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我厂为8000吨/年生产能力的合成氨厂。原工艺为氨水脱硫,硫化氢经常跑高危害生产,同时,因采用边加氨水边排放方法,每天需用120滴度无硫氨水8至10吨,浪费较大。我厂在省化工研究所的协助下,进行了喷射氧化再生铁氨法脱硫工业性实验。自79年1月正式投产后,一直满足脱硫指标要求,并节约了大量氨水。折算后每天可节约液氨816—1020公斤,折款400元左右,每年节约近13万元。实践证明,铁氨液脱硫 相似文献
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我厂原用φ500湍动脱硫塔,由于塑料球后期破损堵塞,造成气液分布不均,塔阻力增大,效率降低。1977年全年平均铜耗为0.74公斤/吨氨,严重影响了生产。去年底,在省化工设计研究院的帮助下,根据浙江大学研究的旋流板塔和浙江海宁、湖州等氮肥厂的实践经验,对现有脱硫系统进行了改造,把旋流板技术引用到铁氨法脱硫上,自制一台旋流板塔与湍动塔串联使用,于1978年元月3目投入运行至今,脱 相似文献
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分析NHD脱硫溶液中的铁含量可以及时了解系统设备的腐蚀情况。采用双氧水消除脱硫溶液的颜色干扰,用盐酸羟胺将溶液中的Fe3 还原为Fe2 ,邻菲口罗啉与Fe2 生成稳定的橙红色络合物,用7230分光光度计可准确测定脱硫溶液中的总铁含量,标准偏差0.078,相对标准偏差为0.16。 相似文献
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我厂是1970年投产,设计能力为4.5万吨氨/年的中型合成氨厂。以焦作炔煤为主要原料,采用氨水液相催化法脱除原料气中的H_2S。由于原料煤中含硫量逐年增加(由0.41%增加到1.18%),为满足脱硫的要求,从1978年开始改为改良A.D.A法脱硫。改良A.D.A法脱除煤气中H_2S已被国内几十家中型合成氨厂所采用。但此法析硫速度快,循环液中始终存在着悬浮硫。这些悬浮硫易沉积和粘附在脱硫塔木格填料层。这些沉积物大多是硫和灰黑钒盐渣的交替层所组成。并 相似文献
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本文就 HCN 对 HEDP-NTA 络合铁脱硫液的组成及脱硫性能的影响进行了系统的研究。本文研究结果对其它络合铁脱硫液也有参考价值。 相似文献
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为研究氨法脱硫中气液比、吸收液pH值、吸收液浓度以及进口烟温对脱硫效果的影响,设计了一套实验台,以亚硫酸铵为吸收剂进行了实验研究和分析.结果表明,气液比越小,脱硫效率越高;吸收液pH值越大,脱硫效果越好;脱硫效率随吸收液浓度的增大先增加后减小,中间存在最大值;而温度对脱硫效果的影响不大.同时根.据此结果,气液比选择在0.2~0.25L·m-3范围,pH值选择为6~7.5范围,吸收液浓度为5.5%左右时,脱硫效果达到最好. 相似文献
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脱硫塔是氨法脱硫中的核心设备,塔体设备高大且其内件结构层繁多,在设计中存在许多重点及难点.采用底板与基础型钢焊接并开设塞焊孔形式,保证设备与基础安装;喷淋层的布置及各支撑梁的合理设计是保证脱硫塔安全有效运行的前提. 相似文献
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分析了采用活性铁脱硫剂脱除硫化氢时煤气中焦油含量、脱硫剂的组成、水分及再生效果等方面的影响,找到了提高活性铁脱硫剂效率和寿命的方法。 相似文献
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络合铁脱硫工艺及系列络合铁脱硫溶液 总被引:1,自引:0,他引:1
就西南油气田分公司天然气研究院开发的络合铁脱硫溶液体系进行了介绍,重点介绍了该体系中几个重要的技术突破,同时描述了络合铁脱硫工艺的两个基本工艺流程及该溶液体系的应用情况。展望了络合铁脱硫在我国的进一步推广应用前景。 相似文献
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栲胶脱硫液起泡原因分析王世芳(济南化肥厂山东省济南市,250101)我厂脱硫原为ADA法,因ADA价贵及堵塔的缺点,于1992年8月改为栲胶脱硫。改后脱硫一直比较正常。1994年底到1995年初,我厂丙碳脱碳投运。这时烤胶脱硫开始不正常,到3月底,脱... 相似文献
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为进一步探究煤气脱硫环节中脱硫液的有效处理方法,以某焦化企业的煤气脱硫液提盐工艺为研究对象,针对其当前存在的问题,对脱硫液提盐工艺做全方位优化,并通过实验确定了较优的工艺参数。实际应用结果表明,该工艺在产品质量、成本等指标上均具有一定优势,具有一定的实际应用价值。 相似文献
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<正> 再生铜氨液中残余一氧化碳的分析,有些氮肥厂采用氰化钾或硫氰化钾破坏铜氨液络盐,生成铜氰络离子或硫氰酸低铜沉淀,放出一氧化碳气体,以定氮计测定出结果。这种经典方法所用氰化物有剧毒,水银蒸汽对人也有毒,分析时防护用品要求严格,药品也要专人负责保管。还有些氮肥厂采用硫化钠沉淀法以及KBrO_3氧化法。上述三种方法均会破坏铜氨液中之低价铜离子,使一氧化碳解析出,虽然应用微量量气管测其体积,皆因一氧化碳含量甚少,读数常为零值,造成分析误差很大,无法指导氮肥生产。我厂经过二十余年的氮肥生产实践,摸索出分析铜氨液中一氧化碳的新方法。木方 相似文献