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相似文献
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1.
1篦冷机基本技术参数 我公司5000t/d新型干法窑采用NC42310推动篦式冷却机,工艺技术参数如下:4.2×31m;生产能力:5000×5500t/d;篦床有效面积:120.98m2;入料温度:1400℃;出料温度:65℃+环境温度;篦床冲程:120mm;冲程次数:4-25次/min,是应用较为普遍的一种往复式冷却机。  相似文献   

2.
程飞 《中国水泥》2012,(7):68-69
我公司拥有两条熟料生产线,单线设计能力为2500t/d,熟料冷却使用的是第三代充气梁式篦式冷却机,篦冷机是两段机械传动,共6个风室,设计篦床有效面积61.2m2,入料温度1371℃,出料温度为65℃+  相似文献   

3.
<正>我公司地处海拔1 900多米的高海拔地区,2条2 500t/d生产线都采用国内研制的第四代S型篦式冷却机。在使用中该篦冷机出现两侧耐磨墩墙磨损、熟料输送能力差及压床、断梁事故,我公司针对以上问题对篦冷机进行了优化改造,本文对此做一总结。1第四代S型篦式冷却机介绍该篦冷机型号为SCH314R,生产能力2 500t/d,篦床有效面积71.2m2,入料温度1 400℃,出料温度  相似文献   

4.
我公司的熟料冷却系统采用的是第三代充气梁篦式冷却机,篦床总面积为50.4m^2,篦床有效面积46.8m^2,生产能力为2000t/d,入料温度1371℃,出料温度为65℃加环境温度。在2003年4月至5月之间,接连发生几次篦冷机结“雪人”现象,严重影响了生产的正常运行,台时产量下降,二次风量不足,窑内O2含量偏低。  相似文献   

5.
更正     
我公司的熟料冷却系统采用的是第三代充气梁篦式冷却机,篦床总面积为50.4m^2,篦床有效面积46.8m^2,生产能力为2000t/d,入料温度1371℃,出料温度为65℃加环境温度。在2003年4月至5月之间,接连发生几次篦冷机结“雪人”现象,严重影响了生产的正常运行,台时产量下降,二次风量不足,窑内O2含量偏低。  相似文献   

6.
刘明红 《水泥》2008,(3):58-59
我公司的HX-1000篦冷机设计产量为1000t/d,篦床实际面积26.7m2,冲程为3~16.7次/min,入料温度1371℃,出料温度65℃ 环境温度,所配熟料破碎机规格为Φ1000mm×2100mm,熟料拉链机规格为250mm×15810mm.  相似文献   

7.
0 前言 我公司两条日产5000t熟料水泥生产线,分别于2005年12月和2009年12月点火投产,两条生产线中的篦冷机均采用推动篦式冷却机,篦床有效面积为121.2 m2和133.2 m2.第一条生产线投产运行了一个多月,即出现二段篦床边部篦板损坏漏料而造成篦梁受热变形停产,更换篦梁、护板和篦板后运行了一个多月又出现同样情况.后将该处护板和篦板材质由ZG35Cr26Ni5改为ZG40Cr25Ni20,情况有所好转,能运行到三个月左右,但间隔周期最多不超过四个月还是重复发生同类故障,严重影响系统的正常生产.  相似文献   

8.
我厂3号LBT32158推动篦式冷却机是1995年将SP窑改型为窑外分解窑时而新配套安装的南京院第二代厚料层篦冷机。1998年我公司又将3号窑改为无烟煤煅烧篦冷机,又利用第三代篦冷机新技术进行了改造。将原一段篦床改造成为高效节能的充气梁控制流篦床,以提高篦冷机的冷却效果,降低篦冷机出料温度和进一步提高二、三次风温度并较多地减少熟料冷却用风量,为窑和分解炉的无烟煤煅烧创造必要的条件。该控制流篦床是南京院开发的新产品,在我厂是第一台安装试用,因此在使用过程中  相似文献   

9.
贾世峰 《中国水泥》2002,(11):49-50
我公司2000t/d熟料生产线采用富乐式609s-819s/809s-1019s往复推动篦冷机,篦床面积50.4m2,篦床有效面积40.8m2,篦床冲程为130mm,冲程次数4.65~8.59次/min,二段传动,电机功率22kW;设计入口熟料温度1371℃,出口熟料温度为65℃+环境温度。篦下共分七室,其中一段四室,二段三室。自1995年6月新生产线投产以后,篦冷机在使用过程中存在问题较多,是整个烧成系统故障率最高的设备,严重制约烧成系统进一步提高产量和降低熟料热耗。1存在问题(1)熟料锤式破碎机篦条经常断…  相似文献   

10.
我公司一期3 000t/d生产线使用水平推动篦式冷却机(德国CP公司产品)。篦床充气面积61.2m2,篦床荷载(有效)48.7t/(d.m2),效率71.5%;HE组件篦板6排(直接供风),篦床篦板:直接供风6排,鱼骨型供风23排,仓室型供风30排;处理能力3000~3300t/d。HE组件在进料端,属固定式长缝篦板,与水平面成15°夹角,以完成熟料的快速冷却,提高热回收效率。2006年2月底,5d时间内连续3次发生篦板脱落事故,累计停窑17h,严重影响了窑系统的连续稳定运行。为此,我们进行了认真分析,查找原因,提出了解决措施。  相似文献   

11.
中国铝业山东分公司现有约10条氧化铝回转窑生产线,熟料冷却分别采用单筒冷却机和篦式冷却机。其中特种材料厂3#和4#窑规格为:!3.6m×65m,冷却采用2.2m×12.6m第一代篦式冷却机。  相似文献   

12.
张士朋 《水泥》2011,(11):40-40
我公司5号3000t/d生产线采用机械传动篦式冷却机,分为两段传动,设计有效冷却面积为71m^2,入料温度为1371℃,出篦冷机熟料温度为65℃+环境温度。  相似文献   

13.
亚泰集团明城水泥厂,在生产能力为5000t/d干法水泥生产线中采用篦式冷却机,型号为TC-12102,生产能力为5000t/d,出料粒度为<25mm,物料温度:  相似文献   

14.
熊永超  刘素芹 《水泥》2011,(1):43-44
江苏宜城南方水泥有限公司有一条2500t/d生产线,2004年4月投产,配套使用LBT32216推动式篦冷机,规格:3.2m×21.6m,产量:2500t/d,篦床有效面积:63.2m2,入料温度:1400℃,出料温度:65℃+环境温度。2009年上半年以来,随着回转窑产能的提高,特别是达到3000t/d以上时,冷却机的不足和缺陷逐渐显现出来。  相似文献   

15.
李祥铭 《水泥》2015,(10):24
<正>我公司2 500t/h采用TC-1164第三代篦式冷却机,冷却面积61.2m2。近年来随着窑的提产产量达到2 800t/h,篦冷机的冷却能力明显不足,高阻尼篦板篦缝堵塞现象严重,导致出料温度居高不下,年平均在180~200℃,严重影响熟料质量,吨水泥的熟料配比在75%以上,导致生产成本偏高。我公司利用2014年检修机会,对篦板进行了技改,取得了较好效果。1原因分析  相似文献   

16.
0 前言 我厂五号窑2000t/d新型干法生产线,熟料冷却机系统采用国内制造的第二代富乐篦式冷却机,篦床面积50.4m~2,有效面积46.8m~2,冷却机能力2000t/d,出冷却机熟料温度设计为:环境  相似文献   

17.
0引言我厂2台Φ395m×80m的余热锅炉直筒窑,其设计产量为700t/d,实际产量为538t/d,熟料出窑温度为1370℃,与之配套的富勒型往复推动篦式冷却机,其规格及性能见表1。从1993年投入运转到1999年4月,窑的实际运转率如表2所示。影响窑运转率的第一大因素是篦冷机的运转率。为此,我厂对2台篦冷机进行了一系列的改造。1篦冷机在运行过程中存在的问题1)掉篦板、护板篦板、护板是篦冷机的核心部件,要有承受1370℃高温熟料的能力,篦板、护板脱落多数发生在篦床的高温段。主要原因有:①篦冷机冷却效果差,…  相似文献   

18.
赵伟  周巧生 《水泥》2004,(7):56-57
1破碎机基本情况我公司石灰石破碎系统有2台从罗马尼亚引进的Φ1800mm×1800mm单转子锤式破碎机(见图1),机腔内部有54件锤头、15块反击板、9块篦板和1套衬板。驱动电动机功率为400kW,破碎机转子转速为453r/min,篦缝理论排料有效面积为0.753m2。石灰石进入破碎机块度≤800mm,要求出料粒度≤25mm,粒度>25mm的不超过10%。设计单机生产能力为230t/h。到1999年,破碎机最大台时产量234t/h,而且,产品粒度还经常超标。自从1999年以后,伴随着窑系统的技改成功,熟料年产量提高,每天石灰石的需求量也大大增加,为了保证供料,需提高破碎机的台时产量。我…  相似文献   

19.
锤式破碎机在水泥厂应用较广,我公司在各条生产线上选用了多台锤式破碎机,经几年来的选材实践,探索出一条制作篦板的新途径。初期,我们外购篦板,材质为ZGMn13Cr2,价格5500元/t,应用于入磨熟料细碎时,使用周期为2个月。为节资降耗,我们决定自行制作篦板使用。首先,确定选材。经反复比较材质和价格,我们选取了本地旧汽车拆装市场大量拆下的旧汽车花键轴和减振弹簧板作为制作材料。旧轴规格为Φ50、Φ60等,长度1200~1400mm,减振板厚度为8~12mm。对旧轴进行锻打加工为截面矩形,如35×70的长条作…  相似文献   

20.
殷国樑 《水泥》2001,(6):40-41
1原设备情况   我公司拥有 5台Φ 3. 5m× 145m湿法回转窑,采用 2. 2m× 12. 6m水平推动篦式冷却机,减速机为 ZQ750型,速比 48. 57,采用的 Z2- 81型直流电动机功率为 17kW,电源部分是由北京整流器厂生产的 KGSA11- 100/230型可控硅整流设备。由于水平推动篦式冷却机的工作特性和生产工艺要求,普遍使用直流调速系统,而且直流电动机起动性能和调速性能都很好,所以保障了生产的正常进行。但由于直流电动机日常维护工作量大,特别是工作在粉尘较大的场合,整流子、碳刷磨损较快,需经常停机检修、维护,不仅需要投入较多工作量…  相似文献   

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