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某钢铁厂高炉瓦斯泥综合利用试验研究 总被引:7,自引:2,他引:7
对广东某钢铁厂排出的高炉瓦斯泥的综合利用试验研究,采用选冶流程,可有效回收高炉瓦斯泥中的铁、铅、锌、铋、碳等有用成分,而且可减少排放堆存造成的污染,有利于生态环境的保护。 相似文献
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对含铁品位为37.89%的武钢高炉瓦斯泥,进行理化性能分析和矿物工艺学研究,采用磁选、重选(摇床、螺旋溜槽)等方法进行铁矿物回收,试验研究表明,采用两段重选工艺流程处理武钢高炉瓦斯泥,可获得精泥产率31.81%、含铁品位61.51%、铁回收率51.64%较理想指标,其中SiO2、Al2O3、CaO、MgO的含量都能满足高炉冶炼的要求。试验采用的重选工艺回收铁,对瓦斯泥的适应性强,便于生产操作和管理。 相似文献
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高炉瓦斯泥中铁的回收 总被引:2,自引:1,他引:1
采用选矿开展高炉瓦斯泥中铁的回收,技术成熟,选别精矿可用于钢铁生产,缓解了原料短缺的矛盾,尾矿可用作建材综合利用,投资省,见效快,具有明显的经济效益和社会效益,对钢铁工业再资源化研究具有重要意义。 相似文献
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针对高炉瓦斯泥中重要有价元素铁锌分离回收利用难问题,以优化高炉瓦斯泥加热自还原热工参数、实现铁锌良好分离为目的,开展了高炉瓦斯泥球团加热自还原的单因素实验以及响应曲面中的BBD(Box-Behnken Design)法设计的因素优化实验。铁锌还原分离效果以铁、锌的金属化率作为评价指标。结果发现:各热工参数对铁、锌氧化物还原分离影响程度为加热时间>温度>造球压力;铁锌还原分离优化的热工参数为1299.95℃、加热时间为47.05 min、造球压力为8 MPa。热工参数优化条件下的BBD法实验得到:球团还原过程中铁的金属化率达94.67%、锌的金属化率达96.08%,铁主要以金属铁形式留存于球团中,锌以气态单质锌进入烟尘,在烟尘中氧化成为ZnO,铁锌实现了良好的分离。 相似文献
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采用锌挥发焙烧-磁选回收铁工艺流程回收利用高锌含铁尘泥, 研究了焙烧、磁选工艺参数对回收效果的影响。结果表明, 含铁尘泥在焙烧温度1 200 ℃、焙烧时间90 min、还原剂用量15%条件下还原焙烧, 锌挥发率达97.10%; 焙烧渣经一粗一精弱磁选, 可获得铁品位61.42%、铁回收率86.98%的铁精矿。该工艺流程可为高锌含铁尘泥的规模化工程利用提供技术支撑。 相似文献
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采用浮选柱对张家峁井田煤矿煤泥进行浮选综合回收利用研究,分别进行了矿浆浓度试验、磨矿细度试验、煤油用量试验、2~#油用量试验、给矿速度试验、回水利用对比试验、浮选机与浮选柱对比试验,研究结果表明:矿浆浓度、2~#油用量、煤油用量对指标影响较大,采用浮选柱进行煤泥浮选所得指标优于浮选机所得指标,且有生产稳定、处理量大、生产成本低等优点。最终能够得到的指标为精矿产率71.32%,精煤灰分8.11%,尾矿产率28.68%,尾煤灰分40.99%,浮选完善度指标为46.50%,分选指标理想。 相似文献
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烧结工序是钢铁企业中的耗能和污染大户,将烧结烟气循环工艺与活性焦烟气净化技术配合使用,减量与协同治理并举,有着广阔的发展空间和推广意义。 相似文献
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介绍了现阶段絮凝剂种类和各自特点,根据絮凝剂特点以及煤泥水特性,选择合理的絮凝剂。根据大足洗选厂选煤厂煤泥水的特点,结合絮凝剂的特点,通过实际应用比较分析,为该厂煤泥水处理选择了合理的絮凝剂,并取得了良好的效果。 相似文献
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介绍通过添加洗涤剂综合回收热精轧含油铁泥的方法与指标,表面活化剂选择的原则和影响因素以及回收后产品的应用方向。 相似文献
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主要介绍了国内外瓦斯利用现状,并结合煤矿的实际情况阐述了低浓度瓦斯发电技术的成功经验,探讨了瓦斯综合利用的发展方向。 相似文献
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