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为解决用振动磨进行煅烧高岭土的细磨过程中常出现磨机出料困难的问题,采用实验室的振动磨进行粉体流动度实验,通过添加不同种类和用量的助磨剂改善振动磨粉体的流动度,以改善振动磨内粉体的研磨效果。结果表明,煅烧高岭土的最佳研磨时间为40 min左右,当研磨时间超过40 min时,产品的颗粒粒度不会变得更细;加入助磨剂后,粉体在振动磨中的流动度得到改善,同时也能使产品的细度得到有效调整;有机助磨剂对流动度的影响明显好于无机助磨剂,但助磨剂的用量必须控制在合适的范围才能使流动度达到最佳指标;有机助磨剂用量在0.50%时流动度最好,无机助磨剂用量在0.10%时流动度最好。 相似文献
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目的 研究不同分散剂种类、 研磨时间、 储存时间条件对制备出的UV喷墨色浆分散稳定性能影响。方法 通过不同分散剂 (685, CH-13, 及685与CH-13的混合物 (m685∶mCH-13=1∶1)) 制备色浆, 预分散后改变研磨时间 (60, 75, 90 min)、 储存时间 (2, 12, 20 d) 得出9组色浆试样, 根据测量粒径大小和粒径分布情况进行分析。结果 分散剂685分散效果好, 研磨时间为75 min, 储存时间为2 d下色浆分散稳定效果好。结论 分散剂685制备的色浆的分散稳定性最佳, 研磨时间为75 min最佳, 色浆稳定性与储存时间呈现负相关关系。 相似文献
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四、量块和角块研磨时可能产生的问题及原因 1.工作面烧伤烧伤的原因可能是平板压砂太少或打光平板次数过多,使平板最细处无切削力,加上研磨时间过长引起的。 2.表面粗糙度,不均匀。其原因是平板压砂太粗,打磨平板压力过小,修理时间过长,手力加偏,同时粗、细、精研区衔接不好。 3.工作面划伤。可能是压砂不均,嵌砂不牢,量块表面有毛刺,有灰尘。 4.量块塌边,中间凸。原因是平板平面不够凸,修理时间过长,量块定温冷却不够,平板两头砂少,技术不熟练等。 5.平面性太凹,两头塌边。可能是平板太凸,连续修理时间过长,没有定温冷却。 6.薄量块弯曲变形。平板无切削力,修理压力过大,研磨速度太快,对一面特别是凸面研磨时间过长。 相似文献
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何叶易双萍陈其猛赵渺 《材料工程》2009,(S1):188-191
在常温常压环境下,采用食品添加剂卡拉胶为助磨剂,用机械球磨方法制备纳米Fe/卡拉胶复合粉末。采用正交试验法对高能球磨制备的复合粉末的工艺参数进行了研究,并利用X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)等测试分析手段,对球磨后的复合粉末相结构、组织形貌、颗粒大小的变化进行了研究。结果表明:以卡拉胶为助磨剂机械球磨后的纳米复合粉末粒度小、纯度高、稳定性好;随着球料比增加,粉末颗粒尺寸减小;随着球磨时间的增加,粉末颗粒尺寸减小。 相似文献
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研究了粉末粒度、粉末形貌、粉末松装比重、成形剂、模具表面粗糙度、压制制度等对模压成形异型多孔钛片成形过程的影响.结果表明,粉末的粒度、形态决定了异型多孔钛片所需成形压力的大小,粉末越细,成形压力越低,片状粉末含量越低,成形压力越低,压坯质量越好;适量的成形剂有利于降低成形压力,提高压坯质量,其中对粒径为150~250μm钛粉末的成形性能的改善最为有效.提高模具内表面光洁度,有利于提高压坯质量和均匀性;合理的压制制度是保证压坯成形质量和产品性能的必要条件. 相似文献
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