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相似文献
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本文介绍了适合安钢一炼6t转炉的挡渣球的设计,试验和推广应用,解决了地坑式转炉在吊包出钢的情况下加挡渣球难的问题,推广应用后,合金元素吸收率提高2.8-6.3%,回磷现象大副度降低,取得了明显的效果。  相似文献   

3.
转炉新型挡渣技术的研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
姜红卫  吕玉龙 《莱钢科技》2000,(1):42-45,34
  相似文献   

4.
本文闸述了宝钢300t转炉完善挡渣出钢技术所做的工作,开发了挡渣帽,改造了挡渣球装置,论证和改进了挡渣球参数,总结了挡渣操作诀窍,加强了出钢口管理,从而明显地改善了转炉挡渣效果。  相似文献   

5.
采用水力模型研究方法,针对马钢二钢厂20t转炉进行溅渣护炉冷态模拟试验,得出最佳工艺参数为枪位为1680mm,N2流量为11000m3/h左右,渣粘度适中.此外,得出夹角为13°的喷头溅渣效果好.  相似文献   

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挡渣球和挡渣塞技术在转炉炼钢的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
吴喜民 《山西冶金》2006,29(3):55-56
介绍了档渣球和挡渣塞技术在转炉炼钢的实际应用,有利于降低原材料消耗、增加企业效益。  相似文献   

8.
新型VAI—CON转炉挡渣系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
奥钢联的新型VAI-CON挡渣系统是减少转炉出钢带渣量的高效手段,是在同钢铁企业密切合作的基础上经过多年设计和操作经验的积累而开发成功的。系统为模块化设计,加上使用可快速更换的部件,使得系统维修所需要的停炉时间仅为每5000炉不到1h。出色的功能、可长期使用性、低运行成本以及可靠、自动化的操作是其主要优点。  相似文献   

9.
作为一种提高转炉耐火炉衬寿命的操作方法,溅渣技术已经得到广泛的应用。采用该项技术所需的设备投资在几个月内即可回收,实际节约高达300000美元/月。  相似文献   

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熊银成 《重钢技术》1997,40(2):54-59
本文对重钢七厂应用声纳控渣技术进行了较全面的介绍,提出了今后的改进方向。  相似文献   

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鞍钢第二炼钢厂为满足IF钢、管线钢、硅钢等高附加值产品生产的需要,2003年采用新型的气动挡渣系统用于生产,通过实践表明:该系统运行稳定,下渣量≤5kg/t,实现设计功能,满足生产要求。  相似文献   

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对转炉使用挡渣锥代替挡渣球挡渣出钢进行了试验,挡渣有效命中率可由原来的71.43%提商到91.43%,下渣量由原来的平均59mm降低到41.25mm。  相似文献   

13.
结合济钢第二炼钢厂的工艺条件,对留渣操作的热力学和动力学条件进行了分析,探讨了氧气顶吹转炉留渣操作的可行性,指出生产中只要控制炉渣温度低于1508℃就可实施留渣操作;实施留渣操作对转炉冶炼时的初期化渣和脱磷十分有利,并可增加钢水收得率。  相似文献   

14.
通过对料炉过程分折.提出当铁水Si含量大于0.9%时.双渣操作可减少吹炼过程中炉内渣量,从而减少喷溅,降低消耗。改善钢质。  相似文献   

15.
转炉出钢新挡渣方法的开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
Keum.  CH 张宝基 《武钢技术》1998,36(4):19-23,38
转炉出钢新挡渣方法的开发[韩国]C·H·KEUM等1绪言众所周知,转炉出钢带渣分三个阶段。初期,开始出钢时发生带渣;中期,由于钢水涡流作用,渣随着钢水流出;后期,当转炉向上翻转时又有部分渣倒出。每一阶段流出的渣量随操作条件而变化,如转炉的倾动速度,熔...  相似文献   

16.
顶吹转炉溅渣护炉试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
周俐  朱本立 《炼钢》1998,14(3):44-50
采用水力模型的研究方法,针对马钢50t转炉溅渣护炉工艺进行了冷态模拟实验,孤优化工艺参数为:高温溅渣,枪位为1600 ̄1800mm,喷吹氮气的流量在11500Nm^3/h以上,喷吹压力控制为1.0MPa。  相似文献   

17.
转炉均质挡渣球的研制与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了安钢20t转炉挡渣锥存在的问题,研制开发出一种新型转炉出钢挡渣器——均质挡渣球。均质挡渣球球内各部分质量均等,球面有三条圆环槽,密度4.3g/cm^3,材质选用碎铁和铝矾土熟料,结合剂选用高铝水泥。该均质挡渣球已应用于实际生产中,效果良好。  相似文献   

18.
从分析50t转炉炉下挡渣板故障率高、寿命短的原因入手,提出了明确的技术改造方案。实践证明炉下挡渣板通过改造,大大减少了影响生产时间,有效地降低了备件维修成本,实现了设备的无故障安全运行。  相似文献   

19.
魏宝森 《四川冶金》2012,34(4):38-41
简述了转炉出钢下渣的危害,介绍了三种不同的下渣形式。结合本钢炼钢厂生产实践,根据不同的下渣形式有针对性的提出具体的控制措施。着重介绍了用挡渣帽挡出钢前期下渣,挡渣镖挡出钢后期下渣的双挡渣方法。详述了这两种挡渣方法的具体原理以及设备特点,并针对存在问题进行了原因分析,提出了改进措施。成功实现了出钢全过程的下渣控制。  相似文献   

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通过对转炉下渣过程的分析,系统对比了各挡渣方式的工作原理及其效果。滑板挡渣是基于大包滑动水口的控流系统,通过滑动滑板和固定滑板之间孔洞的位错运动,实现了对前期渣和后期渣有效的控制。滑板挡渣的成功率达到100%,转炉下渣量可以控制在60 mm左右,钢包回磷平均控制在0.000 5%以内,提高了钢水的洁净度,为生产成高附加值的钢种和降低生产成本奠定了良好的基础。  相似文献   

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