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研山铁矿综合尾矿铁品位为9.14%,磁性铁分布率为20.13%、赤褐铁分布率为55.91%,铁矿物主要富集在微细粒级,其次是粗粒级。为充分利用选矿厂闲置的原反浮选尾矿选铁系统回收综合尾矿中的铁矿物,进行了选矿试验。结果表明,试样经强磁选预富集—磨矿—弱磁选—1粗1精1扫反浮选流程处理,在高梯度强磁选背景磁感应强度为0.72 T,磨矿细度为-74 μm占90%,弱磁选磁场强度为238 kA/m,反浮选粗选pH调整剂NaOH用量为1 300 g/t(pH=11.5)、抑制剂苛化淀粉用量为840 g/t、活化剂CaO用量为687.5 g/t、捕收剂GK68用量为1 800 g/t,精选GK68用量为900 g/t情况下,可获得铁品位为69.84%、回收率为4.13%的优质铁精矿。改造后的生产实践表明,采用盘式磁选回收机预富集—一段闭路磨矿—浓缩磁选—二段闭路磨矿—弱磁选抛尾—1粗1精3扫闭路反浮选流程处理选矿厂综合尾矿,每年可产出铁品位超过69%的铁精粉约5.5万t,可为企业增加利润1 750万元/a。 相似文献
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由于现阶段国内、外铁矿资源紧张,本着资源充分开发利用的原则,针对调军台选厂浮选尾矿的性质,在实验室内运用有效的选矿方法,确定合理的选矿工艺流程. 相似文献
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简介了尾矿再选试验,依据其试验结果,采用HS-1600×8盘式磁选机直接从选矿厂尾矿中回收粗精矿,实现了对尾矿回收再利用。 相似文献
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调军台选矿厂浮选尾矿再选试验研究 总被引:1,自引:2,他引:1
由于现阶段国内、外铁矿资源紧张,本着资源充分开发利用的原则,针对调军台选厂浮选尾矿的性质,在实验室进行了强磁抛尾,强磁精再磨,弱磁反浮选试验,取得入选尾矿品位15.15%,终精品位66.70%,产率4.47%,回收率19.68%的指标。 相似文献
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韩旺铁矿针对尾矿回收生产中存在的浮选作业不稳定、精矿品位和回收率偏低的问题,通过技术改进,采用中磁-弱磁-弱酸性介质正浮选联合工艺,可获得品位61%以上的铁精矿,具有显著的经济效益。 相似文献
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针对尖山铁矿尾矿浓缩工艺中存在的问题,通过试验研究,引进高效浓缩设备,改善了浓缩溢流水水质,同时提高了尾矿输送浓度,降低了尾矿输送成本。 相似文献
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针对弓长岭赤铁矿的浮选尾矿进行了磨矿—强磁选—中磁选预选实验,预选获得的磁选粗精矿铁品位为41.71%,产率为33.62%,铁回收率为84.21%;对比了浮选柱及浮选机粗选两种浮选工艺流程对预选粗精矿提质的影响。单因素实验结果表明浮选柱较佳工作参数为给矿压力0.08 MPa、充气量0.05 m3/h。经过浮选柱和两台浮选机组成的一粗一精一扫流程闭路实验,可以获得再选精矿产率为18.89%,品位为65.29%,铁回收率为74.07%的技术指标,相比于单一浮选机工艺的浮选铁品位和回收率,分别提高了0.27个百分点和2.61个百分点。 相似文献
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首钢大石河铁矿尾矿综合利用的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对首钢大石河铁矿尾矿中含有少量强磁性铁矿物的实际情况和储量巨大的特点,研究从旧尾矿中回收磁性铁精矿的工艺流程。试验结果表明,在尾矿品位11.50%的情况下,采用预先磁选、两段磨矿、多次磁选以及精矿脱泥精选试验手段,可获得含铁品位67.32%,回收率18.91%的分选指标。在此基础上,进行了建筑砂筛出试验以及剩余尾矿砂填海造地的探讨。 相似文献
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针对研山铁矿球磨机台时低、磨矿效果差的问题,通过对生产的分析和计算,从入磨粒度、磨矿介质及设备参数3个方面进行优化,实现了球磨机台时451 t/h、一段分级溢流细度-74 μm 60%以上的良好指标,为提质增产创造了条件。 相似文献
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上厂铁矿尾矿开采的探索与实践 总被引:1,自引:1,他引:0
尾矿开采是我国采矿业中的一个薄弱环节,能够形成规模的矿山不多,开采工艺尚不成熟,近年来,昆明钢铁集团公司上厂铁矿在这方面进行了大胆的探索和尝试,取得了一定的成果。 相似文献
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