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通过扫描电镜和能谱仪对冷轧镀锌基板出现的孔洞缺陷进行了分析,结果表明孔洞处聚集的大量夹杂物是引起孔洞的原因,对冷轧原料的生产提出了改进建议。 相似文献
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介绍了SPHC产品的化学成分和力学性能标准,针对SPHC钢带镰刀弯、边部黑线等问题,从工艺优化、改善钢带力学性能方面进行了理论分析,制定实施了相应技术措施.对实物质量进行了检测,产品的屈服强度和抗拉强度分别提高20 MPa和10 MPa,伸长率基本不变,产品质量大幅度提高. 相似文献
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为了解决冷轧基料酸洗后表面出现沿轧制方向具有双向特征的黑色山形条纹缺陷,利用金相显微镜、扫描电镜和能谱对缺陷部位进行微观形貌和成分分析,并对经不同加热工艺的轧制效果进行对比。结果表明,钢中含有较高质量分数的残余元素镍、砷、铜在基体与氧化层间形成酸洗难以去除的网状富集相是造成冷轧基料表面酸洗后山形黑条纹的根本原因。此类富集相需要较长的高温时间形成,黏附于基体表面,甚至沿晶界进入基体,且不易通过除鳞及酸洗工艺去除。通过调整配矿结构和缩短铸坯在炉时间可有效解决此问题。 相似文献
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文章研究了一种深冲用冷轧基料的炼钢工艺,包括:加料过程、造渣过程、吹炼过程、出钢过程、吹氩过程和连铸过程,从而能够通过加料装置加入脱硫剂、脱磷剂,使钢水中的硫含量和磷含量降低,通过加料装置加入去除剂,使纯净钢水中的杂质含量降低,通过第一挡渣塞和第二挡渣塞的调节作用,进而提高纯净钢水的纯净度,通过吹氩装置对吹入氩气的总量和速度进行控制和调节,使纯净钢水的气泡密度符合预设条件,从而炼钢工艺所冶炼出的钢水化学成分稳定,纯净度高,进而能够有效地提高深冲用冷轧基料的深冲性能。 相似文献
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谐波齿轮冷轧成形分析 总被引:2,自引:0,他引:2
提出了利用冷轧方法对谐波齿轮齿形进行无屑加工,对轧制原理,轧制过程中金属材料流动进行了详细分析。对刚轮、柔轮进行了冷轧工艺实验研究,取得了满意的结果,开创了谐波齿轮齿形无屑加工新工艺。 相似文献
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从轧材原料、加热工艺、开坯工艺、设备因素等几个方面分析了H型钢轧制侧弯的原因。认为轧材原料和开坯工艺对H型钢轧制侧弯影响较小,加热工艺和开坯设备因素是H型钢轧制侧弯的主要原因。对轧制工艺、设备维修标准、轧材原料的质量等进行了改进。解决了H型钢轧制侧弯问题,实现了开坯轧制影响率为零的目标。 相似文献
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从CSP设备、工艺及CSP产品的几何尺寸、组织和性能的角度分析了CSP产品做冷轧基板的适用性,并提出CSP产品做冷轧基板的一般要求. 相似文献
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在Q195L钢带冷轧过程中,尤其是轧制到0.3 mm以下时,常出现比较明显的边裂(碎边)现象.通过电镜扫描、能谱分析、金相组织分析、对比分析和模拟试验,证实晶界存在游离渗碳体、混晶和杂质元素含量高都是引起冷轧边裂的原因.提出了炼钢过程适当增加炉外精炼,严格控制杂质含量;轧钢过程提高终轧温度、降低卷取温度、轧后急冷等措施,控制混晶和晶界游离渗碳体的产生,提高Q195L钢带质量,满足冷轧客户的使用要求. 相似文献
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