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失控提棒是核电厂中发生频率较高的事故。为了了解该事故发生时核功率、堆芯核通量、堆芯热流密度的表现形式,以某机组压水堆运行核电站设计数据为基础,利用RELAP5进行了反应堆失控提棒反应性引入计算分析。计算结果表明,在次临界状态、热态零功率或有功率状态下,事故过程中核功率响应,虽然在瞬态中的核功率峰值很大,但时间很短,能量释放和燃料平均温度的增加并不大。控制棒组失控提升连续引入反应性,使核功率迅速增长,但功率的增长将被负的多普勒反应性反馈所限制。在高反应性引入速率时,堆芯核通量上升很快,高核通量信号会导致停堆事件的发生。由于燃料和冷却剂系统液体热容的影响,堆芯热流密度将滞后于核通量的增加。为了避免燃料元件包壳损坏,就应该使反应堆保护系统能够在偏离泡核沸腾比(DNBR)下降到限值之前终止该事故。 相似文献
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用乳液聚合方法制备了含羟基的反应性微凝胶。运用BP神经网络对交联单体三乙二醇二丙烯酸酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯、十一烯酸用量与交联度的关系进行了分析。讨论了乳化剂对微凝胶稳定性的影响及操作方法对微凝胶交联度、羟基分布的影响。同时发现制备的微凝胶粉末在水中具有良好的再分散性。 相似文献
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织物整理用反应性氨基硅微乳的制备 总被引:2,自引:0,他引:2
以α,ω二羟基聚二甲基硅氧烷(WS-62M)和N—β-氨乙基-γ-氨丙基三甲氧基硅烷(SGSi900)为原料,胺为催化剂,通过酯交换反应合成了适用于织物柔软剂的反应性氨基硅油。选择OP-4和OP-10为乳化剂,乙二醇单丁醚为助乳化剂,制得透明的反应性氨基硅油微乳液,最佳乳化工艺:m(OP-10):m(OP-4)=13:1,复合乳化剂用量为25%~30%(相对于氨基硅油的质量),乙二醇单丁醚最佳用量为15%左右(相对于氨基硅油的质量),反应性氨基硅油的含量为20%~40%,乳液的pH值为4~6。 相似文献
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一种测试高温液态金属粘度的新技术 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍一种测量高温液态金属粘度的实验方法,根据泊肃听定律进行理论推导,使用带自动控制系统的高频加热炉,用电耦作温度传感器,用电子秤测量出经小孔流出的随时间变化的累积质量,使用微型计算机和数据采集系统连续记录这些变量,软件系统自动处理并计算出粘度值。方便的工业适用性、宽阔的温度范围以及快速数据处理是这个系统的主要特点。 相似文献
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在传统海水反渗透系统的基础上增加了能量回收装置,使得高压泵的流量等于产水流量,循环泵流量等于浓缩水流量,高压泵的尺寸得以减小,和无能量回收装置的系统相比,将减少能耗60%左右。能量回收装置本身无任何电气连接,只需控制其高、低压流量及输出压力,整个系统操作起来十分方便。 相似文献
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提出了一种基于89C 55W D的误码仪控制方案。首先介绍了误码仪M CU的整体功能要求,接着提出了系统中各芯片的选择、片选和中断分配方案以及系统的整体硬件电路设计,然后阐述了系统中各个模块完成的相应功能,最后简单地说明了系统软件设计的各任务调度。 相似文献
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分析了异步电动机转子时间常数变化对矢量变换控制中各参量的影响,提出一种基于解耦控制和采用自适应内环提高系统鲁棒性的控制方案并给出仿真曲线。 相似文献
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根据间歇式液相本体法聚丙烯生产的工艺及聚合釜特点,将模糊控制和常规的控制方法结合起来,设计了一种简单实用的复合控制方案,以期减轻劳动强度,提高产品质量. 相似文献
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气升式内循环反应器短程硝化控制策略的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
在启动气升式内循环短程硝化反应器的基础上,通过正交试验研究了各操作条件对短程硝化的联合效应.结果表明,最优组合为: 温度35℃、pH 8.0、溶解氧质量浓度1.0 mg/L、反应器中氨氮质量浓度56 mg/L、水力停留时间16 h,其中pH、温度、溶解氧质量浓度为显著因子.根据试验和分析结果,提出了短程硝化的“优先–联合”控制策略.采用该控制策略对短程硝化反应器的运行进行优化,30 d的运行结果证明,反应器运行稳定,出水中[NO-2]/[NOx-]最低值为0.896,最高值为0.976,平均值为0.945,明显高于采用本控制策略前的[NO-2]/[NOx-]平均值.所提出的控制策略能够实现短程硝化反应器的高效稳定运行. 相似文献
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提出一个可用于比较煤焦反应性的通用判据,以消除因研究对象含碳量不同而带来的判断误差.定义试样在热天平非等温实验中的最大失重速率与该样品干燥无灰基含碳量的商为最大比失重速率,采用最大比失重速率对不同煤种、同一煤种的不同宏观煤岩和同一宏观煤岩不同燃尽度煤焦等试样的反应性进行了判断,同时与采用其他判据的判断结果作了对比.结果表明,最大比失重速率作为比较物质反应性的判据具有一定的通用性,能够较好地区分不同煤焦之间的反应性;热天平试验升温速率对判断结果没有影响. 相似文献
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功率控制是码分多址移动通信网的关键技术之一,文中首先引入了功率控制的概念,并分析了前向干扰模型,然后给出了前向容量的一个泛函表达式,并就一类指数型功率控制函数进行了讨论,找到了最优的功率控制函数。 相似文献
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针对典型的双积分伺服系统,提出一种基于模式切换的近似时间最优控制方案,实现系统在速度受限条件下的快速与准确的位置伺服控制。近似时间最优控制律在初始误差较大时先以最大控制量进行加速和减速,而当误差较小时平滑过渡为线性控制;为满足速度限制,在系统的加速段和减速段之间插入一个恒速控制段,并设计了模式切换流程;采用一个线性扩展状态观测器对系统未量测速度和未知扰动加以估计,用于反馈和补偿,以消除系统稳态误差。提出的控制方案被应用于永磁同步电机位置伺服系统,基于TMS320F2812DSP进行了实验测试,结果表明系统可以在各种负载扰动和转速限制下实现大范围的位置控制,且具有良好的性能。 相似文献
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航天器的一种无源自适应姿态控制方法 总被引:2,自引:0,他引:2
针对惯量矩阵参数无法精确获知的航天器姿态控制问题,将一般的姿态动力学模型转化为欧拉角形式的动力学方程,基于无源性理论提出了一种无源自适应控制律.通过理论分析证明了该控制策略的渐进跟踪性能.该控制策略可以有效地解决由于各种因素引起的转动惯量未知时的姿态控制问题.数值仿真表明该方案的有效性. 相似文献
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新型单周控制有源滤波器的直流分量抑制策略 总被引:3,自引:0,他引:3
单周控制有源滤波器采用现有的控制方法会引起网侧电流直流分量的问题,这严重阻碍了此类滤波器的推广应用。在进行充分的理论分析基础上,提出了单周控制有源滤波器的双环控制概念。该方法通过电流积分环节的调节作用,实现了电流直流分量的闭环控制,同时提高了系统稳定性。实验结果表明,新方案能够有效消除进线电流直流分量,从而能应用于实际场合。 相似文献
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在第3代宽带码分多址系统中,为使系统在接近满负荷运转时能够满足新用户呼叫所要求的带宽,以增大新用户呼叫的接入概率,提出了基于"降级机制"的接入控制方法.即基于非实时呼叫信息码速率可调这一特性,通过降低非实时呼叫信息码速率来降低系统负载,文中在给出了设计方案的基础上还做了系统级的仿真测试,仿真结果证明加入降级机制的新方案比不加入降级机制的原方案提高了系统实时在线的用户数,降低了呼叫阻塞概率.该方案具有很好的应用前景. 相似文献
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一种基于神经网络的DC-AC变换器的控制方案 总被引:2,自引:0,他引:2
在详细分析了传统的DC AC变换器固定滞环及正弦波滞环控制技术的基础上提出了一种DC AC变换器的神经网络控制方案 ,对三种控制方案分别进行了仿真研究 ,结果表明 :神经网络控制方案在性能上优越于其他两种方案 . 相似文献