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某钢铁集团公司一台400m^3球罐由于世博选址改造需分拆搬迁后重新组装,组装焊接过程中极易产生错边及角变形缺陷。为有效地控制组装时的角变形,采用有限元数值分析方法进行计算,建立三维有限元模型,对球罐整体进行有限元应力分析,同时,进行不同角变形参数下的应力分析和有限元计算,确定了焊后棱角度的数值上限,以确保现场施工的顺利进行。 相似文献
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本文在收集了国内外大型球罐焊后热处理案例及有关标准的基础上,对燕山石油化工公司东炼2000m3CF-62钢制液化石油气球罐的焊后整体热处理问题进行了技术分析。 相似文献
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大庆从法国引进的30万吨/年乙烯装置中的4台1500m~3、9%Ni钢乙烯成品球罐,已于今年4月在大庆现场组焊施工。9%Ni钢大型低温球罐系国内首次组建。由于采用低Ni焊条进行施焊,施焊后的热裂纹倾向、组建后运行的安全性等引起国内技术界 相似文献
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大型球罐搬迁施工的案例较少,以实际案例介绍了大型球罐搬迁工程的施工方案,施工中可能遇到的主要问题及解决方法,通过对工程实施结果数据的对比分析表明该方案可行。 相似文献
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陕西咸阳天然气公司3台5000m^3天然气球罐是我国西部大开发战略中的重要工程项目,该项目是利用亚洲开发银行贷款筹建的工程,是我国自己的设计,制造,组焊的大型球罐工程史上的又一里程碑,该项目制造标(含设计)是国际招标项目,鞍山钢制压力容器有限公司在竞标中中标,完成了3台5000m^3大型天然气球罐的设计与制造工作,本文将3台5000m^3天然气球罐的设计情况做简要介绍。 相似文献
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为了解决无模成形方法制造大型球罐的困难,本文提出了一种特殊壳体,该壳体在胀形前已将支柱焊在球瓣上,并且针对赤道带瓣与瓣对接焊处成形困难问题提出了一种减少瓣间两面角的特殊工艺方法。本文针对这种壳体的无模成形技术进行了实验研究,并对应变分布、直径变化及柱脚在不同摩擦条件下位移进行了测量分析,指出了该壳体的无模成形技术是可行的,并具有良好的经济性,为大型球罐的无模成形制造提供了技术依据。 相似文献
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近年来,我国球罐技术取得了较大进步,很多大型高参数球罐已实现了国产化,但要做到从有到精还有一定差距。结合目前的技术状况,从存储工艺对设备的技术经济影响、采纳先进设计技术理念、强化球罐材料专用化配套开发,以及完善制造、安装、检验的细节技术等方面,讨论了球罐技术向精细化发展的要点。对今后球罐研究工作及提高建造技术水平都有一定的指导作用。 相似文献
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