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简要叙述了煤基回转窑直接还原铁生产中的可回收能量分析,介绍了目前国际上主要的余热利用方法和天津钢管公司直接还原铁厂回转窑余热锅炉的概况2,并提出了一些建议。 相似文献
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介绍了天津钢管公司直接还原铁厂DRC煤基回转窑生产直接还原铁的工艺特点,包括采用二次风技术、测温技术、喷煤技术、挡坝技术和间接冷却技术。 相似文献
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李树仁 《金属材料与冶金工程》1992,(6):5-9,22
我省钢产量按2000年发展规划达到250万t水平,即在“八五”及“九五”期间还需增长112万t。这除了在现有技术装备的基础上挖潜、更新改造以增加产量外,还需扩建或新建电炉来提高生产能力。为此已于1991年兴建了30t×1和60t×2的高功率电炉,并将兴建30t和20t电炉各1座。鉴于目前市场不可能提供大量的特别是优质的废钢,开发研究并建立直接还原铁的生产基地将是我省电炉 相似文献
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天津钢管还原铁厂的回转窑密封原设计为气动甘油摩擦密封,其密封效果差,操作和维护费用高,增加了生产成本,采用美国Svedala公司的技术对两条回转窑和冷却筒的密封方式进行了改造,实践证明,效果很好。 相似文献
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二套80×5m大型煤基回转窑于1996年9月30日点火热试,于1997年10月22日全面完成工厂性能考核,转入正常生产阶段。对投产前后运作要点及经验做了详细的论述。主要对六项功能试验;主要设备问题的改造;开窑方案;加入煤与喷吹煤的控制及要求;工艺控制要点;窑温的测量与控制;结块/结圈的控制与预防;窑体窜动的调整等诸多投运中关键问题做了明确的阐述。 相似文献
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由于传统回转窑简体端部结构存在缺陷,冷却不好,易造成筒体变形、耐火材料脱落,并引发一系列生产问题.为此,长天公司设计了一种新型端部冷却风道结构,有效地提高了换热效率,改善了回转窑端部的冷却效果,使简体端部寿命由原来的1年延长到5~6年. 相似文献
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国内煤基回转窑直接还原工艺及装置述评 总被引:2,自引:0,他引:2
直接还原是上世纪70年代迅速发展起来的一项新的冶铁工艺,着重对适合中国国情的煤基直接还原工艺和主要工艺装备-回转窑,在我国天津,辽宁,山东等重点企业实际应用的情况进行了系统的介绍和客观的分析与评价,并提出了国内开展这一技术应用的一些经验与建议,可供有关领导和技术人员参考。 相似文献
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天津钢管公司DRC直接还原厂将采用英国戴维国际工程公司的DRC煤基直接还原技术,以铁矿石、煤、石灰石为原燃料,用回转窑来生产直接还原铁(DRI)。该厂将由两条回转窑生产线组成,每条生产线的生产能力为15万tDRI/年,回转窑规格为φ5.0m×80m。工厂生产主线将采用计算机集散控制系统(DCS)以实现对生产过程的自动控制。 相似文献
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在焦化生产过程中,煤气中的焦油、萘类物质在初冷器内的换热管上遇冷凝结,导致煤气通道变小,系统阻力升高,冷却效果变差。分析认为:高温氨水是清洗初冷器换热管间焦油类物质既经济又有效的介质。经过对煤气初冷器的清洗喷洒系统进行改造,增加了外送泵和液位观察槽,初冷器阻力由3~4 kPa降至1 kPa,提高了清洗效果。 相似文献
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介绍了推土机薄壁密封套加工中出现的问题及改进方法,改进后薄壁密封套的质量稳定,新工艺的生产工序减少、易加工,生产成本低,经济效益好。 相似文献
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