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介绍了无极绳绞车变频控制系统结构组成、功能,并以矿井井下实际情况为依据对变频控制系统改造方案进行设计。现场应用表明,无极绳绞车采用变频控制系统后,可实现绞车的启停、正反转、安全保护等功能,绞车运行可靠性及效率得以提升,同时绞车运行速度可根据运输巷道底板起伏变化情况进行调整,可在一定程度上提高绞车运行安全性。 相似文献
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针对煤矿无极绳绞车运行过程中因存在的急停急启及加减速而无法实现精准控制的问题,基于变频器调速控制技术设计了煤矿无极绳绞车速度控制系统,并对优化升级后的控制系统进行检验.结果表明,经变频改造后实现对绞车电机速度的精准控制,避免速度递减过快导致运行轨道突变对设备造成冲击,可有效提升无极绳绞车运行的可靠性. 相似文献
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控制系统是实现液压支架功能提升运行效率的关键.以ZTZ/20000/27.5/42型液压支架为基础,对该型号液压支架的整体情况进行了简要概述.基于ZigBee无线通信技术和CAN总线技术对液压支架控制系统整体方案进行了设计,系统可以实现就地控制、远程控制、自动控制等多种功能.对控制系统进行测试并应用,达到了预期效果,提升了设备的运行效率,显著提升了煤矿企业的自动化水平. 相似文献
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通过对目前液压实验台进行分析,以速度换接回路为例,采用PLC对液压系统实验的电气控制系统进行改造,重点介绍了PLC控制系统的设计以及液压实验台的实现过程。实验表明,采用PLC对液压实验台进行自动控制,系统具有良好的运行特性和灵活性。 相似文献
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通过对目前液压实验台进行分析,以速度换接回路为例,采用PLC对液压系统实验的电气控制系统进行改造,重点介绍了PLC控制系统的设计以及液压实验台的实现过程。实验表明,采用PLC对液压实验台进行自动控制,系统具有良好的运行特性和灵活性。 相似文献
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为了解决现有提升机绞车控制系统控制逻辑复杂、运行能耗高、反应速度慢的问题,提出了一种新的矿用绞车智能变频控制系统,利用双PLC控制及变频控制方案,实现了对绞车在不同负载、不同运行速度情况下的灵活调节。根据实际应用表明,新的控制系统能够将绞车的反应时间降低79.4%,绞车的运行能耗降低47.5%,对提高绞车运行安全性和经济性具有十分重要的意义。 相似文献
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针对矿用绞车存在的调速性能不稳定、控制精度差等问题,采用PLC变频控制器对矿用绞车控制系统进行技术改造。经实践表明,矿用绞车控制系统的控制精度和自动化程度得到大幅提升,调速性能优越,提高了运行安全、可靠性。 相似文献
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对某矿液压绞车关键元件主轴进行尺寸结构上的优化设计,并对绞车主轴结构及受力情况进行强度验算。结果表明,主轴的刚度及承载能力大幅提升,优化设计方案合理可靠,可确保煤矿液压绞车安全可靠运行。 相似文献
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瑞典ASFA公司绞车圆盘闸液压系统用于φ4×4型多绳摩擦绞车的控制系统,完成箕斗的提升和工作制动以及三级紧急制动工作。该绞车的运行速度为10m/min;最大制动力矩大于提升钢丝绳静张力差的三倍。制动力矩共由八个制动油缸组成的八个制动闸盘产生,其中每个闸盘的制动力约为80kN。绞车圆盘闸的液压系统为双泵供油的开式系统。如图1所示。在提升工作时,用油压松闸。而制动时,油压卸荷,弹簧上闸。制动又分为工作制动和紧急制动两种情况。 (一) 提升时(松闸):电机通电,除电磁阀12外,所有电磁阀均通电,Q_1和Q_2两泵间同时供油。将工作制动手把转到最终位置, 相似文献