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《中国皮革》2016,(12)
针对制革染整废水中含铬和可生化降解性差的问题,研究了碱沉淀除铬与铁碳微电解-Fenton氧化组合的废水预处理工艺,并对工艺条件进行了优化。结果表明:碱沉淀除铬的最佳p H值为8.5,铬去除率大于99%;铁碳微电解-Fenton氧化联合工艺的最佳工艺条件为:两级微电解反应初始p H值2.5,曝气量2L/min,每级反应时间为45min;Fenton氧化反应初始p H值为3.0,双氧水的浓度为5m L/L,反应时间为90min;Fenton氧化反应后调水样p H值为8.0~8.5进行絮凝沉淀。预处理后,废水中的COD去除率达73%,BOD/COD值由0.11提高到0.48,明显提高了废水的可生物降解性。 相似文献
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针对制革染整废水中含铬和可生化降解性差的问题,研究了碱沉淀除铬与铁碳微电解-Fenton氧化组合的废水预处理工艺,并对工艺条件进行了优化。结果表明:碱沉淀除铬的最佳pH值为8.5,铬去除率大于99%;铁碳微电解-Fenton氧化联合工艺的最佳工艺条件为:两级微电解反应初始pH值2.5,曝气量2L/min,每级反应时间为45min;Fenton氧化反应初始pH值为3.0,双氧水的浓度为5mL/L,反应时间为90min;Fenton氧化反应后调水样pH值为8.0-8.5进行絮凝沉淀。预处理后,废水中的COD去除率达73%,BOD/COD值由0.11提高到0.48,明显提高了废水的可生物降解性。 相似文献
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对杨木BCTMP浆制浆废水进行微电解处理,探讨了微电解处理工艺对废水的影响.实验结果表明,微电解处理时的废水pH值对废水处理效果影响最大,其次是微电解处理时的Fe/CA质量比、反应时间和水铁比.在pH=3~4,Fe/C质量比为0.5:1,反应时间15min,铁液比为0.1~0.125的条下,废水色度去除率>900%,COD去除率>700%,可生化性(BOD/COD)由原来的0.3上升到0.35.采用微电解法处理杨木BCTMP废水,不仅能有效地去除废水的色度及降低COD,而且可以提高废水的可生化性. 相似文献
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采用铁碳微电解、Fenton氧化及其耦合工艺处理北方某橡胶助剂公司的橡胶助剂冷凝废水。当进水COD为7000mg/L时,铁碳微电解工艺初始pH为3,铁碳球投加量1250g/L,反应120min时,COD去除率为30%,B/C为0.34;Fenton氧化工艺初始pH为3,H_2O_2/Fe~(2+)摩尔比为10,H_2O_2投加量50mmol/L,反应60min,COD去除率为77%,B/C为0.26;铁碳微电解+Fenton耦合工艺的COD去除率为60%,B/C为0.13。采用单独工艺处理该废水要优于耦合工艺。 相似文献
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《中国皮革》2016,(1)
研究Fenton高级氧化和微电解对改善几种皮革栲胶溶液可生化性的效果,考察主要参数对处理效果的影响。3种栲胶溶液在Fenton氧化条件下反应的最佳时间是40~60min,最佳p H值是3,COD去除率大于70%,BOD5/CODcr大于0.36。3种栲胶溶液在微电解条件下反应的最佳时间是40~60min,最佳p H是4,COD去除率大于66%,可生化性也大大提高,荆树皮栲胶和栗木栲胶溶液可生化性超过了0.4,说明微电解反应预处理栲胶溶液效果很好。对Fenton氧化和微电解对栲胶溶液处理效果进行对比,Fenton氧化的COD去除率高于微电解处理,而可生化性低于微电解反应。 相似文献
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利用微电解法预处理难生化降解的印染废水,对影响微电解效率的因素进行了研究。结果表明:在印染废水的pH为4,作用时间为60min,铁炭的质量比为2:1时,微电解法对难生化降解的印染废水的色度、CODCr的去除率分别达到96%和65%,BOD5/CODCr的比值由0.19提高到0.42,预处理后的印染废水的可生化性能明显提高。 相似文献
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采用SBR工艺对水解-酸化预处理后的碱法草浆中段废水进行处理.考察了SBR工艺对CODCr、BOD5、SS的处理效果以及pH值、曝气时间等条件对CODCr去除率的影响.运行结果表明,在pH值为8左右,进水CODCr为750 mg/L时,CODCr、BOD5、SS的去除率分别在86%、92%、93%以上. 相似文献
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厌氧折流式反应器处理印染废水 总被引:1,自引:0,他引:1
对厌氧折流式反应器(ABR)处理难降解印染废水进行中试研究.结果表明,在最佳HRT为24 h条件下,厌氧折流式反应器稳定运行2个月,即使进水COD波动较大,COD的去除效果也良好.进水平均COD 755.4 mg/L,出水平均COD 420.9 mg/L,平均去除率为43.9%.厌氧折流式反应器对色度去除效果较佳,进水平均色度342倍,出水平均色度80倍,平均去除率为76.6%.印染废水B/C值由0.29提高到0.43,废水可生化性明显改善.气质联用(GC-MS)检测可知,印染废水中的有机物得到有效降解. 相似文献
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《轻纺工业与技术》2016,(1)
铁-碳微电解法处理有机废水具有良好的效果,但必须在p H=3的条件下运行,这是一很大的限制。大多数染整废水为碱性或偏碱性,将废水调节到p H=3进行处理,最后又要用碱调回中性,不仅会消耗大量的酸和碱,并且生成了大量的盐,造成浪费且影响水回用和后续处理。研究采用铁-碳微电解法中添加少量的铜和银,在中性条件下处理可获得良好的效果。实验采用的废水为华峰工贸实际生产的废水(COD=561.0mg/L,氨氮=5.06mg/L,p H=7.4),不经催化氧化加药混凝沉淀后,COD的去除率为50%,经过4h曝气时间金属催化氧化处理后,加等量的药剂混凝沉淀后COD去除率高达82.5%、氨氮去除率为80.3%。 相似文献
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简述了三维电极电化学技术,设计并采用复极性三维三相电极对某厂生产过程中产生的印染废水进行了降解试验,探讨了外加电压、电流密度、曝气量等因素对废水处理效果的影响,分析了电解过程中瞬时电流效率的变化规律。结果表明,该方法处理实际印染生产废水的适宜工艺条件:外加电压 25 V,电流密度27.27 mA/cm2,主电极极间距为5 cm,曝气量6 L/min,电解时间60 min。印染废水经复极性三维三相电极催化氧化60min后,脱色率与COD去除率分别达98.5%、87.6%,废水的BOD/COD从0.21提高至0.32,且其在电催化氧化过程的前30 min具有很高的电能利用率。 相似文献
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采用复极性三维三相电极对工厂生产过程中产生的印染废水进行了降解试验,研究了外加电压、主电极极间距、电流密度、初始pH值、曝气量等因素对废水处理效果的影响.分析了电解过程中瞬时电流效率的变化规律,确定了复极性三维三相电极处理废水的最佳工艺条件:外加电压25 V,电流密度22.72 mA/cm2,主电极极间距为5 cm,初始pH值4.5,曝气量6 L/min,电解时间50 min.废水经处理后,脱色率与COD去除率分别达98%、79%以上,废水的BOD/COD从0.23提高至0.35.电解20 min、30 min时的瞬时电流效率分别为0.94和0.79,表明复极性三维三相电极在电催化氧化过程的30 min内保持很高的电能利用率. 相似文献
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《印染助剂》2017,(6)
采用Fenton耦合微电解-混凝沉淀-活性炭吸附处理某染料中间体生产厂氧化塘浓缩废水,确定最佳处理工艺条件。试验结果表明:Fenton耦合微电解反应中,海绵铁用量为150 g/L,活性炭用量为150 g/L,双氧水用量为200 m L/L,硫酸亚铁用量为40 g/L,反应4 h后,废水COD为1 360 mg/L,色度为512倍。调节微电解出水p H=8,投加100 mg/L聚合硫酸铁(PFS)混凝沉淀,出水COD降为972 mg/L,色度降为32倍。上清液投加10 g/L活性炭进行吸附,出水COD降为496 mg/L,色度降为2倍。Fenton耦合微电解-混凝-吸附工艺处理氧化塘浓缩染料废水,出水达到了CJ 343-2010《污水排入城市下水道水质标准》,COD为496 mg/L,色度为2倍,COD和色度的总去除率可达97.7%和99.9%。 相似文献