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由于装置加工量是随各种因素变工况生产的,对鼓风机供给主风量的需求也不一样,以往是靠启停鼓风机台数供风,存在着设备功率大,调节范围窄,通常为满足生产供风量而多开一台机运转,造成供风过剩而排空浪费。针对这一不合理状况,对其中一台160kW鼓风机实施节能技术改造,应用日本富士P7逆变器对电机变频调速驱动,用以调整鼓风机转速调节供风量,既满足了装置不同加工量的供风需求,又使机群投运改善匹配经济性。经过改造前后的测试标定表明:当变频置30Hz工况调速运转时,电机运行电流由工频时250A下降至变频调速驱动时的140A,功率因数由o.85提高到o.935,轴功率消耗由139.86kW降至86.16kW,平均日节电1288kW·h,投运一年即可取得节电约40万kW·h,节约电费超过14万元。 相似文献
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在炼油厂机泵普遍存在的“大马拉小车”问题得以基本解决之后,机泵节能的根本问题是如何使控制方案与实际负荷相匹配,使之在控制过程中不增加管路阻力,提高系统效率。本文在分析机泵调速节能机理的基础上,通过变频调速的实际应用,说明变频调速是机泵系统进一步节能的有效途径之一。 相似文献
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机泵节能调速装置的选用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了用于机泵节能的常用调速装置的主要优缺点、应用范围和价格曲线。指出机泵的运行规律、容量和投资是确定机泵调速节能方案的主要依据。对于 50 kW以下或负荷率在90%以上的机泵,不推荐采用调速装置;对于 50~200 kW的机泵,可选用电磁滑差电动机、串级、变极对数、变频及可控硅电动机调速方式;200 kW以上的机泵应选择串级和液力耦合器调速装置。还给出了一个选择调速方案的完整实例。 相似文献
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变频调速是目前国内较先进的一项电机控制技术,逐步在工业生产申得到推广应用。对流量需变化的泵类负载电机,其应用前景更为广阔。泵类负载传统的流量调节方法是:启闭管道闸阀或档板。传统方法不利于电网及拖动电机的经济运行,电机负载率低。应用变频调速技术控制泵类负载电机,在保证相同负载要求的情况下,与传统方法相比,可提高电机负载率及效率,达到节能之目的;同时,可以改善电机运行性能。通过应用日本富士公司生产的FRENIC5000G7/P7型变频器效果表明:其节电率大于20%,电机运行性能得到改善。究其原因,关键在于该变频器采用了磁通控制式PWM控制(转矩提升控制)技术及启动频率0.5~5Hz可调,并应用微处理器实行实对控制。 相似文献
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变频调速机泵节电率的理论分析 总被引:2,自引:1,他引:1
通过变频调速机泵节电率 ξ和静压头增量Δp/γ与位头增量ΔZ之和即 (Δp/γ +ΔZ)工艺参数之间关系的理论上分析表明 ,(Δp/γ +ΔZ)值的大小对于变频器的节电率 ξ起着决定性的影响 ,节电率 ξ随着该值的下降而提高 ,对于该值趋于零的泵节电效果最佳。 相似文献
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董长善 《石油化工设备技术》2007,28(2):11-14
阐述了机泵调速节能的优点,介绍了液力偶合器、液粘调速离合器、液体电阻调速器和变频调速器的原理、应用实例和特点。重点阐述了选用变频调速器应注意的几个问题。 相似文献
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为了适应石油化工厂生产负荷不断变化的要求,并尽可能减少在生产过程中机泵的耗能量,那么,在不同的生产工艺中,各种机泵就要采用不同的调速方式,以达到节能的目的。 相似文献
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以2,5-二甲基-3-呋喃硫醇,糠酰氯和吡啶为原料,通过醇解反应合成了2,5-二甲基-3-糠酰硫基呋喃,并通过元素分析,红外光变及熔点等分析方法证明了产物的结构。考虑了工艺条件对产物收率的影响,确定了最佳合成工艺条件:n(2,5-二甲基-3-呋喃硫醇):n(糠酰氯):n(吡啶)=1.0:1.5:1.5,乙醚加入量10mL,反应温度5℃,反应时间1.5h,在此条件下,产率可达81.3%。 相似文献
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索陇宁 《精细石油化工进展》2001,2(7):3-4,7
以对甲苯酚和异丁烯为原料合成2-叔丁基对甲苯酚。对催化剂进行了筛选,讨论了催化剂用量、原料配比、反应温度、反应时间对烷基化反应的影响。确定了合成2-叔丁基对甲苯酚的最佳条件:催化剂用量(以对甲苯酚质量计)12%,异丁烯加入时间2h,补充反应时间1h,反应温度100-110℃,对甲苯酚与异丁烯的摩尔比为1.1:1。在此条件下产品收率为79.1%。 相似文献
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陈群 《精细石油化工进展》2011,12(11):40-42
以2,3-二氯萘醌与氨气为原料,甲醇作溶剂,制备了2-氨基-3-氯-1,4-萘醌.考察了反应条件对产品收率的影响,得到最佳工艺条件:在二氯萘醌用量为0.1 mol,氨与二氯萘醌的物质的量比为6,氨甲醇溶液含量15%~17%,反应温度20~25℃,反应时间4h,产品收率可达96%. 相似文献
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在500 mL高压釜装置上,采用高分散型钼系ZHS均相加氢裂化催化剂,考察了其加入量、反应温度、反应压力、反应时间等因素对渣油加氢裂化反应转化率和生焦率的影响,并利用自主设计的50 mL配置旋流反应器的浆态床小型加氢装置进行了催化剂的小试评价。结果表明:在反应温度为440℃,初始氢压为7.0 MPa,反应时间为60 min的评价条件下,随着催化剂加入量的增加,反应生焦率明显下降,转化率呈增大趋势;随着反应温度的升高,转化率和生焦率均逐渐明显增加;反应压力对提高转化率和抑制生焦均具有正向影响;随着反应时间的延长,转化率和生焦率均呈增加趋势;小试装置累计运行300 h,转化率超过90%,总生焦量小于0.8%(质量分数),反应器未发生明显结焦现象。 相似文献
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按照分子炼油理论,对某新建10.0 Mt/a化工型炼厂的总体工艺方案进行了优化,主要目标是最大化生产优质的乙烯和重整芳烃原料,实现零黑色产品和零成品油。结果表明:渣油的加工采用沸腾床渣油加氢裂化+未转化油气化工艺(IGCC)的组合模式,实现了减压渣油的轻质化和清洁化加工,同时满足了氢气、燃料气和蒸汽的供应;减压蜡油和柴油馏分采用轻油型的加氢裂化工艺,多产优质的重石脑油和轻烃分别作为重整芳烃原料和乙烯裂解原料;整体规划后,优质乙烯原料加工量为3.88 Mt/a,可以满足1.50 Mt/a乙烯裂解装置需要;重石脑油加工量为6.34 Mt/a,加上乙烯裂解汽油0.45 Mt/a,最终对二甲苯产量为3.85 Mt/a。 相似文献
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针对某千万吨级常减压装置减压塔顶抽真空系统存在蒸汽耗量大、自产蒸汽供给不足、真空度波动大等问题,提出2种减压塔塔顶抽真空系统改造方案:方案A按照现行运行工况,新增液环真空泵代替原三级抽空器;方案B通过调节蒸汽抽空器动力蒸汽压力,优化抽空系统压缩比,根据优化后操作参数新增液环真空泵代替原三级抽空器。通过对比2种方案的设备选型、公用工程消耗及经济效益,最终选定方案B;经核算,项目实施后,可减少蒸汽消耗量7.72 t/h,降低操作费用830.79万元/a,设备投资400万元,投资回收期2.08 a。 相似文献
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采用由南京工大釜鼎能源技术有限公司研发的原料油预混乳化技术分别在中国石化和中国石油所属公司的催化裂化装置上进行了工业化应用。结果表明:中国石化的装置在投运膜混合器后,干气收率下降0.12个百分点,生焦收率下降0.20个百分点,汽油、液态烃的收率分别增加0.90,0.59个百分点,轻质油(汽油+柴油+液态烃)收率增加0.89个百分点,总液体收率增加0.31个百分点;中国石油的装置在原料油预乳化混合器注水后改善了原料的雾化效果,汽油、柴油的收率分别增加0.45,0.12个百分点,轻质油收率增加0.13个百分点,总液体收率增加0.32个百分点,生焦收率降低0.31个百分点;在工业应用过程中原料油预乳化混合器存在原料预热温度与原料油汽化温度之间的矛盾。 相似文献
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鲜楠莹朱庆云郑丽君丁文娟 《石化技术与应用》2019,(6):367-370
介绍了催化裂化(FCC)催化剂和助剂的研究进展,以及连续式催化剂卸料系统与改进型进料喷嘴技术的应用成果。结果表明:抗重金属污染催化剂及相关的金属离子捕获助剂是研究的热点;FCC装置的性能将进一步向多功能化方向发展;介孔和微孔分子筛与中大孔基质的有效组合,以及重金属离子捕集技术的运用,实现了降低焦炭、干气和油浆收率,提高汽柴油、丙烯、丁烯等高附加值产品收率的目标。 相似文献
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以NaY分子筛为原料,柠檬酸为脱铝剂,在水浴条件下,采用水热-化学相结合的改性方法制备了NH_4Y分子筛、高钠(低钠)USY分子筛和柠檬酸改性分子筛。结果表明:随着焙烧温度的升高,USY分子筛的相对结晶度和晶胞常数均降低;与NH_4Y分子筛相比,当焙烧温度为500~700℃时,USY分子筛的总孔体积和介孔体积增加,总比表面积和微孔体积减少。在100%水蒸气条件下,于650℃焙烧2 h的低钠USY分子筛经柠檬酸改性处理1 h后,分子筛总孔体积和介孔体积较NH_4Y分子筛分别增加了23%,140%。 相似文献