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本试验装置是模拟燃煤发电厂锅炉省煤器管道的工况,通过增大磨粒在气流中的密度,强化试验条件,缩短试验周期,以研究钢在气——固两相流中高温冲蚀磨损机理及优化省煤器管道抗磨措施的装置。实验结果表明,该装置模拟性强,数据可靠,适用面宽。 相似文献
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省煤器管材料热冲蚀磨损的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用自制热冲蚀磨损强化模拟试验装置,对制造省煤器管的20钢进行了热冲蚀磨损试验研究。结果表明:最大冲蚀率出现在20°攻角,而且材料的冲蚀率随气流速度增大,气流温度升高和气流中磨粒密度的增大而增加。扫描电镜观察表明,20钢的冲浊机制包括切削,犁削和冲击坑,其中低攻角时以前两者为主,高攻角时以后者为主。 相似文献
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从理论上分析了电站锅炉省煤器的磨损机理,解释了省煤器管子的磨损特征及主要的影响因素,分析主要影响因素后认为烟气速度对受热面的磨损起决定作用,并总结了造成烟气流速大于设计值的3点因素,提出并论证了减轻和防止省煤器磨损的6项措施和建议. 相似文献
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采用多因素正交试验法,求出材料磨损的回归方程,并结合单因素试验,系统地研究了SiC、Si_3N_4。和Al_2O_3三种典型结构陶瓷材料的冲蚀磨损特性,研究结果对实际生产具有指导意义。 相似文献
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采用多因素正交试验法,求出材料磨损的回归方程,并结合单因素试验,系统地研究了SiiC、Si3n4和Al2O3三种典型结构陶瓷材料的冲蚀磨损特性,研究结果对实际生产具有指导意义。 相似文献
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x-射线衍射、能谱分析和SEM研究镍基碳化钨自熔性合金粉末火焰喷涂涂层,合金中碳化钨的含量对涂层的组织结构、孔隙率和硬度产生重要影响,进而使涂层的高温冲蚀磨损机制发生相应的变化。随涂层中碳化钨含量的增高,材料流失由基体塑性变形为主转变为碳化钨硬质相的脆性断裂为主,高韧性的Ni(γ)固溶体对碳化钨起支撑保护作用,弥散分布的硬质相改善了涂层的耐磨性。结果表明,Ni-WC35涂层具有最佳的抗高温冲蚀性能 相似文献
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从理论上分析了电站锅炉省煤器的磨损机理 ,解释了省煤器管子的磨损特征及主要的影响因素 ,分析主要影响因素后认为烟气速度对受热面的磨损起决定作用 ,并总结了造成烟气流速大于设计值的 3点因素 ,提出并论证了减轻和防止省煤器磨损的 6项措施和建议 . 相似文献
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用正交试验法研究高温冲蚀磨损 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了正交试验法在高温冲蚀试验中的应用,通过正交试验法分析得出:对于等离子涂层来说,NiCrAl涂层最好,X40(0.3)涂层其次;对于激光重熔层来说,400℃时,Cr2O3涂层最好,WTiC2/NiCr涂层其次;700℃时,Cr3C2/NiCr涂层最好,X40(0.3)涂层其次。 相似文献
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以低温省煤器及其管道为研究对象,采用数值模拟方法,对低温省煤器及其管道流动及磨损特性进行分析,采用添加导流板的方式对流场进行优化以降低磨损量。低温省煤器前方圆节的布置导致流场紊乱,低温省煤器入口截面速度分布均匀性较差,管束磨损区域与高速区相对应,冲蚀磨损主要集中在中心区域,第一排管束迎风区磨损量最大,后排管束磨损量依次降低;对方圆节内置导流板进行优化后,低温省煤器前流场速度标准偏差由34.9降低至15.2,均匀性提高,管束的最大冲蚀磨损量降低两个数量级,磨损程度大幅度降低,保障了低温省煤器的安全经济运行,为低温省煤器及其管道的优化设计及运行提供了理论参考与数据支持。 相似文献
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本文利用自制的高温磨损装置,研究5 CrMnMo钢B-Al共渗,B-Zr共渗及渗硼层的高温滑动磨损特性。结果表明,上述渗层的高温滑动磨损机理主要有疲劳剥落、磨粒磨损、氧化磨损和涂抹粘附,并对导致这些磨损机制的原因进行了讨论分析。 相似文献
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H13钢热磨损磨面形成层的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用自制销环式热磨损试验机进行热磨损试验,通过扫描电镜、波谱及能谱分析、X-射线衍射等方法对H13钢磨面形成层进行了研究,说明了它的化学组成、形成条件及其在热磨损中的行为。 相似文献
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