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造成注水井调配遇卡的因素可分为三类:一是地层因素;二是井筒因素(包括管柱·和井下工具);三是日常水井管理因素.针对上述调配遇卡的原因,从以下三方面入手,消减造成调配遇卡的因素,提高水井调配一次成功率:一是改进和完善注水井调配工艺;二是加强注水井日常管理;三是创新工艺技术,提高调配可靠性.随着注水开发的进行,注水井井况逐年变差,给水井调配带来的困难逐年加大.提高水井调配成功率,降低作业风险,必须精益求精,细中更细,全面分析各项资料,消减各类造成调配遇卡的因素. 相似文献
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液压井下拉拔打捞解卡工具 总被引:2,自引:0,他引:2
在油井生产中,因套管变形,砂、蜡、落物、水泥卡管柱,小井眼作业,大直径工具下井等原因经常造成卡钻事故,为此在油井作业时必须大力上提管柱解卡。油田投入生产的小修作业设备以配置390kN级提升系统的通井机为主,作业井架极限负荷为750kN,而解卡上提拉力往往超过通井机许用最大工作载荷,这就必须搬迁大修作业车载钻机完成解卡施工,大幅度增加了施工成本,延长了躺井时间,降低了油井产量。 相似文献
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目前,水井解堵技术发展的比较多,虽然解堵初期效果都比较理想,但是存在着解堵有效期短的问题。因此,研究延长解堵有效期技术一直是科技工作者攻关的技术难题。本文从水井堵塞的机理入手,针对注水井堵塞原因,提出了剥离渗透抗吸附复合解堵技术。 相似文献
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注水井解堵增注技术综述 总被引:13,自引:0,他引:13
本文在对注水井堵塞机理及性质分析的基础上,评述了目前国内外采用的各种解堵增注技术。通过对堵塞原因及增注技术的分析,提出在使用增注技术时必须注意对油气层的保护;为了提高解堵效果,延长注水井增注有效期,可采用综合工艺技术。 相似文献
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多次降压法注水井油层解堵工艺有机地将喷射理论应用于注水井油层解堵,是利用物理方法处理油层的新型无伤害油层处理技术,它解决了酸化解堵工艺复杂,所需原材料多,施工费用高及伤害油层,污染环境等问题,它是解除钻井,完井和作业过程中泥浆、洗井液、压井液,残余液等对油层的污染以及注水水质不合格造成的地层堵塞,恢复和增强渗透能力的有效方法。 相似文献
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在油田开发中,大负荷解卡是修井作业中常见的工序之一.由于受到地面环境和修井设备的限制,解卡作业的成功率一直比较低.为此,引进了液压解卡工具,以液体为动力传递介质,推动井下解卡工具工作,实现大负荷解卡的目的.通过6口井的现场实施取得了比较好的效果. 相似文献
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针对注水井卡封工艺存在反洗井时卡封失效的问题,研究了卡封射孔层、长井段和漏点3种卡封洗井一体化工艺管柱。对卡封射孔层工艺,采用Y111型封隔器与Y211型封隔器配套卡封射孔层上下点,用内径76mm油管连接2个封隔器,油管中设计有内径48mm小管,形成注水入井通道和反洗井夹层环空通道,实现非注水射孔层的卡封、注水和反洗井一体化工艺管柱。对长井段卡封工艺,采用Y445型封隔器与带转向和密封功能的YQ211型封隔器配套卡封上下点,用内径76mm油管与其中的小管形成注水入井与反洗井通道。对卡封漏点工艺,采用Y211型封隔器改制成YQF211型封隔器,把3个胶筒改为2个,并且放大2个胶筒之间距离,把循环通道做为反洗井通道,改制的YQF211型封隔器坐封后2个胶筒在漏点上下实现漏点卡封。3种卡封洗井一体化管柱在现场进行了41井次应用,反洗井过程避免了与卡封层段的影响,实现了高效安全注水与反洗井。 相似文献
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雷达探测技术是利用被测介质对电磁波的反射(或称为二次散射)来获取有关目标的不同信息.文章介绍依据电磁波的传播理论、雷达测量原理及方法确定在不同介质中持水率的大小与其在传播中有关信号的相位和幅度变化的对应关系,以此建立模型,并完成原油持水率大小的动态检测和计量.雷达技术应用在原油开采、提炼、储运过程中对持水率大小的测量上,是近年来应用地球物理方法检测的一项新技术.应用该技术研发的WPRT-1型原油持水率雷达测井仪的特点是快速、无损、连续检测,并实时显示地下井层、段的持率大小和分布,也不受井的水平,垂直或斜度等方位的影响,使探测结果一目了然,分析、判读直观方便. 相似文献
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塔里木油田油水井套损规律及对策 总被引:2,自引:0,他引:2
基于对塔里木油田套损现状与规律的分析研究,认为造成油田油水井套损的因素主要有6个方面:①套管外存在塑性地层或高渗透地层;⑦井身结构不合理;⑦钻井设计水泥返高不够或固井质量不合格;④套管分级箍存在质量问题(主要是新井);⑤套管腐蚀、作业磨损以及特殊施工对套管造成损坏,使之抗外挤能力下降;⑥开发方式不合理.针对油田套损现状和分布规律,制定多学科协作的套损井综合"防"、"诊"、"治"对策,对于已发生套损的井,采取井下作业坐封打压、工程测井、静温梯度法3种技术综合找漏,找漏结果统计表明,1998-2009年,已有71口油水井发生套损,确认套损点87个.在精确定位套损部位后,择优选取挤水泥、下封隔器,下胀管补贴等措施补漏,对已发生套损的57口井实施了补漏,有46口井恢复了生产,有效率达80.70%. 相似文献
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针对大庆敖南油田碳捕获、利用与封存(CCUS)试验区水驱老井转CO2注入井井筒密封性失效风险高的问题,开展了井筒完整性评价研究。通过试验区老井井况分析,确定了井筒完整性评价技术体系,采用层次分析法确定指标权重。针对以往完整性评价过程对于单一指标评价依靠专家经验法的不足,创新采用数值模拟分析方法,给出了套管及水泥环等单因素风险评价指标确定原则,采用模糊综合评价方法建立了水驱老井转CO2注入井风险量化分级方法。结果表明:试验区361口注水井中等风险以上井占比41%,需要立即治理或报废处理;对低风险井进一步查套分析,加强监控。建议在国内各大CCUS试验区推广应用注入井风险评价方法及管理理念,为水驱老井的安全运行提供保障。 相似文献
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塔河油田缝洞型油藏注水替油井失效特征及其影响因素 总被引:1,自引:0,他引:1
塔河油田实施注水替油生产是单井缝洞单元提高采收率的主导技术,但是失效井比例逐步增大,极大影响了注水开发效果。在分析该油田注水替油改善开发效果作用机理的基础上,对注水替油井进入失效阶段的主要动态特征进行了总结。结果表明,溶洞型、裂缝—孔洞型、裂缝型3类储集体注水替油井失效特征存在明显差异,但整体上裂缝型储集体注水替油井较溶洞型和裂缝—孔洞型更易失效;注水替油井进入失效阶段的主要动态特征为周期含水率快速上升、注水指示曲线斜率明显增大、周期存水率逐渐减小、周期吨油耗水比急剧增大。影响注水替油井失效的主要客观因素为单井储集体类型和注水替油后期的底水入侵;主观因素为周期注水量偏大和阶段焖井时间短导致的周期注采参数不合理。 相似文献
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特殊结构井用HFT型液压增力打捞解卡工具 总被引:1,自引:0,他引:1
针对辽河油田特殊结构井打捞作业技术难点 ,在对SRT—HPW型液压井下拉拔打捞解卡工具结构参数优化设计的基础上 ,研制出配合小修作业机用于特殊结构井打捞解卡的HFT型液压增力打捞解卡工具 ,其水力活塞式卡瓦悬挂器悬挂载荷 1 6 0 0kN ,液压坐封 ,提放管柱解封。液压加力器采用分体式结构 ,产生 1 2 0 0kN解卡力。可退式打捞器可根据需要释放落鱼 ,安全退出工具。 1 4井次现场应用表明 ,可不动管柱解卡 ,克服作业设备提升能力、摩擦、管柱自重、强度等对特殊结构井打捞解卡作业的制约 ,完全满足深井和特殊结构井对解卡打捞的特殊要求 相似文献
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针对疏松砂岩油藏注水井出砂日益增多的现象,研制开发了一种注水井防砂挡砂装置。这种装置采取上、下挡砂器和金属毡防砂管相结合的方式将地层出砂阻挡在油层部位,防止地层出砂砂埋注水管柱,同时将地层出砂限制在油层部位,形成自充填挡砂层,提高了防砂效果。SDS23-8注水井下入带有防砂挡砂装置的空心分层注水管实施分2层注水,各层配注量均为20m3/d,管柱一次下井成功。目前该井吸水正常,注水压力5.5MPa,上、下层注水量分别为23.16m3/d和19.91m3/d,能顺利实现分层注水,各层注水量稳定,达到了分层注水要求。 相似文献
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针对水平井、斜井在修井时下井管柱在水平段和斜井段内贴靠在井壁底边,管柱与套管内壁发生多点接触,受摩擦面积大、管柱弯曲等因素影响,使倒扣打捞等操作不能进行旋转,加不上压重等问题,开发了液压倒扣器。该装置通过油管或钻杆连接送入井中,由相应配套的打捞工具捞获被卡管柱,通过地面液压操作,液压倒扣器动力部分产生左旋扭矩,此扭矩直接从倒扣器锚定部分传递给落鱼,使落鱼左旋,卸开落鱼管柱上的螺纹,实现了不旋转管柱进行倒扣施工,解决了水平井、斜井及丛式井旋转管柱扭矩过大、传递扭矩困难等难题。 相似文献