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分析传统焦饼中心温度测量方法以及现代化焦饼自动测量系统的优缺点,针对7m焦炉焦饼中心温度测量困难等问题,提出横向插管法测量焦饼中心温度,并成功运用于大型焦炉焦饼中心温度的测量。 相似文献
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7m大容积焦炉的投产实践 总被引:1,自引:0,他引:1
梅钢4#焦炉为JNX70—3—1型,是国内第1座炭化室高7m、多段加热式新型焦炉,炭化室高6980mm、宽500mm、长17640mm,于2010年2月装煤投产,仅用6天就实现达产,目前生产稳定,焦炭质量良好,炼焦耗热量达标。 相似文献
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由于焦化企业资金紧张,焦炉工程及其配套机器和设备投资大,建设新焦炉很困难。因此,保证焦炉砌体完好和保持焦炉工作状态非常重要。近年,乌克兰所有焦化厂的焦炉实际上都是在延长结焦周期的情况下操作的。这就需要降低焦炉砌体的温度。1987~1989年间由乌克兰煤化所完成的研究表明,装完冷煤料后,炭化室侧燃烧室砌体的温度会迅速降到硅砖相转化的温度以下。当硅砖冷却到573.2℃时便开始这种转化,包括β-石英向α-石英转化。煤料中所含的某些元素,如锗能使这种转化温度提高到623℃。根据资料记载,耐火制品热冲击时… 相似文献
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7.63m焦炉焦炭质量在生产中的控制 总被引:1,自引:0,他引:1
太钢焦化厂自7.63m大容积焦炉投产以来,通过调整配煤比和控制各种影响焦炭质量的因素,到目前为止,所生产的焦炭质量十分稳定,满足了太钢4350m^3高炉生产需要。现就7.63m焦炉在生产中对焦炭质量控制等问题简述如下。 相似文献
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炼焦生产中,通过对焦侧焦饼表面温度的测量,可以推知焦炉各立火道的温度,从而有效控制炉孔内的燃烧效果.受出焦环境及工艺条件的限制,直接进行温度测量比较困难.本系统采用红外线非接触测温方式.随拦焦机一起运行.当焦饼温度大于某一值时开始测量数据,并由数据卡存储,数据卡可移至控制室由读出系统显示在计算机上,经过软件的分析,实现对数据的处理及趋势曲线的显示. 相似文献
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介绍了 6 m大容积焦炉由冷态到转入正常加热温度的烘炉操作过程中 ,按照一定的升温曲线 ,通过对焦炉热工和炉体膨胀的科学管理 ,确保新建焦炉顺利由冷态过渡到生产状态。 相似文献
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结合山钢股份莱芜分公司焦化厂5#焦炉温度调节工作,根据转炉煤气掺混量波动与加热用高炉煤气热值变化,通过理论计算分析焦炉温度波动。通过理论计算发现,在转炉煤气掺入比例从0增加到40%时,每增加10%,加热温度理论上升约为155℃左右,变化非常明显。根据此种变化,结合生产实际,分析了转炉煤气掺入后温度调节措施,从而为焦炉加热调节工作提供参考。 相似文献
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兖矿国际焦化有限公司建设了炭化室高度7.63m的焦炉2座,年产焦炭能力200万t,相当于国内4座6m焦炉的产量。焦炉的护炉设备结构复杂,1座焦炉的弹簧就有3996个。1焦炉护炉铁件介绍 相似文献
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一般认为,大容积焦炉的寿命不如小型焦炉,因此,许多国家发表了很多关于大容积焦炉的热修论文。鹿岛钢厂的焦炉已操作了15~25年,已发现有很多损坏的地方。该厂的焦炉技术规格列于表1。因Ⅱ-A、Ⅱ-B炉自投产以来的操作条件不断变化,其损坏状况最严重。 相似文献
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