 制约焦炉正常生产。针对存在问 题, 我们翻阅了地质资料, 80型焦炉位于平顶山山脉南部, 第四纪前曾是广阔的山前低洼, 属冲洪积阶地。焦炉基础特点为下沉敏感性工程。因此我们对1号焦炉炭化室机焦侧底砖标 高进行了测量, 结果见表1。按照工程设计, 焦炉允许沉降值不超过130mm, 由表中数据看出 , 焦炉炉体产生了不均匀沉降。2 采取的措施利用轨道缓坡过渡, 调整推焦机轨道、摩电道、拦焦机轨道同… 相似文献
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石家庄焦化厂二炼焦分厂1、2号焦炉是1979年建成投产的,其中焦炉两侧炉台、中间台、端台及煤塔均为钢筋混凝土结构。1990年开始发现焦炉炉台顶板有混凝土脱落、露筋及钢筋锈蚀现象,到1995年又发现焦炉两侧炉台的纵梁及横梁有断裂及裂缝开展现象。鉴于这种情况,我们对这些破损构件进行了分析,并对部分破损严重的构件实施了修补加固。1焦炉混凝土构件破损状况1.1裂缝情况在1、2号焦炉机、焦侧炉台南北向连续梁的各跨上均有竖向裂缝和斜裂缝,裂缝宽度约0.1~0.5mm。该梁裂缝最严重的部位在1号炉焦侧3~4轴之间。1、… 相似文献
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我厂焦炉自1990年投产以来,机焦两侧分烟道翻板先后不动作,机侧分烟道翻板开始就不灵活、至1996年初完全不动作,经多次检修仍未解决。焦侧分烟道翻板投产时稍好于机侧,但至1997年10月也完全不动作。 相似文献
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由于配合煤水分高、细度低、操作工技能低及捣固设备故障率高等原因,导致捣固焦炉机侧洒煤严重。为此,通过采取严格控制入炉煤水分和细度,将传统五层给料捣固改为连续给料捣固,装煤车双侧驱动改为单侧驱动等措施后,解决了捣固焦炉装煤时机侧洒煤严重的问题,使炼焦的生产能力由原来80炉左右,达到了满负荷生产运行。 相似文献
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6.25m捣固焦炉煤饼坍塌及塌焦的原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
唐山佳华6.25m捣固焦炉投产以来,焦侧屡次出现塌饼问题,有时塌焦多达1t。由于拦焦机尾焦斗设计偏小,倒焦时易下淌。当尾焦斗装不下时,需要将车辆移动到端台倒尾焦,严重影响正常 相似文献