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相似文献
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1.
2.
分析了盘条表面结疤的原因,提出了采用钢坯出炉轧制前去除氧化铁皮、更换轧辊材质、调整轧制孔型的尺寸设计等措施,控制了线材表面结疤的产生,提高了线材的合格率。  相似文献   

3.
在高速线材轧制过程中,轧件发生偏斜和扭转如果能够实现自动找正,则可保证顺利轧制。文中分析了高速线材生产听椭圆-圆孔型系统的受力条件,说明了椭圆-双心圆孔系统有更好的稳定性和找正作用,为高速线材孔型设计提供了稳定性依据。  相似文献   

4.
简要介绍了某高线工程的自动化系统配置,重点描述了其中微张力控制在高速线材生产线中的应用。微张力控制的有效投入,避免了线材轧制过程中出现的堆钢和拉钢现象。  相似文献   

5.
胡兵 《武钢技术》2000,38(3):31-34
叙述了武汉钢铁(集团)公司高速线材轧线的粗轧无张力控制,中轧微张力控制及预精轧区域活套控制原理,较为全面的阐明了张力控制在整条生产线的应用。  相似文献   

6.
本文结合大钢集团公司棒线材连轧厂的具体生产情况,研究分析了耐热不锈钢4Cr9Si2、4Ci10Si2Mo的脆断问题,通过对控制轧制和控制冷却理论的探讨,针对两钢种的具体情况采取相应的控制轧制和控制冷却工艺措施,从而解决了4Cr9Si2、4Cr10Si2Mo线材的脆断问题。  相似文献   

7.
高速线材在轧制过程中有时会发生堆钢现象,对线材产品的成材率和生产效率都有较大的影响.堆钢的种类有:直观性堆钢、多样性堆钢和复杂性堆钢.结合操作工艺、设备安装等方面对日常生产实践中所碰到的一些堆钢事故进行了分析,找出了堆钢产生的原因,并提出避免堆钢应采取的措施.从而有效控制堆钢事故的发生频率,不仅大大提高了成材率与设备利用系数,而且也提高了生产效率.  相似文献   

8.
根据轧制φ6.5mm盘条的工艺设计,研究了轧件在精轧机组中的轧制张力和轧件变形的关系,分析了辊径,孔槽磨损,进精轧机组坯料尺寸等因素对各架次轧制张力,轧件变形的影响。从而探讨合适的工艺调整方法。  相似文献   

9.
对鞍钢股份有限公司线材厂2#线近几年来生产盘条产生裂纹的原因进行了分析,发现坯料遗传、轧辊缺陷、导卫刮磨和轧槽充满是导致裂纹产生的主要原因。通过采用细化钢坯裂纹标准、精准控制轧辊使用、改变导卫摩擦方式、细化铁型尺寸等控制措施,2022—2023年2#线生产作业区生产冷镦钢开裂率降低15%,初验合格率达到95%以上,废次降率达到0.5%,弹簧钢表面裂纹可控制在30μm以下,产线过程控制能力有效提高。  相似文献   

10.
刘战英 《冶金能源》1998,17(2):42-45
高速线材轧机采用低温轧制,可以降低加热能耗,但是轧制能耗要增加。计算分析表明低温轧制综合节能效果显著,并且可以减少氧化铁皮及某些加热缺陷,对实现优质低耗有实际意义。  相似文献   

11.
李连成 《包钢科技》2001,27(1):68-69
介绍高线净环水系统状况 ,以及由于净环水供水水量不足、水压低、水温偏高等对高线生产带来的影响 ,最后提出净环水系统改造方案 ,并介绍实施后的效果。  相似文献   

12.
高速线材轧机吐丝机的定位控制系统   总被引:1,自引:1,他引:0  
黄义慧 《冶金自动化》1999,23(2):35-37,44
介绍湘钢高速线材轧机吐丝机计算机控制系统,重点分析通过改变精轧机前飞剪剪切轧件头部长和改变吐丝机头部定位的方法。  相似文献   

13.
本文介绍了应用高速线材轧机改造复二重线材轧机的工艺途径,为同类轧机改造提供了成功的经验  相似文献   

14.
本文介绍了SWRH82B高碳硬线的试制过程,总结了82B硬线的试验结果,分析讨论试制中出现的问题,提出解决问题的办法。结果表明:SWRH82B高碳硬线试制工艺路线正确,产品的性能满足标准规定,达到用户要求。  相似文献   

15.
高速线材厂精轧辊箱故障分析及处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据韶钢高速线材厂近几年精轧辊箱的运行情况,针对精轧辊箱出现的40多起故障进行了原因分析,并从备品备件、辊箱装配工艺、技术参数等方面制定措施,解决了精轧辊箱频繁出故障的问题,确保了设备的稳定运行,稳定了生产.  相似文献   

16.
论述广钢高线厂实时监控系统的配置和人机界面配方功能的功能分析,以及在调试中的功能改进。  相似文献   

17.
结合高碳钢线材的生产实际,利用物理冶金理论和实验模型,对奥氏体的变形-再结晶过程进行模拟计算,计算出各道次的奥氏体晶粒尺寸并分析变化规律。模拟计算结果表明,亚动态再结晶在粗轧和中轧阶段起主要作用,在轧制后半程,静态再结晶起主要作用。分析改变生产工艺参数对晶粒尺寸的影响以及晶粒细化的途径。为进一步的相变、性能预测提供指导依据。  相似文献   

18.
宝钢高线生产过程控制计算机系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了高线生产过程控制计算机系统的硬件和软件结构。该系统主要包括生产计划,物料跟踪,钢坯库、成品库管理,质量控制和质量管理,轧辊管理,操作指导,生产报表,故障报警,设备监视及数据通信等应用功能。该系统经过多年的应用取得了较好的效果。  相似文献   

19.
通过采用扫描电镜对国内外4个钢厂硬线钢用盘条中的非金属氧化物夹杂的类型、形貌、尺寸和数量以及成分分析可知,国内外各厂家的钢帘线盘条中夹杂物的类型主要是CaO- SiO2- Al2O3- MgO- MnO,国外厂家较国内厂家盘条中非金属夹杂物的Al2O3质量分数低,SiO2质量分数高。且国外两厂中的夹杂物变形性能好,呈长条状,长宽比都大于3。应尽量减少单位面积的非金属夹杂物数量和尺寸,如先进的国外甲、乙两厂夹杂物数量的控制水平为0.111~0.154个/mm2,尺寸较小的夹杂物(小于3μm)的夹杂物数量相对国内厂家偏少。国外厂家的wT[O]和wN都控制在0.0035%以内。国外厂家控制水平相对较高,wT[O]和wN分别为0.0021%左右和0.0025%左右。  相似文献   

20.
非金属夹杂物对硬线盘条拉拔性能的影响及其工艺控制   总被引:3,自引:0,他引:3  
分析了非金属夹杂物对硬线盘条拉拔性能的影响及其来源 ,通过考察分析冶炼、浇注生产工艺针对非金属夹杂物含量的影响 ,提出了避免或减少非金属夹杂物含量的工艺控制方法。  相似文献   

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