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1项目简介北京市燕山水泥厂位于北京市西五环路外,为离市区最近的一个水泥厂,为配合2001年北京申奥成功后的城市建设工作,原700t/d熟料干法生产线窑尾收尘系统急需改造以达到清洁生产水平。原窑尾收尘系统为WY-70静电收尘器,预热器出来的窑内气体经增湿塔调质处理,由该电收尘器除尘后排放。但存在以下问题:(1)回转窑在点火至投料长达8h的时间内,因电收尘器电场不能送电,原增湿塔喷水量没能跟踪烟气温度,造成烟筒排黑烟及粉尘。(2)因窑与生料磨共用一台电收尘器,在生料磨停车期间,收尘器入口粉尘比电阻起了变… 相似文献
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0前言我厂有4条3.0m×88.65m湿法窑水泥生产线,窑尾均配有40m2立式电除尘器。立式电除尘器大多应用于老式水泥回转窑的窑尾,因技术和管理等原因,除尘效率难以大幅度地提高,除尘器出口粉尘排放浓度长期不能达到国家环保要求。一些水泥厂已将立式电除尘器改造成为卧式电除尘器,但目前国内仍有数十台设备在使用。本文就我厂对立式除尘器实施成功改造的经验作一介绍。1立式电除尘器存在问题我厂立式电除尘器运行故障统计见表1,运用中存在的主要问题,则主要有下述方面。(1)电除尘器的原星形阴极线不易张紧(其采用的是… 相似文献
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至今,毕威公司在北京市燕山水泥厂的改造项目已成功使用运行第三个年头。该厂原700 t/d水泥熟料生产线,主机为带五级预热器及分解炉的Φ3m×48 m回转窑,窑尾使用Φ6m×20 m增湿塔和WY-70三电场电除尘器。自1987年投产至除尘器改造前, 相似文献
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广州市珠江水泥有限公司1989年2月投产的新型干法水泥生产线,窑尾配套静电除尘器。原设计生产能力为熟料4000 t/d,2000年进行提能改造,同时新增了1座Φ6.25 m×38 m的增湿塔。现熟料生产能力为5000 t/d。1原窑尾静电除尘器改造的原因(1)原静电除尘器设计的排放指标是100 mg/Nm3。由于产能的提高,造成窑尾静电除尘器的负荷增大,虽然新增了增湿塔,但是废气排放浓度时有超标。 相似文献
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干法窑尾电除尘器参数的选择李宝生,董福民铁三局水泥厂(046021)1引言我厂是日产700t水泥熟料的干法水泥厂,主机为带五级预热器及分解炉的Φ3.5×48m回转窑,窑尾原设计为Φ6×24m双筒增湿塔和SHWB60m2两电场电除尘器。由于粉尘污染严重... 相似文献
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<正>随着工业废气排放治理标准的提高,传统电除尘器治理窑尾废气已经难负重任,新建水泥生产线更多地偏重选用袋式除尘器。曾与电除尘器配套的增湿塔,是否需要保留与袋除尘器配套,是一个值得探讨的课题。 相似文献
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我公司4台Φ3.3m/3.0m/3.3m/3.5m×118回转窑窑尾18/2×4/350×7.0(立式、双室单程40m2电除尘器为原民主德国产品。1994年曾对号、2号窑除尘系统进行了改造,其中2号窑尾采用国产ADT-70m2卧式除尘器;原1号、2号立式除尘器并联,处理1号窑尾烟气。1窑尾除尘系统工艺流程系统的工艺流程见图1、图2。图12号窑工艺流程及除尘示意图21号窑工艺流程及除尘示意运行初期窑尾粉尘排放符合国家4类标准。但随着使用年限的增加,标况下窑尾排放烟气含尘浓度在324.6~3130mg/m3范围内逐渐攀升。2002年在水泥窑大修和中修时先后对1号、2号、3号窑电除尘器技… 相似文献
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泰山水泥集团有限公司5000t/d新型干法生产线的余热发电系统投产后,由于废气的质发生了变化(粉尘比电阻平均高达4×1012Ωcm以上),加上内部结构损坏等原因,使窑尾除尘器的粉尘排放高达350 mg/m3以上.后经二次技术改善,其中包括增加增湿塔喷水量以降低烟气比电阻值,更换收尘阴极振打方式和加固极板等,使窑尾电除尘器实现高效除尘的稳定运行. 相似文献
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对于新型干法窑来讲,其窑口具有如下特点:①窑口热流量大,冷却带很短甚至没有,窑口环境十分恶劣(出窑熟料1300℃~1400℃,二次风温1000℃~1200℃);②产量大,窑口材料磨损加剧,容易造成窑口筒体的过热变形;③筒体温度高,热膨胀大,材料强度衰减严重;④操作稍有不慎,窑头容易出现正压.因此,其窑口筒体的寿命相对较短.我厂拥有两条RSP型预分解窑(规格φ4×60m),运行近10年已更换过4次窑口筒体.现把我们的做法做一下简单总结,以期能成为引玉之砖. 相似文献
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针对CT公司5?000 t/d生产线工艺大修后出现的影响系统产质量的问题进行了分析和处理。证明了日常工艺管理和工艺巡检的重要性,工艺人员应在正确理解设计意图的基础上,根据原燃材料的变化和工艺改动情况适时对系统参数做出调整,同时在对系统工艺进行技改时需要慎重,要杜绝短路风的出现。 相似文献
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回转窑在运行中,经常因物料或者操作原因出现窑尾跑料的情况,非常容易造成窑尾密封片损坏,而且造成现场的扬尘。在窑尾平台下部安装一个集料仓,仓下部加装2台FU270链式输送机,转运窑尾漏料入生料磨排渣斗式提升机,再次入磨,从而较好地解决了窑尾漏料问题。 相似文献
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将日产150t双套筒竖式气烧窑经过改造内部结构,增设部分设施,使它成为3.2m混烧石灰窑,这对完善全国同类型电石生产装置有推广作用 相似文献
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我国为数众多的中、小水泥厂基本以立窑为主。在面临的行业结构调整中,由于产品受市场的严格挑选,立窑水泥的市场份额日渐缩小,竞争力越来越差。在这种情势下,立窑水泥厂顺应“上大改小”的政策的引导,纷纷改建或新建粉磨系统,采用大旋窑的熟料磨制水泥,改变自己的... 相似文献
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在线技术改造工程不同于新建工程,必须充分结合老厂现有情况,精心研究确定技术方案,既要技术先进可靠,还要最大限度地节约投资,加强环保建设,缩短建设周期,减少停产损失。介绍了成都院将原生产能力720t/d熟料的立筒预热器窑改造为生产能力达1500t/d熟料的CDC型预分解窑的技术改造过程。 相似文献
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辊道窑窑道闸板及挡火墙的设置 总被引:3,自引:0,他引:3
通过对墙地砖生产用辊道窑的实践总结,结合窑内气体运动及传热理论分析。阐述了窑道闸板与挡火墙的作用,提出了窑内闸板与挡火墙的设置和调整方法。 相似文献
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水泥企业现有回转窑窑头密封装置多数为密封罩包裹窑头,密封罩末端通过鱼鳞片或其他密封结构与窑筒体贴合密封,窑头的冷风套和吹风机被密封罩包裹起来。窑头的密封结构虽然一直在改进,但是密封效果依然不理想,飞扬出的砂石对工作人员的健康和环境造成极大的影响。除此之外,被包裹起来的冷风套中的冷风很难排出,在冷风的影响下,增加了回转窑煤耗的同时降低了燃烧效率,浪费资源,增加生产成本。 相似文献
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1.绪言回转窑是一个复杂的热工设备,在高温重负荷的运转中承受着机械力(包括重力)、热变形、化学侵蚀等各种因素的影响,再加上本身的倾斜和各处温度不均匀及膨胀量的不同,造成局部筒体横断面变形,尤其是轮带的内径与简体垫板的间隙(简称轮带间隙)对筒体横断面变形的影响是很大的。回转窑轮带处筒体的受力是复杂的,轮带转动时按照椭圆轨迹而移动,加上高温下筒体蠕变、磨损等因素,加速了轮带与垫板之间隙的变化,致使内部窑衬之间受挤压与拉伸应力的破坏,造成耐火砖脱落,影响窑的安全运转。因此轮带间隙的合理控制是十分重要的… 相似文献