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卧式加热分离缓冲装置是一种用于油田油、气两相分离的装置,是根据我国油田实际情况筛选、研制出来的一种装置系列。共计2个压力等级(0.6MPa、1.0MPa)、7个规格(容积从10~200m3)、14个单体。主要是由简体、蝶形转向器、蛇形板气体整流元件、液体稳流板、丝网网垫除雾器、加热元件、防涡元件、气体单元组合仪表等组成。在处理液量299~5796t~d、油气比10~50m3/t、原油密度0.83~0.9t/m3、粘度20mPa·s(50℃)、液体停留时间<20min的条件下,可使出口气中含液≤0.05g/m3,出口液中含气≤0.02m3/m3。装置的主要特点是:适应性强,可处理一般原油和泡沫原油;结构合理,分离效果好,可除掉气中99%的大于10μm的液滴;液面平稳,缓冲效果好;自动化程度高。该装置系列已被批准为中国石油天然气总公司的标准设计,可在全国油田推广使用。 相似文献
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在进行小断块油田油,气,水处理的可行性研究和方案设计中,院有关领导和一些同志围绕油,气,水加热,分离,缓冲设备的设计展开了讨论,并提出了在小断油田油,气,水处理站上,采用加热,分离,缓冲联合装置,对油井产出物进行加热和油,气,水三相分离的方案,我们这个项目的同志也进行了分析讨论,认为采用加热,分离,缓冲联合装置进行油,气,水分离处理,有其可行性和一定的经济效益和社会效益。 相似文献
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新型加热缓冲二合一装置,应用国内外先进的传热技术,突破了双火筒双烟管两回程的传统热传导模式,为油田专用加热设备的设计开辟了新的技术思路。该设备的设计热效率达到90%,实际平均运行热效率为87.3%,比原二合—运行热效率提高约11.3%,单位热负荷钢耗率由6.8T/MW降低到2.8T/MW。这两项指标达到国内同行业领先水平。采用该项技术的单台设备年可节油约263吨。 相似文献
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分离加热缓冲组合装置为卧式设备,对油田采出液具有分离、加热、缓冲功能,该组合装置主要由油气分离段、加热段和含水油缓冲段组成。分离加热段用于脱除原油中所含的伴生气,并将脱气原油加热到处理温度。采出液经该装置处理后,含水油可直接用于外输或脱水。炉前应用全自动燃烧器,提高了加热效率。转油站采用组合装置后可节约生产设备投资36.7万元,减少站内占地面积1 030 m2。该站总投资409.5万元,节约费用占总投资的8.96%。 相似文献
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针对超临界态CO_2往复式压缩机工作过程中对气流压力脉动不平衡度的要求,提出了超临界态CO_2往复式压缩机缓冲装置的设计方法—低通滤波器法。本设计方法遵循API 618提出的脉动控制要求,对API618附录O推荐的滤波器尺寸确定指南进一步优化,并提供了一种设计验证方法,以最终确定缓冲容积、缓冲器型式、阻尼管直径和阻尼管长度等参数。 相似文献
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1 应用背景孤四联合站始建于 1982年 ,是由原油沉砂试验站改造而成的 ,设计能力 15 0× 10 4t/a。目前进站总液量 2 7×10 4m3 /d ,综合含水 90 1% ,脱水处理量 35 0 0m3 /d。该站担负着中一区注聚单元 ,孤北一热采区的原油加热、脱水、脱气、外输等任务 ,加热系统建有 175 0kW水套加热炉 7台 ,主要用于进站和脱水原料油的加热 ,同时还供燃油加热和部分采暖使用。加热站投产于 1989年 ,由于炉体保温层、内部加热盘管、烟囱等部件损坏严重 ,于 1996年曾对所有炉子进行了大修 ,更换外部保温层 ,对炉膛及部分烟管进行了修补和更换 ,并对其中… 相似文献
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