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相似文献
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1.
宋庆伟 《水泥》2003,(11):68-69
我公司离线型流化床预分解窑系统未设炉喷油装置,我们也做了窑炉连投的尝试,供大家参考。1原投炉方式按原设计,窑系统投料后,以SP窑运行至三次风温>600℃,向分解炉喷入煤粉引燃,然后打开高温分料阀投炉。由于冷却系统采用一小段篦冷与单筒的复合冷却机,热效率不高,从窑头抽取的三次风温偏低,加之SP窑操作难度相对较大,中控操作不熟练,SP窑运行时,三次风温很难达到600℃,分解炉往往在投料24h后都不能引燃。2改进内容经过一段时间的探索,我们最终确定了以料温提高炉温,引燃分解炉的窑炉连投方式。1)投料前根据窑内通风情况打开三次风阀预热…  相似文献   

2.
段碧军 《水泥》2013,(11):15-16
某公司2 500t/d生产线窑尾采用五级预热器和KDS型分解炉,回转窑规格为Φ4m×60m。该线于2013年3月8日开始检修,检修后于3月21日投料。投料后窑系统频繁塌料,分解炉和预热器负压偏大,烟室负压和温度偏低,窑电流低,分解炉出口温度不稳定,出窑熟料黄心料较多,熟料质量差,窑产量提不上去。检修前后操作参数对比见表1。  相似文献   

3.
2.3预热器、分解炉、回转窑、蓖冷机的操作及四者的平衡操作问)预热器女解炉的合理操作。投料量达到额定值后,系统渐趋平衡,这时,预热预分解系统操作主要就是及时加减喂煤量和根据CI出口温度、生料磨开停情况适当调节总拉风量。正常运行操作管理思想:一是应努力降低CI出口温度,达到降低热耗、节约能源的目的。这主要可通过在确保窑和分解炉完全燃烧的前提下尽量降低系统拉风量,在确保人窑物料分解率的前提下设定合适的q出口温度及下料温度这两个方面来达到。二是保证两列预热器的温度、压力平衡。这主要通过调节入预热器两列分料…  相似文献   

4.
小型RSP/F预分解窑的投产经验   总被引:2,自引:0,他引:2  
顾磊 《水泥》2002,(1):25-27
屯河硫磺沟水泥厂RSP/F型预分解干法生产线1999年8月11日建成投产,经过半年多的生产调试后,该窑于2000年3月21~23日连续72h生产,通过达标验收,达标后生产正常稳定,曾连续投料、正常运行45d无停窑。产质量、运转率逐月递增,台产稳定在15.0~15.5t/h,平均运转率85%以上,入窑生料分解率达到85%,现对烧成系统的设计特点及生产中取得的一些经验体会简介如下。1生产工艺、技术方案的主要特点1.1生产工艺特点采用Φ2.7m×40m窑配套的五级旋风预热器和RSP/F型分解炉相结合的预分解系统…  相似文献   

5.
对预分解窑来说,升温投料一定要把握好以下几点:投料前烧成带和投料时分解炉出口气体的温度、投料时的窑速、喂料量的大小和加料幅度、窑尾排风机的风量等。本文就这几个方面谈谈笔者的体会。  相似文献   

6.
TD炉预分解窑挥发性组分循环富集及影响因素   总被引:4,自引:0,他引:4  
1 概述 预分解窑普遍存在着碱、硫、氯这些挥发性组分挥发循环而产生的结皮问题。一般而言,挥发性组分在原料中的含量较低,在入窑生料中SO3为0.3%~0.6%术 为 0.3%~0.7%,Na2O为0.02%~0.2%,但在结皮料中,各挥发性组分大幅上升,SO3可高达10%~30%,K2O也可达7.0%~8.0%。挥发性组分如此大幅上升,主要是它们在窑一分解炉一预热器系统内挥发一冷凝一挥发的不断循环过程中逐渐富集而导致的。挥发性组分在窑一分解炉一预热器中的循环和富集是造成结皮堵塞的基本条件,这方面,国内…  相似文献   

7.
王彦波  于加滨 《水泥》2006,(6):37-37
我公司2 000t/d生产线烧成系统采用的是Φ3.95m×56m回转窑,带五级旋风预热器及离线喷腾式分解炉[1]。1分解炉故障情况2005年3月6日17:10,回转窑由于设备原因,止料停窑,窑头喷煤保温。21:00设备故障处理完,窑启车投料,起始投料80t/h,分料阀开度70%。投料后分解炉温度及压力中控  相似文献   

8.
2000年以来,我院对一些小型立筒预热器窑进行技术改造,现将已改造投产的陕西泾阳县水泥厂、山西怀仁县宏丰水泥厂、甘肃临潭县水泥厂等泾阳型立筒预热器窑的情况介绍如下。1陕西泾阳县水泥厂改造1.1改造前情况及改造目标该厂立筒预热器为三旋四钵,自身结构决定入窑物料分解率20%左右,熟料产量6t/h,本次改造设计指标10.5t/h。1.2改造内容1)保留原有三级旋风预热器;2)将立筒改造为分解炉;3)更换原有窑头罩为大窑头罩,从窑头罩抽取热风通过新增的三次风管送至分解炉;4)更换窑头和窑尾的密封装置;5)在…  相似文献   

9.
曾英 《四川水泥》2013,(1):138+140-143
1生产线设备配置及产品质量概况1.1煅烧系统设备配置情况回转窑规格:Φ4.3×62m,斜度为4%,主电机:420kW,窑速0.4~4..18r/min。分解炉:采用ILC喷腾分解炉,预热器为五级悬浮预热器(规格5700×39000)。高温风机配置功率:1800kW。风量60万m3/h;风压8000Pa,窑投料260t/h,系统能平稳运行。窑头排风机:800kW,风量:46万m3/h,风压:4200Pa,  相似文献   

10.
我公司2500t/d熟料生产线,采用双系列五级预热器,TDF型分解炉,在调试阶段曾出现堵塞现象,使生产难以顺利进行。后来在操作、工艺等方面加以改进,有效地解决了预热器系统堵塞的难题。1操作方面投料和止料是预分解窑操作中比较重要的环节,操作不当很容易造成预热器堵塞。我厂在试生产阶段,开始投料量定在80t/h,高温风机的进口阀门开度为45%,液偶转速在800r/min左右,预热器一级入口压力在2500Pa左右。由于投料量少,生料进入分解炉时表面粘性增大,通过五级排灰阀时,难以冲开排灰阀,从而造成预热器五级堵塞;另外,系统拉风较小,旋风筒、分解炉内…  相似文献   

11.
我公司二期6000t/d生产线烧成系统为双系列五级旋风预热器带PSMC分解炉系统,窑规格为Φ5.2m×78m.2007年7月投料以米系统运行一直很稳定.8月25~30日立磨及窑系统进行检修,检修后前几天窑系统设备运行正常,但是台时产量偏低,窑喂料量由440t/h降为400t/h,9月10日预热器C5西侧锥部及下料管出现一次严重堵塞的事故.通过对事故的分析及采取有效的措施,现在系统运行正常.  相似文献   

12.
独传新  武浩 《水泥工程》2020,33(3):53-53
正1存在的问题中材株洲水泥有限责任公司5 000 t/d水泥熟料生产线由中材国际(南京)设计,预分解系统配备五级旋风预热器+喷腾式在线管道分解炉。自2008年建成投产以来,预分解系统运行稳定,但煤耗较高,标煤耗基本在110 kg/t左右。使用煤矸石后,标煤耗降低至106 kg/t,但仍处于较高水平。为进一步降低煤耗,公司对预分解系统进行了诊断,通过对比分析,我公司预分解系统存在的主要问题为一级出口温度高,投料410 t/h时一级出口温度约300℃。经理论计算,预热器一级出口每降低10℃,熟料约可  相似文献   

13.
王明晓 《水泥》2003,(4):40-42
我公司2台Φ2.5m×40mNH型五级旋风预热器窑于1991年建成投产,运转至今显现了热耗高、生产规模小等问题。1999年10月和2000年10月分别对1号窑和2号窑进行增设分解炉的技术改造,到2001年5月2台窑都达到正常运行。台时产量稳定在19~20t/h、运转率在85%以上、入窑表观分解率达到90%,各项指标都优于原设计目标。1改造方案及目标1.1方案在原五级旋风预热器框架旁增设辅框架安装1台MFC型分解炉;改造原窑头罩,加大其尺寸并从顶部抽取三次风,通过新增三次风管送入分解炉;在原煤粉仓下设分…  相似文献   

14.
姜文举 《水泥》2002,(5):41-42
我公司Φ2.8m/2.4m×40mRSP-4型预分解窑生产线于1979年建成,属于第一代RSP型试验窑,设计能力300t/d。自投产以来,通过小改小革,回转窑达到了设计能力,但存在能耗高、入窑分解率低及产质量不稳定等问题。为此,于2001年3月对回转窑系统进行了改造,使窑生产能力提高到500t/d以上。1存在的问题1)分解炉炉体容积小,物料在MC室停留时间短,煤粉在炉内不能完全燃烧,常出现分解炉和C4筒温度倒挂现象,造成预热器超温,C3经常堵塞,物料分解率只有40%左右。2)“V”型三次风管阻力太大,一般为…  相似文献   

15.
我公司2500t/d预分解窑生产线采用天津院设计TDF炉,自投产以来运行较稳定。今年5月初,出现异常,表现为:窑的产量正常,但质量不稳定,减料后,效果不佳;分解炉煤粉加不上去,并且出口温度波动大,但入窑生料的表观分解率在95%以上;预热器五级下料温度偏高,五级有堵塞现象,预热器一级  相似文献   

16.
"泾阳型"窑采用预分解技术改造及操作体会   总被引:2,自引:0,他引:2  
0引言咸阳菊花水泥有限责任公司有2条“泾阳型”立筒预热器窑生产线,1993年对第1条窑采用X-L型技术进行改造,使熟料产量由6.0t/h提高到8.0t/h。2000年初,公司又委托陕西省建材工业设计研究院采用预分解技术对这条窑再次进行改造,停产23d,投资180万元,完成了带X-M型分解炉的三级旋风预热器系统改造,并一次点火投料成功。投产15d后标定熟料产量达到12.7t/h,超过12.5t/h的设计指标。在正常操作下,熟料最高产量达到14t/h,可稳定实现300t/d。同时节能效果十分显著,熟料热耗由改造前的…  相似文献   

17.
串联NMFC分解炉操作经验   总被引:1,自引:1,他引:0  
《水泥》2003年第3期介绍了我厂分解炉的串联改造技术,本文介绍串联分解炉的操作经验。1串联NMFC分解炉主要参数的控制1.1点火时的控制参数窑系统点火后按升温曲线进行烘窑,因低挥发分煤焦炭粒子较致密,不利于氧气和燃烧产物的扩散和热量的传递,起燃温度在600~700℃,需用油枪喷柴油来引燃煤粉,当形成稳定燃烧火焰时停止喷油。继续升温,当窑尾烟室温度达到1000℃左右时,开启流化风机,阀门开度50%,窑速控制在1r/min,开始往NMFC炉内供煤,然后把C4分料阀下料比例控制在50%(即入DD炉与入NMFC炉物料相同),这时即可投料,初始投料量控制35t/h…  相似文献   

18.
基于水泥窑预热预分解系统特点,本文从技术层面提出了评价预热预分解系统技术性能优劣的五项指标,预热器出口温度t、预热器出口压力P、预热器压降ΔP、预热器温降Δt和分解炉压降ΔPc,阐述了这五项指标各自对预热预分解系统技术性能的影响,通过权重分析提出了评价预热预分解系统技术性能的综合评分计算方法,对水泥生产线的节能降耗有很好的指导作用。  相似文献   

19.
霍天瑞  赵东生  郭锐  高嗜新 《水泥》2002,(11):37-38
0引言呼和浩特市水泥厂2号窑为带余热锅炉的流态化预分解窑,回转窑规格为Φ3.5m/3.0m×57m,汽轮机装机容量6000kW。该系统自运行以来,流态化分解炉因喂料点偏低,供料能力差,分解率低,以及频繁的后结圈一直困扰着回转窑的正常生产,给企业带来了极大的影响。1窑系统工艺流程系统工艺流程见图1。图1窑系统工艺流程生料首先入分解炉,分解炉类似于MFC型,在炉内生料随880~900℃热气流上升进入到C1筒内。C1筒收集下的物料入窑,含尘气流进入到C2筒继续进行气固分离,收集下的物料入窑,废气进入到余热锅炉…  相似文献   

20.
分解炉出口温度是水泥生产中重要的工艺参数之一,直接代表生料分解效果,即入窑生料分解率。分解炉出口温度的高低,代表着入窑分解率的高低。分解率低则窑系统热负荷增加,严重者导致窜生;分解率高则液相提前出现,致使分解炉、旋风筒内容易结皮黏挂,严重者造成系统堵塞。合理控制分解炉出口温度是工艺生产的关键。根据当前实时工况,采用实时优化技术来推荐分解炉出口温度最佳设定值,满足水泥生产的工艺要求,具有重要的意义。  相似文献   

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