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随着电镀废水排放对环境造成的影响日益严重以及《电镀污染物排放标准》的颁发和实施,广东省电镀企业的污水排水均需执行表3标准,在电镀行业刮起一场"环保风暴"。原有电镀企业的废水处理工程已不能满足处理要求,技术改造势在必行。通过对惠州市某电镀企业废水治理工程提标改造的实证分析,介绍一种可操作性强、成本低、去除率高、运行稳定的电镀废水提标改造技术。 相似文献
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在提标改造工程中采用上流式多相氧化Fenton(UHOFe)技术处理制浆造纸废水二沉出水混合水,设计处理规模为120 000 m3/d。运行结果表明,该工艺运行稳定,抗冲击负荷能力强,去除效率高。当进入系统的污水平均COD、色度、SS分别为276 mg/L、683倍和71 mg/L时,处理后的出水平均COD、色度、SS分别降至19 mg/L、25倍和2 mg/L,对应去除率分别达到93.1%、96.3%和97.2%。出水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)表1一级A标准,达到提标改造出水要求。项目投资成本约7 000万元,运行成本约1.94元/m3。与提标改造前相比,经系统处理后出水水质实现污染物超低排放,吨水运行成本在制浆造纸废水深度处理领域处于较低水平,在出水水质和运行成本管控方面达到了行业较高水平。 相似文献
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介绍了靖江市电镀园区废水提标改造工程的处理工艺、主要构筑物参数及运行效果。在原有处理工艺的含镍废水处理末端增加芬顿氧化、电化学及树脂吸附,含铬废水处理末端增加焦亚还原、微电解及平板超滤膜。各类预处理单元混合后,生化处理增加“厌氧水解-两级A/O+PACT-MBR”工艺,另外采用臭氧、芬顿高级氧化及树脂吸附作为终端保障措施把关。提标改造后工艺运行平稳,自动化程度高,出水水质从原来的《电镀污染物排放标准》(GB21900—2008)表2提升至表3特别排放限值,有效改善了周围的水环境,对同类型电镀园区污水处理厂的提标改造具有一定的参考意义优势。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2018,(23)
针对含磷废水提出电解塔+多元协同催化氧化技术对来水进行预处理,在充分利旧的前提下,将原生化池一组三个池子中的一个改造为缺氧池,预处理后水经缺氧池-好氧池后进入二沉池。现有二沉池系统缺乏刮泥装置,新增二沉池刮泥设备,减少二沉池污泥上浮现象。二沉池出水后经混凝沉淀池加药沉淀,去除污水中的磷,好氧池上加药装置不再使用。 相似文献
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根据Fenton氧化的基本原理,使用Fenton氧化技术处理某企业产生的高浓度有机废水,通过COD去除率和可生化分析两方面考察Fenton氧化对该废水处理效果,实验结果表明:Fenton氧化反应不仅能够大幅去除COD,同时能够提高废水可生化性,可作为后续生化处理的预处理。 相似文献
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我公司是以天然气为原料生产合成氨、硝酸铵等产品的氮肥企业,生产过程中产生的污水经公司污水处理站处理后进入城市污水处理厂,最终排人渭河.2010年,陕西省提出对所有沿渭河企业全部执行《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》要求,按照新的标准,企业执行二类排放浓度指标,其中化学需氧量和氨氮分别为300 mg/L和25 mg/L的标准.氨氮是氮肥企业的特征污染物,执行标准由原来的行业标准提高到严格的地方标准,对地处关中腹地的企业环境保护工作提出了更高要求.面临严峻的环保形势,公司决定对原有污水处理系统进行提标改造,在达标排放的基础上进一步考虑中水的回用,实现资源化. 相似文献
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根据印染废水二级出水高色度、难生物降解的特点,提出了Fenton氧化-曝气生物滤池(BAF)的深度联合处理工艺。该组合工艺是采用Fenton试剂进行氧化预处理,去除色度和部分有机物,提高废水的可生化性,再通过后续的BAF工艺去除大部分有机物。结果表明,在二级出水色度为1000,COD为250 mg/L,最终出水的色度低于20倍,COD低于50 mg/L,达到中水回用标准。 相似文献
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文章介绍fenton法在制革废水在深度处理中的应用情况。现场运行结果显示,该工艺适合处理经过生化稳定水质的制革废水,处理后出水达到广东省地方标准《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准。 相似文献
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电镀行业是高耗能、重污染行业之一,电镀废水中COD的去除也是难点之一。分析了电镀工艺过程中COD的产生,介绍了Fenton氧化法在去除电镀废水COD中的作用,阐述了Fenton氧化法的控制因素,并对Fenton氧化法的研究方向作了展望。 相似文献
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纪逸之 《化学工业与工程技术》2011,32(3):32-34
介绍了曝气生物滤池(BAF)工艺在太湖地区毛纺印染废水升级提标改造中的应用,设计处理规模为3 000 m3/d。实践证明,通过该工艺改造后,毛纺印染废水出水水质达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072—2007)的要求。 相似文献