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苏联图拉钢铁科学技术研究所发明了一种转炉冶炼100%废钢的新技术。该技术的主要特点是转炉采用复合吹氧:除了在底部吹氧之外,顶部和侧部还装有喷枪——喷吹氧气、天然气和碳化氢等燃料,这种技术最初在公称容量10吨的转炉中获得成功,从而取消了铁水装兑工序。近几个月来已经实现了全部使用废钢进行冶炼。废钢使用率为50%和超过50%的场合,使用天然气和煤粉,尽管煤粉中的含硫量为2%,但是这种新技术仍能生产含硫量0.015~0.030%的钢种,冶炼100%废钢时可以把 相似文献
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顶底吹转炉用全废钢进行冶炼是近几年研制成功的一种新的炼钢方法。其方法是利用煤、焦碳和氧气在转炉内燃烧,产生的CO再与氧进行二次燃烧,使热效率大大提高,以达到在转炉内熔化100%废钢的目的。该法还可以在同一转炉内,将熔化完毕的废钢冶炼成各种所需的钢种。这种新型的炼钢 相似文献
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为确保所有废钢在最后摇炉前全部熔化,可选用小于150mm 当量厚度的废钢。对 LD 转炉和底吹转炉可通过氧燃喷枪和炉底喷嘴对废钢预热,预热两分半钟,熔化废钢能力每吨钢可增加50kg。CO 燃烧成 CO_2的强烈放热作用能够提高转炉熔化废钢的能力,每吨铜多用5Nm~3的氧就能够多熔化废钢60kg。加入发热元素可以提高转炉熔化废钢的能力。FFOX法热源来自废钢中部分铁的燃烧。为改善热平衡,应用其它发热元素(Si、Ca、C)比用铁多。ALCI 法二次燃烧率达20%以上。KMS 法转炉废钢比可提高到100%。EOF 炉生产成本比平炉低15美元/t。苏联研究成功了100%废钢的顶、底、侧三向吹炼法。研究煤-氧喷吹复合炼钢工艺,对我国钢铁工业的发展具有重要的现实意义。 相似文献
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炼钢时,电炉内熔化废钢法与在高炉内还原铁矿石后再在转炉内吹氧熔炼法相比,电炉内熔化废钢所需能量为转炉内的1/3左右。而且能提高转炉内装入废钢比率,从而减少钢铁冶炼过程中所需能量,因此,可以说,促进废钢的再循环在节能即减少CO2排放量方面是有效的,从地球环保角度来说也很重要。 相似文献
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苏联科学院巴雨金院士在1955年访问我国期间曾经特别强调了转炉吹氧的重要性,给我国炼钢工业的发展指出了正确的方向。本文作者针对在我国采用吹氧转炉方法炼钢问题作了扼要而明确的论述,从大规模炼钢方法的历史背景、近代转炉炼钢法与平炉炼钢法的各优缺点、技术经济意义以及转炉炼钢法的最新发展情况等各方面进行了分析,并对吹氧转炉在利用不同比重废钢的情况下进行了热化学的研究,得出了‘平炉炼钢也就不再比转炉炼钢更为优越了’的结论,这是一篇对读者富有启发性的文章。 相似文献
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用计算机模化方法,对采用煤氧复合喷吹技术提高废钢率的转炉工艺进行了可行性评估,预报了该项工艺的煤,氧消耗,煤的熔炼废钢能力等项重要技术指标及其与废钢率,煤气二次燃烧率以及炉渣碱度等变量的关系,并给出了过程能量分析结果。 相似文献
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《金属材料与冶金工程》1993,(1)
利用转妒熔化废钢目前,转炉炼钢法使用废钢的比例在10%左右。为了增加用量,除使用高炉铁水外,还需投入焦炭将废钢熔化。住友金属工业公司发明的新技术,是将焦炭投入转炉底部,然后采用底吹法送氧,使之燃烧,再逐渐加入废钢熔化。该方法的主要特点是完全不用铁水。经用10t转炉试验,证明该法炼的钢几乎与过去的转炉钢相同。另外,其排气的平均温度为1200℃, 相似文献
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荷兰Hoogovens厂的复合吹炼转炉,底部装有一种标准透气砖进行底吹,顶部则采用一种双流氧枪。据称,在离一般氧枪头部一定距离处,装上一个环形的铜片,就可以改成双流氧枪。采用双流氧枪可以提高废钢比和金属收得率,二次氧喷咀的寿命达250炉。 Hoogovens厂转炉冶炼用铁水的成份(%)是:C 4.3—4.5,Mn 0.7,Si 0.6,Ti 0.08,S 0.022,P 0.01,铁水温度为1350℃。 100t复合吹炼转炉的冶炼情况是:一次氧流量为300m~3/min,二次氧流量为50 相似文献
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以邯钢260 t顶底复吹转炉、氧枪工艺参数为基础,通过1:9几何相似比水力学模型试验,研究了不同枪位、顶吹、底吹气体流量及炉料结构对转炉熔池混匀时间的影响规律。结果表明:低枪位、大流量有利于缩短混匀时间,当底吹为零时混匀时间在同等条件下延长30%以上;废钢会延长混匀时间,且随着废钢量的增加,混匀时间增加。将模拟结果应用于转炉生产实践后,转炉平均吹炼时间由950 s缩短至900 s,终点碳氧积平均由0. 002 7降至0. 002 2以下,渣中TFe含量由23. 5%降至17. 3%,经济效益显著。 相似文献
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氧枪吹氧系统作为转炉炼钢的主要设备,其吹氧的准确性、快速性对转炉生产有着重要意义。开氧阶段(氧枪吹氧前期)氧气控制为转炉吹氧的难点,其好坏对提高吹氧点吹率,降低钢渣中的铁含量,减少非正常提枪次数都有重要意义。本文通过对转炉吹氧数据分析提出了一种转炉快速开氧方法,能较好地控制开氧阶段氧气量。 相似文献
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转炉使用直接还原铁代替废钢工艺可行,合理比例10%~30%;使用还原铁提高金属收得率,降低转炉吹损;使用直接还原铁对转炉钢水硫元素起到稀释作用。冶炼中应当适当增加石灰用量,40 t转炉吨钢石灰消耗增加5.0 kg/t。 相似文献
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《钢铁研究学报》2015,(12)
进行了300t脱磷转炉水模型实验,研究了8支底吹元件下不同底吹布置方式、底吹流量大小、顶吹参数、废钢加入比及不同废钢单重对熔池混合效果的影响。研究得出,当底吹元件集中对称布置在炉底0.42 D圆周上,底吹供气强度达到2.94m3/h,氧枪的枪位控制在58~88mm之间时,熔池的混匀效果较好。通过熔池废钢加入的研究得出,当废钢比增加到10%时,熔池混匀时间值变化非常显著,不同单重废钢对熔池的混匀规律影响相似,在顶吹流量为30 000m3/h时,对于1.5t废钢单重,达到悬浮重量须满足底吹流量不小于4 010m3/h,研究结果可为实际操作工艺参数的优化提供参考依据。 相似文献