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1 铜液成分 根据碳化法合成氨流程生产碳酸氢铵的多年生产实践,在变换气中CO含量(3~3.8)%,碳化气中CO_2含量≤0.2%,H_2S含量<0.01g/m~3的情况下,制定了铜洗工段铜液成分,其中总铜含量:2~2.5mol/L;高价铜(Cu~(++))含量:0.3~0.4mol/L;铜比(Cu~(+)/Cu~(++)):5~8;总氨含量:9~12mol/L;醋酸含量:2.2~2.7mol/L;残余CO_2含量:0.8~1.2mol/L。以保证铜洗气中CO+CO_2含量≤25×10~(-6)。铜液成分的上述指标不仅符合生产实际需要,而且确保了生产安全稳定长周期满负荷经济运行。 相似文献
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1概述 我公司是一家以焦煤为原料的中氮企业,年产合成氨8万t,尿素13.2万t.为了在激烈的市场竞争中寻出路,求发展,我公司于1996年5月份筹资1500万元建成了一套年产2万t联醇装置,而且一次开车成功. 相似文献
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本文叙述了内乡县化肥厂铜洗工段再生系统的补加液氨改为加气氨的工艺设备改造,使得各项工艺技术指标均有明显好转,并取得了良好的经济效益。 相似文献
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浅析联醇装置对铜洗系统的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
随着甲醇市场的好转,国内大多数氮肥厂均在合成氨装置中建有联醇装置,而联醇后多采用铜洗流程。联醇位于合成氨工艺的中间工序,该装置运行的好坏直接关系到整个合成氨系统的稳定运行。生产实践表明,联醇装置或多或少地会对后续工序(铜洗)造成一定的影响。笔者将其归纳叙述如下。 相似文献
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0前言联醇工艺是合成氨生产节能降耗的一项成功的工艺改革,既能降低合成氨生产中变换、脱碳的负荷及后续精炼工艺的负荷,又能得到市场价比合成氨更高的甲醇产品,因此近10 a来,各大、中、小型合成氨厂都在探索改为联醇工艺。我公司的联醇工艺是新“8·13”系统的配套工艺,设计生产能力为粗甲醇20 kt/a、精甲醇50kt/a。自联醇系统开车以来出现了较多的问题,现将出现的问题及相应的处理情况总结如下,供联醇生产企业参考。1工艺气全部通过甲醇系统导致微量事故甲醇系统于2004年3月试车投产,当甲醇合成催化剂升温还原结束后即转入轻负荷生产,由于… 相似文献
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丹麦托普索公司开发了一种新的甲醇化工艺,用于取代老厂的铜洗和碱洗。其优点是:能耗低,无污染,副产甲醇,有良好的经济效益。 相似文献
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我公司8.13合成新系统联醇装置设计年产粗甲醇25kt,于2004年4月投入生产,而且一次开车成功,为公司注入了新的经济增长点。 相似文献
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自1996年以来,湖南省郴化集团公司相继完成了尿素生产装置的“4改6”和“6改10”等重大技改项目,使合成氨生产能力由3万t/a提高到8万t/a。其中老合成氨系统生产能力由原来的2万t/a扩大至3万t/a,精炼系统铜洗塔原料气处理气量由9180m^3/h提高至14280m^3/h。但随着生产负荷的增加,铜洗塔在运行过程中出现了许多诸如处理气量能力低、带铜液和微量偏高等难以克服的问题,造成多起减量、切气甚至停车等事故,制约了生产的稳定发展。由于当时对精炼系统认识不够全面,虽然曾采取醋酸热洗等一般处理方法,但效果一直不好。为此,公司决定利用2000年度大修时对铜洗塔进行技术改造,彻底根除这些难题。 相似文献
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我厂现已形成年产合成氨6万t,尿素8万t的生产能力。近来正致力于813工程,最终要使合成氨产量达到8万t/a,尿素达到13万t/a。1998年10月厂年度大修时,我厂在上海化工装备研究所指导下,采用波纹板规整填料对1000铜塔进行改造。该系统于1998年11月投运,经过7个月实际运行,效果良好,见表1。表1 技改前后效果对比项 目技改前技改后塔型塔径1000×185701000×18570内装填料50×25×1波纹板阶梯环规整填料平均日产合成氨/t170210开机台数MH73,3台MH73,3台MH92,2台MH92,3台气体进口φ(CO)/~1508~15气体进口φ(CO2)/5… 相似文献
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低 CO 浓度的原料气使铜洗过程节省铜液循环量,获得节能和增加生产能力的效果。计算和定量分析了低 CO 浓度下各因素对吸收的影响,提出控制要点。为了充分发挥其效益,应采取措施适当降低铜塔出口铜液温度,在高负荷低 CO 浓度时,建议该温度保持为25~28℃。介绍了加低变炉后的铜洗带液故障原因及防止措施。 相似文献
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依据铜洗吸收原理,拟对中小型合成氨厂铜洗设备及工艺加以改进,增设段间冷却器,使铜洗塔吸收温度得到优化出口温度由25-30℃降至12℃,进而提高气体净化率,降低吸收液消耗。 相似文献