共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
2.
粗粒闪速浮选试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对矿石特性,结合多年生产实践,根据先进的磨矿、浮选理论,从浮选工艺入手,研究对分级溢流粗粒进行闪速浮选,可解决因磨机台效大幅度提高而导致磨矿细度降低,影响选矿回收的问题,能提高选矿回收率1.67%.但是,选择高效、实用的粗粒浮选设备,是成功实施粗粒闪速浮选工艺的关键. 相似文献
3.
4.
某铝土矿正浮选试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
某铝土矿工艺矿物学研究发现,该矿属于一水硬铝石—高岭石型铝土矿,一水硬铝石品位较低且与脉石共生关系密切。在矿石性质研究并借鉴相关经验的基础上,采用油酸钠和庚基羟肟酸的药剂组合作为捕收剂,使铝硅比从3.2提高到8.09,回收率为74.36%。 相似文献
5.
6.
云南某铝土矿反浮选脱硅试验 总被引:1,自引:0,他引:1
云南某铝土矿石为一水硬铝石型高硅高铝低铝硅比矿石,研究了矿石反浮选提铝降硅工艺技术条件。研究结果表明:在磨矿产品细度为-0.074 mm占85%,pH=5.5,组合捕收剂GE-601+E3总用量为150 g/t(质量比为21),抑制剂OP用量为600 g/t情况下,采用1粗1精3扫、中矿顺序返回闭路反浮选试验流程处理该矿石,室温和8 ℃下反浮选精矿Al2O3品位分别为67.65%和67.52%,回收率分别为82.04%和81.77%,铝硅比分别为10.72和10.58,组合捕收剂室温和低温脱硅浮选效果均良好。 相似文献
7.
针对矿石特性,结合多年生产实践,根据先进的磨矿、浮选理论,从浮选工艺入手,选用北京矿冶研究总院研制生产的CLF型粗颗粒浮选机,对分级溢流粗粒进行快速浮选,解决了因磨机台效大幅度提高而导致磨矿细度降低、影响选矿回收率的问题,达到了提高综合经济效益的目的。 相似文献
8.
铝土矿浮选尾矿强化沉降试验研究 总被引:1,自引:1,他引:1
针对河南某铝土矿沉降困难的问题,以该浮选尾矿为研究对象进行静态沉降试验,通过单因素试验和正交试验考察了pH、尾矿矿浆浓度、絮凝剂种类及用量等条件对尾矿沉降行为的影响规律,并研究了强化尾矿沉降的措施。静态沉降试验结果表明:尾矿中物质表面所带电荷和颗粒粒径是导致尾矿沉降速度低的主要原因,调节pH可强化尾矿的沉降;分子量为800万的阴离子型聚丙烯酰胺(以下简称PAM)能显著提高尾矿沉降速率;pH、PAM单耗与PAM配制浓度这3个因素中,pH对尾矿沉降速率的影响最显著,PAM单耗的影响次之,PAM配制浓度的影响相对较弱;在给料浓度为8%、pH=7.05、PAM单耗为200 g/t、PAM配制浓度为0.15%时,能得到良好的沉降指标,平均沉降速率为5.58 mm/min,优于强化沉降前的尾矿沉降速度0.35 mm/min。 相似文献
9.
贵州某地铝土矿浮选脱硅试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
针对贵州铝土矿的特点,对铝土矿进行了浮选试验研究,试验结果表明:当原矿Al2O3含量为65.33%,SiO2含量为12.64%,A/S为5.17时,采用“阶段磨矿,阶段选别”工艺流程,获得精矿A/S为7.31,精矿Al2O3回收率85.67%的结果,有效降低了精矿SiO2含量. 相似文献
10.
徐靖 《有色金属(选矿部分)》2004,(1):8-11
作者通过对一个典型的叶蜡石—一水硬铝石型铝土矿浮选法脱除SiO2 的工艺研究 ,阐述了采用反浮选工艺可以达到提高铝土矿中Al2 O3/SiO2 的目的 ,探讨了影响铝土矿中Al2 O3回收的原因 ,提出了在研究浮选法脱除铝土矿SiO2 的工艺中 ,应加强反浮选工艺的研究 ,同时提出开展其它脱硅工艺的研究工作。 相似文献
11.
12.
新疆某伟晶岩型锂辉石矿Li2O含量为1.41%,主要含锂矿物为锂辉石,脉石矿物主要是石英、正长石、斜长石。采用高压辊磨机直接粉碎至-0.5mm的矿样中-0.074mm粒级含量占28.54%,且锂辉石矿物单体解离度在91%以上。对-0.5mm试验矿样进行的粗粒浮选试验结果表明,粗粒锂辉石矿浮选比常规细粒浮选需要的捕收剂用量要大,且需要在相对较低的搅拌转速以及较高的矿浆浓度条件下才能获得较好的浮选指标。采用自行设计的粗粒浮选装置相对于常规挂槽浮选机可提高Li2O回收率约10个百分点。原矿以碳酸钠为调整剂、氧化石蜡皂+油酸钠为捕收剂经2粗3精1扫的闭路浮选试验,可获得Li2O品位为5.11%、Li2O回收率为70.04%的锂精矿指标,为锂辉石矿山采用高压辊磨机作为终粉磨而取代球磨机提供了可能。 相似文献
13.
传统泡沫浮选粒度上限低,仅为150μm左右,常规全粒级磨矿—浮选工艺能耗高、分选效率低。针对此问题,开发了粗颗粒水力浮选预抛尾技术,大幅提高分选粒度上限至1.0 mm,有助于降低后续磨浮成本,提高分选效率。以河南栾川地区的辉钼矿(-1.0 mm)为研究对象,重点考察表观水速、表观气速、床层高度、进料高度、进料速度等工艺参数对粗粒辉钼矿分选效率的影响。结果表明:表观水速、表观气速及床层高度对水力浮选影响较大,而进料速度、进料高度对水力浮选影响相对较小。最适宜水力浮选条件下尾矿Mo品位低至0.006%,低于选厂浮选尾矿品位,抛尾率高达41.78%,表明粗粒辉钼矿水力浮选预抛尾效果良好。通过分析各条件下水力浮选精、尾矿粒度分布,发现精矿平均粒径小于尾矿平均粒径,分级现象明显,结合表面暴露率结果分析,表明粗粒钼矿水力浮选指标为粒度分级与界面分选共同作用结果。 相似文献
14.
15.
针对河南某铝土矿浮选尾矿脱水效果差的问题,以改性聚丙烯酰胺AS3318为絮凝剂、以表面活性剂TLT8840为助滤剂,对该尾矿浆进行脱水试验研究。试验结果表明:当AS3318用量为240 g/t时,可以获得与现场PAM相当的尾矿浆沉降效果;在过滤时间缩短20%的前提下,为了使滤饼水分下降1.5个百分点,现场PAM沉降体系下的浓缩矿浆需添加160 g/t的助滤剂,而在AS3318沉降体系下的浓缩矿浆只需添加80 g/t的助滤剂。所以在沉降阶段选用AS3318作为絮凝剂更为有利。 相似文献
16.
贵州某高硫高硅铝土矿Al2O3含量为58.36%,S含量为1.85%,硅含量为11.37%,铝硅比为5.13,属典型的高硅高硫铝土矿。为给该矿石开发利用提供依据,进行了浮选试验。结果表明,在磨矿细度为-0.074 mm含量76.18%条件下,以Na2CO3为调整剂,CuSO4·5H2O为活化剂,无机高分子聚合硅酸盐为抑制剂,PG-20为脱硫捕收剂,胺类混合捕收剂为脱硅捕收剂,2#油为起泡剂。采用1粗2精2扫闭路流程处理,可得到Al2O3含量为64.68%、S含量为0.2%、SiO2含量为8.96%、铝硅比为7.22、Al2O3回收率为84.92%的铝土矿精矿,脱硫率达到91.67%,铝硅比提高了2.09。该方法可为此类型铝土矿的开发和利用提供理论支持和借鉴。 相似文献
17.
贵州某铝土矿硫含量5.45%,Al2O3品位57.34%,嵌布粒度细,主要有用矿物为一水硬铝石。为给氧化铝生产提供合格的铝土矿精矿,采用浮选脱硫工艺进行脱硫试验。结果表明,原矿磨至-0.075 mm 85%,以SNS为抑制剂、硫酸铜为活化剂、丁基黄药为捕收剂,在矿浆pH=8.5的条件下,经过1粗3精2扫闭路流程浮选脱硫,可获得铝土矿精矿硫含量0.32%、脱硫率94.89%的良好指标,满足拜耳法生产氧化铝对原料硫含量的要求,尾矿也可作为生产硫酸的原料,综合效益较好。 相似文献
18.
不经分级磨机排料的浮选能够提高回收率采用磨机排料直接浮选的选厂一般都能够提高金属的回收率。参加“加拿大选矿设备”会议的代表们有机会在一起讨论了这项浮选工艺,同时,研究了为粗粒浮选设计的一种新型单槽浮选机。 相似文献
19.
高浓度粗粒快速浮选生产实践 总被引:4,自引:1,他引:4
随着康家湾矿石出矿量的增加 ,水口山铅锌矿采用高浓度粗粒快速浮选生产工艺 ,提高了设备处理能力和浮选技术指标 ,同时降低了生产成本 ,取得了显著的经济效益。 相似文献