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某铅厂处理了一批高铜铅精矿,通过2个月的工业生产,入炉原料含铜高对底吹炉、烟化炉生产有一定影响,整个工业试验结果表明,铜可以在粗铅及锍中富集,粗铅含铜可达10%以上,锍含铜可达40%以上,弃渣含铜可控制在0.65%以下,铜的回收率可达90%。 相似文献
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把复杂铅锑矿与普通铅精矿按比例混合,入炉粒矿锑品位从0.6%逐步升至4%,采用富氧底吹工艺进行工业试验。结果表明:锑在底吹炉主要进入富铅渣,在鼓风炉主要进入粗铅,在烟化炉绝大部分挥发进入次氧化锌烟尘,弃渣含Sb≤0.35%。锑的直收率可达85%,回收率可达96%。 相似文献
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叙述了富氧底吹炉处理铅锑精矿工艺原理和工艺流程,针对实践过程中出现的诸多影响进行了分析探讨,总结了相关应对措施;同时通过实践得出了锑在底吹炉熔炼的行为走向,80%以上进入造渣成分形成铅锑氧化渣。 相似文献
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利用14m~2沸腾炉及配套设施开展锌精矿富氧焙烧工业试验,控制焙烧温度≤980℃、入炉风量约6 000m~3/h(标态)、炉床压力15~20kPa,研究不同富氧浓度(20.8%~24%)下沸腾炉处理锌精矿的床能力变化、焙砂及焙尘的质量改善情况,并对富氧焙烧进行经济效益测算。结果表明,采用富氧焙烧技术有利于拓宽锌冶炼企业的原料结构。与普通空气焙烧相比,沸腾炉床能力最高提升37.83%,混合焙砂总硫从2.6%降至1.84%、不溶硫从1.1%降至0.56%,降幅分别为29.23%和49.09%,产品质量改善明显,测算经济效益达157万元/a。 相似文献
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文章对6#沸腾炉富氧焙烧工业试验的前期工作、具体试验过程详细进行了描述.从试验得到的数据人手,分析了富氧对提高沸腾炉的处理量、提高沸腾炉焙烧产品质量的作用,也探讨了富氧对烟气SO2、SO3的浓度和对沸腾炉烟气系统的影响.根据试验结果,提出了几条改进目前沸腾炉的建议. 相似文献
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文章说明了处理高锌铅精矿问题的由来,并介绍了目前工厂处理高锌的生产实践。叙述了用传统的烧结-鼓风炉熔炼方法处理高锌铅矿可能会遇到的困难及解决的技术措施。文内还介绍介绍了高匀炉渣的性质及有前资料。 相似文献
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文章简述高锌原料对熔炼过程的影响,列举国外部分铅厂熔炼高锌炉料状况并分析其技术特点,认为有铜存在时加剧了铅熔炼的困难,并了强化措施。 相似文献
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安剑刚 《有色金属(冶炼部分)》2013,(12):4-7
对某公司富氧底吹炼铅工业试生产情况进行了介绍。试生产表明,控制渣温在1 0001 150℃,保持合适的氧料比、铅坝高度和渣坝高度有利于提高一次沉铅率;采取混合料制粒措施有利于降低烟尘率;稳定底吹炉下料量、加强底吹炉生产的连续平稳性,有利于提高氧枪使用寿命。并对生产系统中常见设备的运行故障进行了分析,并提出了解决措施。 相似文献
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本文介绍了锌精矿富氧流态化焙烧工艺,对富氧焙烧的反应机理、生产实践进行了详述。通过将空气焙烧和富氧焙烧进行对比,分析了富氧焙烧可行性及存在的问题,并对富氧焙烧技术在锌精矿焙烧上的应用进行了探讨和展望。 相似文献
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进行了含镉物料单塔处理一步产出粗镉的工业试验。采用1372大型铅塔处理含镉40%-90%的物料可使镉富集到98%左右。铅、锌度其它高沸点杂质金属的含量符合粗镉要求。 相似文献
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传统铅阳极泥火法熔炼时,设备处理量有限,通过改进设备,采用氧气底吹新工艺,有效地提高了设备处理量,降低了加工成本,实践中各项技术指标稳定。 相似文献
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采用富氧底吹造锍捕金工艺处理复杂含铜、高砷金精矿,以提高金、银的回收率,减少废水、废渣的排放。研究影响造锍熔炼过程中金、银走向和在冰铜中富集程度的因素,并调整造锍熔炼工艺指标,降低炉渣中有价元素的损失。 相似文献
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目前国内铅锌伴生银精矿通常采用氧气底吹熔炼-液态渣直接还原工艺进行冶炼,该工艺在处理Pb品位低于30%的精矿时,选择与高品位铅精矿混合处理的方法,但该方法存在炉渣量大、银回收率低的问题.本文针对山西某地区典型的低铅高银精矿特点和已有工业产业布局,计划将铅酸蓄电池铅膏与铅锌伴生银精矿协同处理,并设计了氧气底吹熔炼-液态渣... 相似文献
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进行了含镉物料单塔处理一步产出粗镉的工业试验。采用1372大型铅塔处理含镉40%~90%的物料可使镉富集到98%左右,铅、锌及其它高沸点杂质金属的含量符合粗镉要求。 相似文献
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对比了氧气底吹熔炼炉单独处理含石墨C铅精矿及搭配处理二次铅物料时的实际生产数据,得出了氧气底吹熔炼炉处理含石墨C铅精矿时适宜的工艺参数及生产操作条件。 相似文献