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我公司的蒸氨工序于1997年12月投产时选用了2台130m^2螺旋板换热器,整个系统的运行情况良好。但使用一段时间后,螺旋板换热器堵塞严重,换热效果急剧下降,系统阻力增大。蒸氨废水冷却器的进出口温差由30℃下降到2~5℃,换热作用基本丧失,生产极不正常。1999年10月15日在检查串漏的蒸氨废水换热器时发现管板处堵塞严重,部分管板的焊缝出现腐蚀穿孔而串漏,必须立即更换。 相似文献
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0 前言。四川宜宾金岭化工有限公司目前合成氨年生产能力为4万t,合成系统原流程中冷交、废热锅炉配置偏小,原Φ800氨合成塔内件使用过程中压力经常高于30MPa而需放空操作,且能耗也比较高。为解决以上问题,于2002年的年度大修时将原合成塔内件更换为湖南安淳公司设计制造的Φ800、ⅢJ-99型三轴一径式内件,同时换用高效换热管制作的冷交、循环气预热器芯子,换用更大换热面积的废热锅炉,并对系统流程做了部分更改,部分主管线放大。自大修后系统投入运行以来,合成系统压力明显降低,取得显著的增产节能效果。 相似文献
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我公司是以煤为原料,年产合成氨8万吨,尿素13万吨的中型氮肥厂,冷凝塔内径φ800mm,高10314mm,外壳厚度86mm,设计压力32MPa,内件设计压差0.3-0.8MPa,设计温度:外壳2℃,内件-2℃。冷凝塔换热器是合成系统的关键设备,它是将循环机滤油器出来进入氨冷器前的热气体和氨冷器出来的冷气体进行换热,以回收部分冷量,使进入氨冷器的气体经过预冷,从而节省氨冷器中液氨蒸发量和氨冷器的传热面积,若氨冷器换热面积不够,将制约氨冷器气体出口的温度,从而使合成塔进塔氨含量降不下来,进而制约合成系统的生产能力,从氨冷器出来的冷气体经分离液氨,再经冷凝塔换热器与热气体换热后,提高了合成塔的进气温度,并减少了液氨随气体进入合成塔的可能性,冷凝塔结构见图1,冷凝塔结构上部为换热装置,下部为分离装置,换热器上管板与塔外筒采用平垫密封装置,以避免A进口来的热气混入C出口的冷气里。φ 相似文献
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费托合成反应分离系统主要包括:反应器中部的过滤管、反应器顶部的悬液分离器、循环换热分离器、轻质油分离器、压缩机入口分液罐、油水分离器、汽提塔等。这些部件及设备的平稳运行关系着整个费托合成系统的平稳运行。目前潞安100万t/a煤间接液化项目处于试生产阶段,费托合成1系列、2系列已投产并满负荷运行,实际运行中分离系统的数据与设计值存在一定差距,分离系统产物分离不彻底已经严重影响了产品质量,并对装置的长周期稳定运行造成影响,部分问题经过停车技改后已得到改善。 相似文献
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简单总结了氨合成塔内件、氨合成工艺的特点;提出了氨合成系统运行对管理的要求;分析了氨合成技术发展的趋势。 相似文献
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1980年12月,益阳地区氮肥厂建成投产了一套φ500系列氨合成新系统。新系统吸取了湖南化工设计院φ600系列氨合成流程(1)的长处和各地改造节能的经验,并结合本厂实际对经典氨合成流程进行了改革,通过近一年的生产运行,新合成系统基本达到设计指标。1981年2月月产碳铵5402吨,折合成氨1361吨,创历史最好水平,3~4月份产量稳定,5月19日又创日产碳铵211吨新水平,氨合成流程改革初试成功。一、流程简述由压缩工段来的320大气压合格新鲜气与循环机的循环气(~23℃)在油分离器混合。混合后的气体,依次进入第一氨冷器和第二氨冷器冷却至-20℃,进入氨分离器分离液氮后,进入冷交换器管内,与水冷器来的热气体换热,回收冷量后,温度上升到25~35℃,然后分主付线两路进入合成塔,在313大气压和460~480℃的条件下,在ZA-1型催化剂作用下生成氨。 相似文献
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通过对φ800氨合成系统存在的两台关键换热设备、部分管道不匹配问题的分析,利用闲置设备进行完善改造,取得了明显的经济效益. 相似文献
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在所建立的三维非稳态数值模型上,定量分析了传统回填土和相变回填材料地埋管系统的换热特性、间歇运行工况、相变恢复过程以及周围土壤温升情况.通过液相分数的变化趋势与变化云图,探讨了相变过程对地埋管系统换热规律的影响.研究表明相变回填材料可以有效地减缓钻井内热量堆积对埋管周围土壤的热影响幅度,有利于系统的长期稳定运行.在传统的间歇运行模式下,相变回填材料能够得到较好的恢复,为下一个周期的运行提前蓄能.且PCM地埋管系统不能通过提高管内流体流速来增强换热,换热效率最高时流速为0.3 m/s. 相似文献