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蒋淦棠 《化工自动化及仪表》1979,(6)
我厂氯化氢由燃烧炉出口,温度130℃,浓度96%,经石墨冷却器冷却后送去合成工段混合脱水。氯化氢系统的温度测量是用铂热电阻体作为测温元件。我们过去曾分别用无缝钢管,不锈钢管和普通玻璃管作测温元件的保护管,由于氯化氢介质腐蚀严重,加上被测介质的温度、压力、浓度都在变化, 相似文献
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我厂氯化氢工段采用三合一炉合成盐酸,再用脱吸法制高纯度氯化氢,用于生产聚氯乙烯。可是大家都知道氯化氢和盐酸是氯碱厂里常见的腐蚀性最强的两种化学介质,正因为如此,解吸塔和三合一炉均要有备用设备,以应生产急需,因而要求使用密封性能良好的阀门。我厂过去一直使用硬聚氯乙烯塑料阀和法奥里特阀。但是,法奥里特阀的阀 相似文献
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(一)前言 我厂聚氯乙烯(PVC)车间之乙炔气和氯化氢气混合后,经冷冻脱水处理而进入转化器,以合成氯乙烯单体。混合气中若含水量高,进入转化器会腐蚀设备致漏,所生成三氯化铁堵塞管道,使触媒结块失效,缩短触媒寿命,且增加入气阻力,影响单体合成反应。含水量高产生付产物乙醛等杂质组份多,又增耗乙炔气,使精馏塔精制氯乙烯增加负担,影响单体质量。所以要严格控制混 相似文献
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用氢、氯气合成氯化氢的生产,我厂于五十年代投产。由于合成盐酸和PVC树脂的社会需求量不断增加,产量和设备就随着扩大,合成炉由原来的日产10t/炉、30t/炉、50t/炉达到现在的75t/炉。炉子的形状也由原来的橄榄式改为现在的锥形(或锥形夹套式)。盐酸产量由原来的1000t/年达到88年的4.7万吨,PVC树脂产量也由当初的500吨/年达到88年的一万吨以上。这就要求氯化氢生产的设备使用寿命要长,生产要稳定。在六十年代,合成 相似文献
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对于小氮肥厂合成工段的放空气和驰放气中的氨回收,大部分厂都有等压回收系统。我厂利用原ty500合成系统的1台6m3的波氨贮柏和1列冰机冷却排管设计了1套外循环冷却氨吸收装置。见图1。回Ik等压回收系统拉程简回1.加压系;2.缓冲器;3.吸收冷却排管该装置利用合成二气做为动力,在二气进冷却排管的中心位置设计1个喷嘴,使二气向排管方向喷射。对缓冲器至喷嘴这一段管道内形成负压区域。缓冲器内的氨水不断地补充到负压区与合成二气混合;并在二气的推动下,在冷却排管内并流吸收氨,并被冷却后从排管上部回缓冲器。由于冷却水自上而下… 相似文献
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1 前言 该设备是我厂8号车间盐酸回收岗位的主体设备之一,其介质是盐酸及混入氯化氢气体中的微量氯化苯。其主要用途是:在冷却器上部将从盐酸罐中打上来的水与缩合排出的氯化氢气体混合,进行吸收。氯化氢气体溶于水放出大量的热,经冷却器冷却后回流到盐酸罐中,如此反复循环,吸收了大量氯化氢气体,生产出副产品——工业盐酸,达到保护环境,减少污染的目的。 相似文献
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我厂聚氯乙烯车间氯化氢工段是采用三合一炉生产浓盐酸,再用脱吸法生产高纯度氯化氢,供合成氯乙烯用。在输送稀盐酸和浓盐酸时是采用陶瓷泵(HTB—3.2/20),此泵是宜兴化工陶瓷厂制造。 我厂自1973年10月开车以来,经过五年多的生产实践,证明陶瓷泵是一种运行可靠、维修方便、使用寿命长输送盐酸的最佳设备,之所以经常坏是因为我们使用不当造成的。 我们曾取消了泵基础上的地脚螺栓。 相似文献
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数年来我厂聚氯乙烯车间脱吸、合成工段生产中常出现石墨冷却器列管破裂、致盐酸、氯化氢、合成气腐蚀外壳和其它设备或冷却水漏入列管内影响正常生产,被迫停车修理。 相似文献
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降低氯化氢温度,提高经济效益以前,我厂出合成炉氯化氢气体仅在石墨冷却器进口封头处加盆状贮水冷却,由于冷却效果差,氯化氢温度高,导致吸收效率低,真空废水含盐高,工艺管道、设备使用寿命短。更为严重的是:由于石墨降膜吸收效果差,大量的氯化氢气体通过降膜塔尾... 相似文献
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氯气与氢气合成生成氯化氢的过程,放出大量的热量。在国内,氯氢反应热还很少被利用,特别是尚未有利用这些热量生产蒸汽的例子。为利用氯氢反应热生产蒸汽,我们于一九八○年一月在盐酸合成炉内安设内冷却水管(或称水冷壁管),管内通入锅炉软水,制成余热锅炉形式(图一)。因氯化氢对金属有强烈的腐蚀性,特别是在其露点下,因此如何防止内冷却水管的腐蚀是余热锅炉能否安全运行和是否经济的技术关键, 相似文献
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氯碱厂几乎都生产盐酸,生产盐酸的主要设备合成炉则有各种类型,例如:钢制合成炉,石墨制合成炉,“三合一”石墨合成炉等,最先进的便是“三合一”石墨合成炉。所谓“三合一”是指盐酸生产过程中的氯化氢合成,冷却,吸收三个过程均在合成炉中进行。这样无疑地缩短了盐酸生产的工艺过程。 相似文献