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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
我厂在六号机大修中发现高压缸上下缸结合面的间隙大。用大平尺与塞尺进行测量,一般在0.35~0.4mm 左右,最大处竟达0.50mm;发生间隙处共有四段(位于结合面螺栓的外侧与内侧),每段长约700mm,宽40mm 左右,决定采用涂镀进行修复。止;一、涂镀工艺过程1.用油石和砂纸把待镀表面的氧化层与疲劳层打磨掉,直至全部露出金属基体为止;2.用汽油和丙酮清洗待镀表面以及周围相邻部位的油污;3.进行涂镀前的预处理,即:电净、活化、打底层,然后再交替镀积工作层和夹  相似文献   

2.
微尺度燃烧中的温度及热回流分布   总被引:1,自引:0,他引:1  
以氢气/空气预混气在2mm等径石英管中的当量比燃烧为对象,采用试验和数值模拟相结合的方法研究燃烧器及其内部的温度及温度梯度,分析热回流在来流气预热中的作用。在管子上游入口段,燃烧器外壁温度随环境热风温度和气流总流量的变化不大;最高外壁温度则随热风温度和气流总量的增加而明显升高。外壁上的热回流区域随着气流总流量增加而延长。在燃烧区域附近,管壁温度沿径向向外递减,温度轴向梯度可达105K/m,形成更强热回流。在燃烧器内部,径向截面上的气体最高温度点随着气流流动不断从外侧向中心移动直到燃烧区域,温度梯度可达106K/m。对于入口预热段和燃烧段中的未燃预混气体,从入口温度升到着火温度的热量主要来自上游火焰的热回流、外侧高温气体的预热和外侧火焰面的预热,前两者都源自气体或管壁的热回流。  相似文献   

3.
高压电场中金属丝段的电爆现象   总被引:7,自引:5,他引:2  
朱亮  罗仁昆  毕学松 《高电压技术》2008,34(10):2177-2180
金属丝电爆是制备超细粉的一种新方法,为了解决通常所采用金属丝与电极接触后通入大电流的电爆方法容易发生电极烧蚀这一问题,开发了高压电场中金属丝段与电极非接触电爆的设备。通过改变电极间距、金属丝长度和电场电压,进行了系列高压电场中金属丝段电爆试验。结果表明,在高压电场中电极与金属丝的端部发生气体放电,将大电流导入金属丝段而发生电爆,可减轻对电极的烧蚀;由于金属丝段的端部与电极之间的等离子体旁路作用,金属丝段的端部残留0.5~2 mm长的金属丝不发生电爆;适于制备粉末的电场中金属丝段电爆的工艺条件是,电场电压为6、7、8 kV时,与之匹配的电极间距与丝长之差的范围分别为:1.8~4 mm、2.2~5.8 mm和3.2~8 mm。  相似文献   

4.
根据天生港发电有限公司2台300MW机组技改工程的需要,在不专门停机的情况下对原4台125Mw机组循环水排水沟道进行改造。该文介绍了其改造方案及冬季3台机组循环水从一孔排水沟道排放的可行性,分析了施工难点,提出了应对措施及在一孔排水沟停运期间的注意事项,总结了该改造工作取得的经验。  相似文献   

5.
器件在4.5 V下导通电阻仅为34mΩ,具有1.6mm×1.6mm的占位面积和不到0.8mm的高度,可在1.2V的电压下导通,适用于更低电压的手持式电子产品  相似文献   

6.
我厂一期扩建工程循环水排水沟扩建端是用如图1所示的钢板闷头堵住的。 1959年二期工程施工,由于一、二期排水沟是同一个出水口,因此必须将两个排水沟连通。按照设计较长,影响地区用电。因为如按原设计方案施工,必将使一期工程的全部机组停止运行,这在当时是不可能这样做的。因此,就给施工单位提出了是否可以在不停电的情况下连通排水沟的问题。经过施工和运行单位多次讨论和研究,最后决定采用了下述不停电的施工方案,并顺利地完成了排水沟的连通工作。现将我们的施工方法介绍如下: 如图3所示,我们首先在原有钢管法兰圆周上焊接一圈φ30元钢,以增大法兰外圆,再在φ30元钢  相似文献   

7.
分析了电厂地下混凝土工程施工缝、穿墙管、变形缝渗漏水产生的原因,并提出了切实可行的防治措施。  相似文献   

8.
套管式直流蒸汽发生器是一种采用双面传热的新型蒸汽发生器。通过假设中心管、环形管外侧与环形通道流体间的热流密度相等,应用集中参数和可移动边界的处理方法,建立了套管式直流蒸汽发生器的数学模型。在建立的数学模型基础上对蒸汽发生器进行了稳态和动态仿真计算。稳态仿真结果与Babcock & Wilcox 的19管直流蒸汽发生器试验结果进行了比较验证,3段(过冷段、蒸发段、过热段)的长度随功率变化的特性符合理论分析,动态仿真结果与热工水力定性机理分析结果相一致。  相似文献   

9.
针对淮南至上海特高压交流输电示范工程13标段采用外拉线内悬浮抱杆分解组立时,主抱杆既不能整体起吊上横担,又不能直接吊装上横担外侧段的情况,提出采用辅助人字抱杆的方法,从辅助人字抱杆的布置、受力情况、基本参数验算等方面对该方法进行分析,认为该方法能够满足SZ3023钢管塔上横担外侧段的吊装需要。  相似文献   

10.
分析了电厂地下混凝土工程缝,穿墙管,变形缝渗漏水产生的原因,并提出了切实可行的防治措施。  相似文献   

11.
一般锅炉省煤器蛇形管弯头的半径总是比管子本身直径大2倍以上的,这样,弯出来的弯头其外侧管壁的拉薄程度才能符合要求。例如,弯制38 ×4.5公厘的管子,弯头半径为65公厘时,弯头外侧管壁最薄处一般应在3.8~4公厘,其拉薄程度为15%。过去,闸北发电厂使用的弯管机是由厂内工人利用废料创制的,电动机容量是1.5马力,弯管机的构造如图1所示。  相似文献   

12.
我厂生产的Z4系列直流电机具有多种规格,其定子均由硅钢片冲裁并叠压而成。定子的内六方孔与其端面的垂直度的测量是一个难题,经多项模索设计了一套检具,使用效果较好。现介绍如下。 图1是冲片叠压成的定子示例,其内六方孔的宽度为450mm,深度为700mm。根据定子孔的深度,设计了可测量不同深度的内孔壁垂直度的特殊直角尺。如图2所示。其结构特点: (1)在直角尺的短边外侧和长边内侧均刻有每格5mm的刻度线,刻度线以能覆盖定子孔的深度;(2)在直角尺长边内侧有T形槽,槽内安放3块永外磁铁,磁铁块在槽内可以根据需要任意调节其位置;(3)直角尺的短边外侧与长边内侧之间的垂直度应达到国家标准规定的一级精度要求。  相似文献   

13.
文中分析了高温段省煤器磨损泄漏的部位和原因,并进行锅炉整体热力计算,结合试验数据,确定了高温段省煤器的改造方案,将光管省煤器改成鳍片管式省煤器.省煤器横向节距由106.5 mm增至136 mm;纵向节距由60 mm减至45mm;受热面积由1 762 m2增至2 787.2 m2;传热系数由70.2 W/(m2·K)降至...  相似文献   

14.
宝钢电厂输煤系统由日本引进的磁铁分离器吸出能力是:当磁铁分离器与输煤皮带距离400mm、皮带上煤层堆高为300mm,磁铁分离器能吸出在煤层底部的φ20×100mm~3或4.5×100×100mm~3的铁件,现场试验确认了日方所保证的吸出能力。然而带式给煤机和碗式中速磨煤机中含铁件要求较严。若煤中含铁较多、较大、就容易损坏带式给煤机内的小皮带、缩短磨煤机磨辊的寿命,还有可能损坏石子煤刮板。所以要求能吸出M10×50mm的螺  相似文献   

15.
刘纯  胡波涛 《华中电力》2003,16(5):61-62
对某火电厂7号炉对流过热器进行了结构仿真分析,得到了其热态位移和应力值。结果表明对流过热器出口段外侧管弯头为应力最大区,承重管夹的安装对整个结构膨胀影响较大。  相似文献   

16.
1.前言“七五”国家重大技术装备科技攻关项目±500kV HVDC 用交、直流滤波电容器研究课题经过几年的努力工作,于1990年底完成,1991年1月通过机电部部级鉴定验收。研制成功样机规格为:①AFM7.78-350-1W 型交流滤波电容器,额定电压7.78kV,输出容量350kvar,单相、户外式,外壳尺寸:400×175×1000mm。②DFM27-4.5型直流滤波电容器,额定电压27kV,额定电容4.5μF,外壳尺寸:342×162×590mm。  相似文献   

17.
刘纯  胡波涛 《湖南电力》2003,23(4):17-18,24
对某火电厂125MW机组锅炉对流过热器进行了结构仿真分析,得到了其热态位移和应力值,结果表明:对流过热器出口段外侧管弯头为应力最大区,承重管夹的安装对整个结构膨胀影响较大。  相似文献   

18.
《高压电器》2017,(9):72-77
为了研究角型隔离开关触头在不同插接情况下的导通特性,对操动机构的调整标准进行指导,文中利用线性回归、汤逊理论等建立了隔离断口电场击穿模型,并结合Ansys有限元方法计算了隔离断口在不同插入深度下的电场强度,分析了隔离开关在此情况下的导通特性。最后,根据隔离开关操动机构原理,提出了机构的调整建议。研究结果表明:在设计插入深度为32 mm的情况下,动触头插入深度b0≥23 mm时,触头可正常导通;当8 mm≤b0≤22 mm时为电弧导通,对触头电寿命危害极大;当b08 mm时为断路状态。因此,合闸时机构的调整误差应欠位在4.5 mm以内。  相似文献   

19.
马爱清  赵天成  陈吉 《高压电器》2019,55(3):15-20,28
随着输电电压等级的提高,变电站内导体周围电晕问题越来越严重。为研究变电站内导体周围起晕情况,文中建立了甘肃某750 kV变电站内导体一跨的整体三维模型,结合有限元仿真软件计算其整体电场分布。然后提取各部位的子模型(如跳线、线夹),对其电场进行更为精确地计算,并提出优化电场分布方案。结果表明:导线表面的电场强度随导线分裂数的增加而下降,采用四分裂导线取代二分裂导线可以降低跳线处表面最大场强,最大电场强度由2 512.54 V/mm六变二金具,外侧线夹表面的电场强度比T型六变二金具外侧线夹表面电场强度下降了1 174.79 V/mm,降幅达到35.36%,可以有效的降低金具发生电晕现象。  相似文献   

20.
非接触变压器的耦合系数是影响感应式无线电能传输系统效率的关键因素。为提高非接触变压器的耦合系数,同时尽量减小其体积重量,提出由平面绕组和垂直绕组构成的绕组混合绕制的非接触变压器。然而垂直绕组的引入使得变压器外侧增加了一个新的漏磁路径。为抑制该漏磁,提高耦合系数,选择金属铝进行电磁屏蔽。通过磁路分析给出了屏蔽层的最佳长度公式。最后,为验证变压器有效性及优化方法正确性,制作了一个新型变压器并进行对比实验。与现有变压器相比,在10 mm气隙下,变压器耦合系数从0.523提高到0.583,尺寸从90 mm减小到73 mm。  相似文献   

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