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相似文献
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1.
随着油田不断开发,水井注不进水或注水效果差等问题日益突出,油井供排平衡关系不协调,导致杆、管、泵生产状况差,检修周期缩短,抽油机井系统效率降低。合理调整抽油机井的生产参数,使油井在供采平衡条件下生产,避免机采井抽汲参数过大产生的供液不足、泵效过低、检泵率高等问题。通过研究生产参数对抽油机系统运行的影响,提出了合理控制油井沉没度、调整冲程、冲速是提高抽油机系统运行状况的关键。  相似文献   

2.
抽油机井功图试井技术在文留油田的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
抽油机井功图试井技术是将抽油井变流量技术,诊断技术及油汲参数优化技术有机结合起来的一种不停产试井技术。该技术在文留油田应用以来,对掌握油田产能,指导措施增产;掌握油井生产动态,实施抽汲参数优化;加强设备管理,延长检泵周期;完善注采平衡,提高水驱效率等诸方面发挥了积极的作用,并取得了显著的经济效益。  相似文献   

3.
影响聚驱抽油机井作业的主要原因为抽油机井杆断,占聚驱抽油机井作业总井数的68.7%.从聚驱抽油机井的运行载荷、生产参数、回油压力、见聚浓度等方面深层分析抽油杆杆体断的主要原因,从问题出现的源头开始,提出防止抽油机井杆断的可行性建议及相应措施,降低抽油机井运行载荷,降低油井检泵率,最终实现节能降耗.  相似文献   

4.
抽油机井泵效因素主要受油井自身条件限制,油井含水以及油井油气比影响,供液能力差的井还会受到泵挂深度的影响.本文利用流压和产液量关系的渗流知识以及沉没度与泵效关系的相关知识,探索在高含水、低生产油气比井生产时期,抽油机抽汲参数和泵挂对泵效的影响.一方面,探索在抽汲参数不变的情况下,油井产量与泵挂的关系;另一方面,探索上提泵挂井在调大参后对泵效的影响程度.  相似文献   

5.
由于抽油机井受井下砂、蜡以及泵挂深度等因素的影响,造成泵漏失严重,冲程损失大.因而泵效低.据统计沈三区有1/4-1/3抽油机井泵效低于30%,其中不含供液不足井,而且检泵周期短,最短2个月左右.为了充分挖掘这部分油井的生产潜力,延长油井检泵周期,引进抽油机井增抽扶正器来解决上述问题.现场共实施8口井,平均单井日增液12 t/d,日增油1.3t/d,泵效平均提高23.6%.油井增抽扶正器既有对抽油杆柱的扶正作用,又能起到增产和提高泵效的作用.它适用于潜力油井提液增产,应用于泵漏失严重的油井可延长其检泵周期.  相似文献   

6.
抽油机变频调速智能控制技术研究   总被引:8,自引:2,他引:6  
地面电动机功率损耗及井下泵效较低是引起机采井系统效率低下的主要原因。利用抽油机变频调速智能控制技术改造常规有杆泵抽油机,改变其原有工作制度,无级调节抽油机冲次及上、下冲程的速度比,优化抽汲参数,是提高机采井系统效率的有效途径。试验证明,抽油机智能控制技术从地面效率和井下效率上均可提高机采井抽油系统效率。利用变频调速控制技术结合地面设备再优化井下抽油杆柱和抽油泵配置,优化泵的抽汲参数,确定最佳的举升工艺,同时提高抽油机井现场管理水平,则可以最大限度地提高有杆抽油系统效率。  相似文献   

7.
为了在无法进行环空测试的抽油机井中测量产液剖面,研究了抽汲式产液剖面测井技术。该技术可在油井检泵作业施工期间进行,在井下2000m以内套管上悬挂空心测试抽汲泵,通过油管驱动深抽产液,测试仪器从油管下入并过泵柱塞到达测试层段,进行不停抽测试,得到产液剖面资料,判断出主产水层,进行有针对性的卡堵水作业。该技术适用于斜井、稠油井、螺杆泵井、电潜泵井、水力泵井等无法进行环空测试的油井。在中原油田成功实施了40余井次,为油田开发方案的判定提供了准确的资料。  相似文献   

8.
调小参数对低沉没度抽油机井的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
1.低沉没度抽油机井调小参数的必要性 抽油机井采用较大的地面抽汲参数生产,会产生较高的生产压差,从而在井底产生较低的沉没压力,导致泵效降低。特别是产气量比较高的井更应提高沉没度来增加流压,以防止在井筒地层附近形成脱气圈,导致流体粘度增加。同时这些井由于沉没压力和流压都比较低,原油在地层提前脱气,产出液在井筒内、甚至在泵内析蜡,导致杆管偏磨,泵结蜡严重时会导致活塞卡死在泵筒内,缩短油井检泵周期。  相似文献   

9.
抽油井的生产过程是油层的供液能力和抽油装置的抽汲能力(工况)相互协调的过程。将这一过程转换为泵效与泵吸入压力的协调关系,可反映出抽汲参数组合的合理程度。基于这个原理绘制的抽油机井动态控制图是一种简单、直观的抽油机井工况管理方法。文章借助江汉油田某区块的实例,说明怎样应用动态控制田评价油田的生产状况和管理水平,为油田管理部门在油田调整、挖潜方面作出决策提供了依据。  相似文献   

10.
针对抽油机井系统效率较低配置不进合理,能量损耗大,经济效益差等问题,提出通过:“全面优化配置实现立体节能”的指导思想。以油井产能及井下优化配置为基础,在抽油机井整个抽汲系统进行综合分析,在满足产量的前提下,找到抽油机井能耗最低或经济效益最高的参数组合,从而达到提高机采系统效率、降低采油成本的目的,通过采取上述措施,实验区耗电量明显降低,取得了显著的节能效果。  相似文献   

11.
斜井抽油系统优化设计技术研究及应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
结合斜井井身轨迹特点,建立了斜井三维井眼中杆柱轴向载荷和侧向载荷计算数学模型,给出扶正器间距和加重杆配置的计算方法;应用系统工程分析方法,给出系统参数设计的步骤,形成了斜井有杆泵抽油系统抽汲参数优化设计方法,编制了相应的优化设计软件。现场应用实例表明,该优化设计方法理论正确可靠,根据本方法编制的斜井抽油系统优化设计软件用于现场设计,可达到有效降低管杆偏磨,减小悬点载荷,提高油井产量、泵效和井下系统效率之目的。  相似文献   

12.
行业期刊     
《中国石油企业》2004,(6):119-119
油井调小地面抽汲参数的节能效果预测 李军 等/文油田开发过程中节能工作往往以显著措施效果为主,对于抽油机井抽汲参数等节能效果不明显的措施重视不足,为了实现油田生产向精细化管理目标转变,适应油田开发精细化管理的需要,本文通过对抽汲参数调整前后地面、井下系统效率和泵效的理论对比分析,依据抽油泵理论排量与有效举升高度的关系,优化调整抽汲参数,同时根据实际效果进行理论修正,达到预测措施节能效果和指导参数调整工作的目的。  相似文献   

13.
以系统效率为目标函数优选抽油机井抽汲参数   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文以大量的现场测试数据为基础,建立了抽油机井排量系数、井下功率损失及地面效率的回归方程;提出了一种单井流入特性曲线的修正方法.建立了以系统效率为目标函数的抽油机井抽汲参数优化设计模塑,并编制了相应的计算机软件系统,该软件系统在抽油机井的现场试验中得到了验证.利用该软件系统对抽油机井抽汲参数进行优化设计,可保证抽油机井在高系统效率下运行,对于抽油机井节能有积极意义.  相似文献   

14.
结合萨北地区实际,在压裂井产能预测的基础上,对抽汲参数进行优选,以减少下泵设计的盲目性,实现油井和抽油装置的最大效益。  相似文献   

15.
油管漏失这—现象,一直困扰和影响着抽油机井的泵况管理。随着目前抽油机井井下油管使用时间不断延长和施工次数的增加,油管漏失、脱扣隐患大量存在。虽然油管在下井的施工过程中使用了丝扣胶对丝扣进行密封,但是由于在用油管丝扣磨损严重,锥度检测技术的落后,至使近几年油管漏失检泵井数仍居高不下,给油井生产及井下作业造成的损失非常严重。  相似文献   

16.
抽油机-泵装置图表选择法(新系列标准)是综合解决抽汲参数优选和正确选择有杆泵抽油设备的一种最简明的方法。利用预测抽油泵的排量系数(或泵效)可简便地修正初步优选的抽汲参数。优选抽汲参数时应考虑抽油井在不同举液高度和采液量情况下的抽汲特点,以提高有杆泵抽油设备工行的技术经济指标。  相似文献   

17.
针对第七采油厂抽油机系统效率低及单井能耗高的问题,分析了影响抽油机井系统效率的因素,以抽油机井抽汲参数整体优化及降低能耗为原则,对抽油机变轨柔性运行技术应用前景进行了展望。从现场实际应用看,抽油机变轨柔性运动技术能够改变抽油机井抽汲频率和抽汲过程中的柱塞速度分布规律,简化地面传动系统和整个杆柱的结构并减小疲劳强度,实现按井下供液量自动调参、提高泵效、降低机械受力和损耗的整体优化,达到了提高系统效率、降低单井能耗的目的,最大限度地节约了电能,具有较高的经济效益。  相似文献   

18.
机采井多参数整体优化技术以低能耗为设计原则,将抽油机井系统输入功率合理划分为地面损失功率、粘滞损失功率、滑动损失功率、溶解气膨胀功率和有用功率5部份,并建立相应的数学模型,在产液量不变的前提下,综合考虑抽油机井各运行参数分组整合后对系统效率的影响,合理优化了机、杆、泵等抽汲参数。  相似文献   

19.
通过运用抽油井动态控制图对正常连续生产抽油井井下泵工作情况进行分析,及时发现生产中泵存在的问题,解决带病生产井存在问题,提高抽油时率,及时恢复躺井产量。  相似文献   

20.
抽油杆局部阻力偏磨机理及防治   总被引:2,自引:0,他引:2  
抽油杆偏磨的因素很多,如油井结蜡、出砂、井斜、套管变形和管杆腐蚀等,但对于不同的油田、不同的区块。导致抽油杆偏磨的原因不尽相同。通过调查杏十二——十三区抽油杆偏磨情况,该区抽油杆偏磨井主要因素集中在低沉没度、高含水,抽汲参数相对较高的正常抽油机井,下冲程一般存在较强的振动载荷,其偏磨井段深度一般大于800m。在分析杏十二——十三区偏磨井历年生产数据和作业数据基础上,结合抽油杆局部阻力理论计算和现场液击试验得出杏十二——十三区抽油杆偏磨主要是因高含水、低沉没度导致抽油杆柱下行的局部阻力增加造成的。根据该原因制定并实施调整抽汲参数,保证抽油机井合理的沉没度预防该区抽油杆偏磨的措施,实践证明措施有效。  相似文献   

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