共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
除氧器水箱焊缝应力腐蚀破裂分析及处理 总被引:1,自引:0,他引:1
上海石化总厂热电厂除氧器水箱,经着色探伤、x 射线探伤、金相检验等方法检测后,发现焊缝有大量裂纹。本文综述了该裂纹的形态及分布特点;分析探讨了裂纹的原因,认为属于应力腐蚀破裂(SCC);简介了处理措施。 相似文献
2.
3.
4.
5.
文中介绍了国内某些电厂除氧器设备爆破的主要原因,如运行误操作、系统缺陷、检修遗留隐患、设备老化等问题.针对以上原因,提出了在今后除氧器设备运行和检修中采取某些必要措施.讨论了除氧器超压运行的原因,阐述了除氧器水箱产生裂纹的机理,并且提出除氧器水箱也应进行必要的热处理、以及避免除氧器水箱腐蚀的一些办法. 相似文献
6.
7.
8.
简述了目前火电厂中除氧器水箱焊缝裂纹的特点,分析了裂纹产生的原因,并提出了在结构设计、安装制造及运行管理中应注意的问题和采取的防止措施. 相似文献
9.
10.
国内外除氧器破坏事故及除氧器裂纹产生的原因与防范措施 总被引:2,自引:0,他引:2
八十年代初,清河电厂除氧器爆破事故后,在全国电力系统范围内对除氧器的安全问题引起了充分重视并有计划地进行了普查。检查发现,许多电厂的除氧器水箱和除氧头均存在不同程度的裂纹。关于除氧器裂纹,国内外均有分析和论著,比较集中的看法有二条:一种看法认为除氧器裂纹是由应力腐蚀产生的。但目前国内外不少(?)者都倾向于认为腐蚀疲劳是产生裂纹的真正的主要的原因,或认为是应力腐蚀和腐蚀疲劳的组合。还有人则认为腐蚀疲劳本身就是应力腐蚀的一种特殊型式。本文论述了应力腐蚀与腐蚀疲劳的诸多差异,并提出了防止除氧器发生裂纹的改进措施,以供广大热力工作者参考。 相似文献
11.
M.T.DESTRIBATS 《华东电力》1979,(Z2)
原子能委员会根据法国电力公司和法美原子公司的要求,发展了一些应用于压水堆一回路各主要承压部件的独特检验方法和检验技术。这些检验方法和检验技术广泛地采用了各种无损检验方法: (1)涡流法,特别是多种频率检测装置,用以检测蒸汽发生器的管子以及压力壳的螺栓、螺帽。 (2)聚焦超声波法,从压力壳内部检测压力壳壳体及其封头的焊缝、壳体及蒸汽发生器的复合焊缝、稳压器的下部焊缝和螺栓。 (3)壳体复合焊缝的γ射线照相。 (4)壳体及封头组件的不锈钢衬里的电视检查及渗透探伤。此外,在一回路水压试验时,还要进行声学检测,并在运行中,作连续声学检测。目前,这些方法已应用于运行的反应堆和其它未投运的反应堆。用这些方法已经成功地检查了费森海姆的两只90万千瓦的及苏兹的反应堆。(每十年检查一次) 相似文献
12.
某些型号的汽轮机带有键糟结构,由于汽轮机长期运行,高速转动,键槽产生裂纹,极易造成叶轮飞裂的重大事故。过去,用一般的超声波探伤仪检查键糟裂纹,即使探伤经验较丰富的操作人员也容易造成误判断。数字式超声波探伤仪,具有峰值搜索、自动校准和包络线显示等功能,给检验人员准确的分析裂纹提供了可靠的依据。本文介绍了数字式超声波探伤仪对汽轮机叶轮键糟探伤的工艺方法及对裂纹波图形的判断。用此方法,使一般检验人员均可准确的判断汽轮机叶轮键槽是否产生裂纹。 相似文献
13.
北山电厂的~#1机侧主汽联络门,1987年2月2日运行人员发现其下侧根部漏汽,当即作了补焊处理,至3月31日~#1机组大修时,用探伤检查发现该处有大小裂纹18条,最长的竟达35毫米。~#1机组1972年4月17日投产,至1986年底已运行十万多小时,仅据1980~1986年的统计,机组启停了1433次。我们从以下几方面分析产生裂纹的原因,并提出改进意见。 相似文献
14.
一、概述为了除去锅炉给水中溶解的氧气和其它气体,防止热力设备的腐蚀和传热的变坏,保证热力设备的安全经济运行,电厂锅炉给水系统均装有除氧设备——除氧器。为确保除氧效果,除氧器在运行中不仅要保持一定的压力(对定压运行除氧器而言),而且还要保持一定范围的水位。与670t/h 锅炉配套的哈尔滨锅炉厂生产的 GC—680型除氧器,铭牌参数如下: 相似文献
15.
16.
17.
根据石嘴山电厂^#7炉汽包下降管翻边的渗透探伤情况,探讨渗透探伤在锅炉压力容器检验中的应用及渗透探伤与强度的关系,探伤所发现的表面裂纹的挖补要保证压力容器强度要求。如果裂纹过深,处理后要进行壁厚测量并进行强度校核,考虑其剩余壁厚是否满足强度要求,不满足则进行补焊。这为今后渗透探伤中所发现缺陷的处理提供了参照。 相似文献
18.
本文阐述发电厂生产中对125MW 机组并排布置除氧器的更换工作。文中对原除氧器裂纹情况,产生裂纹原因,新除氧器更换方法、工期作了较为详细介绍,以供同类电厂参考。 相似文献
19.
一、前言随着大容量中间再热机组的发展,除氧器滑压运行已在各国广泛采用。除氧器滑压运行可以提高机组运行的经济性与安全性。除氧器滑压运行在设计和运行中会出现一些问题,其中最主要的是在机组减负荷特别是甩负荷后,将产生给水泵入口有效汽蚀余量的降落。所以,在设计中必须采取有效的措施防止给水泵的汽蚀,以保证给水泵的安全运行。国内外不少单位和学者对机组甩负荷后除氧器的暂态过程进行了理论分析和试验研究,并提出了给水泵入口汽蚀余量动态最大降落值(△H_(max))及有效汽蚀余量的计算方法,但各国的计算方法不同,其计算结果差异较大。为了研究分析除氧器滑压运行的暂态过程 相似文献
20.
随着机组容量的日益增大,中间再热机组单元制系统的广泛使用,对机组运行的可靠性及经济性的要求也日益提高。目前国内外许多电厂都采用了除氧器滑压运行系统,正是提高机组安全经济性的重要手段之一。在清河电厂200MW机组除氧器爆炸事故以后,部颁发的“对大型燃煤发电厂设计问题的技术规定”中已明确:新设计的中间再热机组除氧器宜采用滑压运行方式,但国产125MW机组已投产的50余台均采用除氧器定压运行系统。闵行电厂三期工程~#12~#13机(上汽厂~#56~#58台)首次采用了除氧器滑压运行系统,制造厂也相应地对 相似文献