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本文对重钢3^#、4^#高炉水冲渣系统长期不能满足两座高炉同时冲渣与过滤水渣的处理,有一部分水渣和冲渣水长期排放长江,造成严重环境污染。为彻底解决环保问题,经深入分析研究,采用沉渣池与转鼓处理系统并联运行,形成一种新型的池-鼓过滤处理系统,实现了渣水闭路循环。促进了高炉生产的发展,解决了严重环保污染问题。 相似文献
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本文介绍的转鼓过滤水渣处理技术,是采用机械式的活动滤床分离渣和水,实现炉渣粒化、过滤、贮存等一系列的自动化过程。本文还简要介绍了转鼓过滤水渣系统设计条件(水、渣、水渣质量、环保)、主要设备、设备运转等基本要求。这一新技术已通过了工业性试验,它即将在大、中高炉上采用。 相似文献
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1 引言 信钢现有炼铁高炉4座(4×120m~3),冲渣水处理均采用了侧滤工艺,其中1、2号高炉合用一套处理设施,3、4号高炉各有单独的一套。1995年之前,信钢1、2号高炉采用过扒渣工艺及底部泄水工艺,使用效果不理想。1986年投产的3号高炉首次采用了侧滤工艺,1994年将1、2号高炉的扒渣池及底泄池改建为侧滤池,并对侧滤工艺作了较大改进,1997年10月投产的4号高炉大体上照搬了1、2号高炉的模式。十几年里,信钢用于 相似文献
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1 引言 重钢5号高炉于1989年4月19日投产,近年来,随着原燃料条件的改善,高炉冶炼不断强化,至1999年日出铁次数已增至12次,同时出渣、冲渣的次数已相应增加。5号高炉冲渣水高位水池水位最高时可达5m,但是冲渣水过滤后返回高位水池时,仍 相似文献
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高炉冲渣水余热采暖的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
将高炉冲渣水进行分级过滤。沉淀,利用冲渣水的余热,建立了高炉冲渣水余热供热系统,该系统投资少,见效快,设备简单,热能利用高,既节约了能源,又降低了消耗,有效地解决了职工冬季采暖的问题,5年创效益958.8万元。 相似文献
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介绍了特殊钢酸洗冲液废水采用电石渣作中和剂,调节废水PH值,同时生成重金属氢氧化物沉淀物,用“戈尔”薄膜液体过滤器处理低浊度水,辊压转鼓式污泥脱水机处理高浊度水过滤后清水回用,泥渣外运,实现了废治废,综合利用,闭路循环的处理系统。 相似文献
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笔者在从事涟钢新3号高炉易地大修的设计中,针对以下情况:①新3号高炉场地狭小且无法利用原有水渣池;②涟钢高炉冲渣水时常不足,上下渣经常堆积;③冲渣沟内时常积有大块的干渣与小铁块,由于冲渣沟道很长且属高架式,清理困难且不安全,曾提出了一种新的高炉水渣处理方案——链带式活 相似文献
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目前我国高炉炉渣处理工艺主要是水淬渣。首钢股份公司炼铁作业部冲渣设备即采用水力冲渣的处理工艺,搅笼机是系统中的核心设备。水下轴头是搅笼机下侧支撑运转的关键部件,由于工作环境比较恶劣,水下轴头频繁出现轴承故障,设备使用寿命周期较短,直接影响整个渣处理系统的正常生产。通过结合现场实际分析,从如何提高水下轴头轴承箱密封的技术性能入手,确保轴承箱的密封性,保障轴承的润滑,从而使设备达到长周期稳定运行。我们对水下轴头密封结构进行了改进,同时对润滑方式和润滑制度进行了调整,有效解决了以上难题。 相似文献