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高炉炉衬破损调查与炉体状态模型模型的建立 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对高炉炉衬破损的实际调查,结合高炉操作和检测条件建立了炉体状态模型。该模型可在线监测和判断高炉炉衬的破损状况,并根据判断结果调用知识库中的操作知识对高炉操作进行指导,以及时调整操作,维护合理的操作炉型。 相似文献
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结合太钢3座高炉操作炉型维护实践,讨论了操作炉型维护在高炉生产稳定运行中的作用。认为高炉开炉后,块状带内衬维护与合理保持软熔带以下渣皮厚度,是维持合理操作炉型的主要工作内容。 相似文献
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4号高炉在第二代首次大修后的生产实践中,利用客观条件的改善,采取相应的操作制度和措施,进行了高炉强化冶炼的操作。其经验主要表现在对高炉合理操作炉型的维护和强化冶炼操作制度的应用;成功的护炉措施;高炉不放上渣的炉前操作工艺的实施以及其他强化冶炼新技术的应用等。这些都对高炉提高产量、降低焦比起到了积极作用。 相似文献
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1前言高炉煤气干法净化和湿法净化相比,不仅能简化工艺系统,合理利用煤气显热,提高煤气热效率,而且从根本上解决了二次水污染及污泥的处理问题。此外对于具有顶压发电设备的高炉,可增加发电能力。高炉煤气干法净化方法有电除尘和布袋除尘两种,由于我国高炉炉顶煤气温度普遍较高(一般为280~320℃),而目前布袋除尘器的致命弱点是工作温度不能超过200℃,加上其运行、维护工作量很大,难以推广。而电除尘器不仅除尘效率高,运行维护方便,并且耐温可达350~400℃,因此干法电除尘器用来净化回收高炉煤气越来越受到人… 相似文献
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5号高炉自1988年3月投产以来,通过采取改善原燃料条件,维护适宜的 彭风动能,提高风温,采用合理的装料制度,维护良好的操作炉型,进行富氧大喷吹等措施,高炉冶炼不断强化,2001年1月-8月份利用系数达到3.24t/m^3&;#183;d,煤比141.38kg/t.Fe。 相似文献
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对5~#高炉后期操作与维护进行了总结和分析。通过精料和合理的操作制度、风口喂钛精线、炉缸加高压水、热负荷在线监测、加强铁口维护等措施,达到了高炉后期稳定、顺行、安全生产的目的。 相似文献
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本文分析了新钢高炉风温低的原因。从能源平衡、高炉操作和热风炉维护等方面进行了探讨,认为在现有条件下合理风温应为1200℃。 相似文献
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