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阐述了在武钢第一炼钢厂条件下生产高碳钢时浇铸温度的控制措施。通过改善钢包、中包的保温效果,并采用合理的LF炉温度控制模式,可以使得高碳钢在进行低拉速浇铸时获得稳定且较低的过热度.从而有效降低铸坯碳偏析。 相似文献
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武钢第一炼钢厂方坯高效连铸机装备及投产简况 总被引:1,自引:0,他引:1
1 概 述武钢第一炼钢厂 2× 5流方坯高效连铸机是武钢“平改转”工程中的重要组成部分。“平改转”工程在设计时就以生产钢帘线为代表的高品质钢要求为起点。在工艺配置、技术装备上以生产高质量的钢帘线等钢种为原则。工艺配置有 :2个脱硫站、2× 1 0 0t转炉及吹氩站、1座LF炉、1座双工位VD炉、2× 5流连铸机。两台连铸机由奥钢联设计 ,部分关键设备由国外引进 ,两台连铸机分别于 1 999年 6月 2 6日、30日投产。投产以来 ,铸机的运行状况良好 ,铸坯的外形尺寸、表面质量、内部质量都达到了较高的标准。高碳钢连浇炉数已达到 8炉 ,超… 相似文献
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韶钢炼轧厂电炉炼钢工序的生产工艺按EAF炉-LF-CCM执行,其中LF炉除了担负精炼功能外,同时在生产中起重要的组织平衡作用.针对LF炉变压器出现的突发性故障,摸索出异常情况下生产组织的新模式,即实现了EAF-CCM工艺的直接对接,为今后该生产模式应用提供了科学依据和实践经验. 相似文献
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1概况钢中痕量锡的测定,目前主要采用原子吸收氢化法和石墨炉原子吸收法,两者在低含量的测量中线性范围可达0.0004%~0.006%。但分析周期长,不适用于炉前快速分析,如钢包炉供大方坯连铸钢水中锡的快速测定。本文通过确定锡的最佳分析条件,主要干扰元素... 相似文献
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中国科学技术大学和马鞍山钢铁股份公司合作,研究了制造我国首台用于连铸中间包钢水加热的等离子体装置。该技术可以挽救低温钢水,进而实现钢液的低过热度连铸。对于高拉速条件下完成多炉连浇,提高作业率,提高铸坯质量均有良好的效果。文中介绍了该装置的主要部件、工艺要点和热试情况。 相似文献
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根据攀钢连铸“三大件”生产线的设备情况,针对攀成钢圆坯连铸“三大件”的使用条件,选择了不同的材质进行研究.以板状刚玉、白刚玉、α-氧化铝微粉、98大结晶电熔镁砂和天然鳞片状石墨等为原料制备了圆坯连铸生产线,用“三大件”—长水口、整体塞棒和浸入式水口,在现场进行了使用试验.结果表明:所生产的圆坯连铸“三大件”性能完全满足使用要求,烘烤时无氧化和剥落;在实际连铸生产条件下,圆坯连铸“三大件”稳定地实现了12炉连浇,为相关的连铸“三大件”生产提供了良好的基础. 相似文献
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田元美 《上海宝钢工程设计》2000,14(3):38-44
本文介绍在电炉炼钢的条件下,如何生产硬线用钢小方坯,包括从EAF电炉、LF钢包炉、VD真空处理至连铸的工艺过程技术,重点介绍了生产硬线用钢小方坯连铸机的技术特点和装备水平。 相似文献
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随着钢铁工业的迅速发展和连铸比的迅速提高,钢水炉外处理已日益采用,在“炼钢——炉外处理——连铸”三位一体的生产技术中,炉外处理起着桥梁作用,成为整个工序不可缺少的重要环节,近年来,安钢第一炼钢厂在6t转炉上开发采用了12t钢包喂硅钙芯线(下称喂线)工艺,同时推广应用了钢包吹氩等相关的技术,取得了良好效果,对提高连铸生产率也起到了较大作用。 相似文献
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为提高山东省内各钢铁企业的连铸效率,实现合理的炉机匹配,并促进热装热送工艺的发展,应加速山东省连铸机的高效化改造。采用高效连铸技术应结合企业实际,以炉机匹配和少投入为原则,加强设备及工艺改进以优化结构,降低成本,增加产量。 相似文献
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1995年2月,Hylsa调试完成了其新的板材轧机,它由一台DC电弧炉,一台AC钢包冶炼炉,一台CSP铸机和一台六机架的热带轧机组成。该机可生产宽度达1350mm的带钢,厚度在1.0和12.7mm之间。到1995年10月份,产量已超过20万吨,拉漏率仅为0.3%,连浇炉数达到11炉次,而且优质板质量达到98%,这些结果比预计的要好,而且总共有280名员工。 相似文献
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本文针对重钢七厂冶炼20^#管钢连铸坯存在的严重低倍缺陷,导致连铸坯质量下降,通过对各工序全面优化和调整,使连铸坯质量由1994年9月的34.00%提高到94.74%,(1995年7~11月)平均提高到87.5%,转炉炉龄也由279炉提高到638炉。 相似文献
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国内某炼钢厂为保证浇注周期较短的2号连铸机连浇,多座转炉需同时向该连铸机供应钢水,导致炉 机对应关系不明确,生产组织难度较大。通过对该厂炼钢 连铸过程的工序作业周期与生产运行模式进行解析,在保证连铸机连浇的基础上,探究合理的炉 机对应关系,改善该厂的生产顺行。结果表明,在“一一对应”运行模式下,2号连铸机最大连浇炉数仅为6炉;而在“定炉对定机”运行模式下,若适时接受3号转炉冶炼的钢水,2号连铸机最大连浇炉数可延长至19炉。在此基础上,通过对连铸机“柔性”的优化和钢水供应的合理调配,2号连铸机可满足实际生产的连浇要求。此外,运用“炉→机”匹配度进行评价,计算结果表明优化后的炉 机对应关系得到显著改善。 相似文献
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本文介绍在电弧炉炼钢工艺改造中,按<偏心炉底出钢(EBT)炉——钢包精炼(LF)炉——连铸>工艺路线进行设备改造及试产运行的工艺效果. 相似文献
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安钢转炉—炉卷轧机工艺技术与装备 总被引:1,自引:0,他引:1
简要介绍了安钢120t转炉-炉卷轧机生产线的工艺流程、主要设备性能参数及其技术特点,并对其采用的处于世界先进水平的炉外二次精炼、超宽板坯连铸、炉卷轧制、高效节能步进梁式加热炉等多项先进技术及设备进行了阐述. 相似文献
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利用Gleeble热模拟试验机,完成了同炉冶炼的S30432钢连铸和模铸工艺生产的管坯在高温下的拉伸热变形过程,设置了1 000、1 050、1 100、1 150℃系列温度和0.1、1、5 s-1应变速率的不同热模拟试验条件,获得了同炉冶炼的S30432钢连铸和模铸工艺生产的管坯在各个高温拉伸条件下的高温应力-应变曲线,并对其进行修正和拟合,使其尽可能符合实际试验情况。对同炉冶炼的S30432钢连铸管坯和模铸管坯的热变形本构方程进行了拟合,并对2种工艺管坯的高温热塑性差异进行对比分析。结果表明,连铸管坯和模铸管坯的热塑性在不同拉伸温度和速率下表现出一定规律性,连铸管坯的热塑性存在较大的波动,且整体上略逊于模铸管坯,为改进优化管坯的穿孔工艺提供了参考。通过扫描电镜对高温拉伸断口的微观组织结构进行表征,发现高温拉伸失效形式为塑性断裂,绝大部分断口形貌属于韧窝断口。然而,在特定条件下,部分连铸管坯试样表现出较差的热塑性,其断裂形式转变为脆性断裂。对于S30432钢连铸管坯的高温塑性加工,建议使用较高的应变速率和较高的应变温度以获得良好的加工性能。 相似文献