共查询到20条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
2.
3.
4.
5.
6.
探讨碱预处理对丝胶蛋白氧化棉织物断裂强力和折皱性的影响。将自制的二醛棉织物和二醛碱化棉织物分别进行了丝胶处理,比较了两种织物在不同氧化条件下的醛基含量和丝胶处理后的增重率、断裂强力及折皱回复性。研究表明,随着氧化剂浓度的增加,氧化棉织物的醛基含量不断增加,使得丝胶蛋白与棉的结合量逐渐提高,丝胶蛋白棉织物抗皱性也随之增加,但氧化程度的增加使其力学性能不断下降。指出:通过引入碱预处理可有效提高氧化棉织物的醛基含量,使其与丝胶蛋白的结合量进一步增加,丝胶蛋白棉织物抗皱性得到较大幅度提高,同时氧化所致的织物断裂强力损失也可得到减缓。 相似文献
7.
预处理黑液碱浓碱耗对RDH蒸煮脱木素选择性的影响 总被引:1,自引:2,他引:1
研究了RDH预处理碱浓碱耗对成浆性能的影响。研究发现,分配白液到预处理段或改变预处理程序,提高预处理阶段碱浓碱耗(特别是在预处理的中前期),提高蒸煮硫化度或预处理中HS-含量,可有效地提高RDH蒸煮系统的脱木素选择性。 相似文献
8.
9.
10.
采用无张力碱处理方法处理棉纤维,可更好地提高棉纤维对染料的吸附力.通过对碱处理工艺进行优化,即碱液质量浓度200 g/L,在20℃处理40 s,采用扫描电镜、红外光谱和X-射线衍射等测试方法,研究碱处理前后棉纤维的化学组成和结晶结构,测试了碱处理前后棉纤维的上染百分率、上染速率和固色率.结果表明,碱处理后棉纤维横截面由腰圆形变为近似圆形,中腔消失,纵向天然转曲消失,转变为光滑的近似圆柱体;而化学组成基本无变化,只是一部分纤维素I转变为纤维素Ⅱ;结晶度下降了约25%左右;碱处理后棉纤维的上染百分率提高了约23%,上染速率显著提高,固色率提高了约11%,染色性能明显改善. 相似文献
11.
利用NaOH-H2O2(温和碱氧化法)对花生壳进行预处理,以NaOH质量浓度、H2O2体积分数、VNaOH:VH2O2、液固比、预处理温度、预处理时间为试验因素,以花生壳纤维素酶解率为考察指标,采用单因素试验和响应面试验对花生壳温和碱氧化处理工艺条件进行了研究。结果表明,花生壳温和碱氧化法的最佳预处理条件为:NaOH质量浓度为8 g/100 mL、H2O2体积分数为4%、VNaOH:VH2O2为4.6∶1,处理温度58℃,处理时间2.2 h,在此条件下进行试验,测得花生壳纤维素的酶解率为28.48%。 相似文献
12.
介绍了纯棉粗厚织物低碱冷堆前处理工艺,重点讨论了冷堆、短蒸、复氧漂的工艺处方和条件,以及生产中应注意的事项.结果表明,采用低碱前处理剂DKB-321对纯棉粗厚织物进行冷轧堆,可节约成本,减少污水排放,是一种节能减排工艺. 相似文献
13.
针对棉型机织物常规高温前处理工艺存在的纤维强力损失大和能耗高等问题,设计了低温(50~80℃)低碱一步法前处理工艺。通过单因素试验优化了工艺参数:30%H2O285 g/L、NaOH 20 g/L、偏硅酸钠5 g/L、稳定剂EDDHA-Na 4 g/L、非离子表面活性剂FMEE 2 g/L、E-1310 2 g/L、高效渗透剂3 g/L、活化剂DZ-1 4 g/L,50~80℃下处理90 min。考察该工艺的适用性表明,不同规格的棉及涤棉织物经此工艺处理后,能基本满足后续染整加工要求。 相似文献
14.
探讨了纯棉中薄织物的冷轧堆前处理工艺.选择合适的煮练酶进行了低碱冷堆-酶氧汽蒸的工艺实践.总结出适用于实际大生产的低碱-酶氧冷轧堆前处理工艺. 相似文献
15.
棉织物在二甲基亚砜/四氯乙烯(DMSO/PCE)染色体系中用C.I.活性红48染色,探讨了低碱冷冻预处理温度、时间和碱质量分数对上染率、固色率和织物强力的影响,同时研究了染色时棉织物上水和碱含量在纤维相和溶剂相分布的变化对染料上染率和固色率的影响。结果表明:低碱冷冻预处理能够提高棉纤维的可及度;经最佳条件(氢氧化钠质量分数8%、温度-10°C、冷冻2h)预处理的棉织物在DMSO/PCE体系中水和碳酸钠的含量均有不同程度的提高,C.I.活性红48上染率变化不大,固色率提高约3%,经、纬向撕破强力相比于未处理棉织物分别提高45%和20%。 相似文献
16.
采用酶冷堆退浆、煮漂一步法对棉梭织物进行短流程前处理,并对处理后的棉织物进行性能分析,得到最优工艺条件:酶冷堆置过程中退浆酶WT840 4g/L、JFC 2g/L,一步法汽蒸过程中精练剂XQC 6g/L、硅酸钠6g/L、氢氧化钠5g/L、过氧化氢(100%)9g/L.在此工艺条件下前处理的效果与传统前处理工艺效果接近,退浆率可达到93%以上,白度为84,毛效达到11cm/30min,该工艺相比传统两步法前处理工艺可省去多道工序,具有碱用量少、节能节水等优点. 相似文献
17.
18.
选择中煮中漂工艺处理棉纱线,即NaOH用量为2~4g/L,H2O2用量6~8g/L,稳定剂用量为4~8g/L,渗透剂为JFC。结果表明,该工艺处理的棉纱线白度和去杂效果好,同时可有效减少后续染色色差。 相似文献
19.
研究了超声波频率、作用时间、加工温度和超声波功率等对棉织物退浆效果的影响,并优化了超声波预处理工艺.结果表明:采用超声波与碱联合退浆(超声波预处理棉织物5min,然后常规退浆30min),棉织物的退浆率可达90%左右,大大高于常规碱退浆30min的退浆率79.24%.通过正交试验得优化工艺为:超声波频率40kHz,超声波预处理4min,加工温度50℃,功率100W. 相似文献
20.
研究了低温等离子体处理对棉织物碱退浆的影响。通过测定织物的退浆率、毛效和断裂强力,评价退浆效果,并结合SEM照片分析了低温等离子体的作用原理。研究表明,低温等离子体处理纺织品,主要作用于其表面,通过刻蚀作用使浆料表面形成凹坑和裂纹,利于碱液渗入,再经低浓度、短时间退浆处理,就能达到常规碱退浆效果。 相似文献