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相似文献
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1.
液压挖掘机回转制动能量回收系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了回收液压挖掘机在回转阶段的制动能量,提出一种基于回转马达进/出口压力差自动识别回转过程所处阶段,决策能量回收的全液压自动控制回转制动能量回收系统.引入一正态分布函数,以蓄能器压力状态(SOP)、液压泵出口压力以及负流量反馈压力为输入信号,根据负载的实时需求功率,提出一种以复合恒功率 负流量动力控制决策发动机和蓄能器主辅动力源的能量分配方法,保证回转机构的正常高效运转.仿真结果表明,当回转系统作为单独执行机构时,采用该回收系统的液压挖掘机,能够实现高达50.0%的再生制动能量用于驱动回转的能量回收利用效率,在相同工况下比同吨位液压挖掘机节能16.3%,不影响操作习惯和操作性能.  相似文献   

2.
MS110W挖掘机系日本三菱公司早期产品,其行走装置是机械传动,由于损坏产量,无法修复,本文针对问题给出了行走装置改成液压传动系统的设计。  相似文献   

3.

针对反铲挖掘机挖掘阻力难以直接测量的问题,提出了一种利用销轴传感器测量铲斗与斗杆之间的相互作用力,反推挖掘阻力的间接测量方法.首先,分析挖掘阻力的特性,基于牛顿-欧拉方程建立铲斗动力学模型.然后,针对某反铲挖掘机的常态挖掘过程,设计一种基于弯矩测量的销轴传感器,搭建油压、位移、力同步采集测试平台;再通过弹簧测力计在斗齿尖施加模拟载荷,采集数据并计算挖掘阻力.最后,对比计算挖掘阻力与模拟挖掘阻力,验证测量方法的有效性.对比结果表明:计算挖掘阻力与模拟挖掘阻力之间的误差为8.6%,本测量方法能有效地测量斗齿尖挖掘阻力.

  相似文献   

4.
针对液压挖掘机履带行走装置的合理预张紧力进行了分析研究。在多体动力学软件RecurDyn中建立了挖掘机的虚拟样机模型,并通过实验测得了在直行、原地转向以及差速转向3种工况下的履带行走装置张紧力的曲线,与仿真结果进行对比,验证了虚拟样机模型的准确。通过对直行、爬坡以及原地转向3种典型工况下的仿真分析,得到了在改变履带行走装置预张紧力情况下,履带行驶时张紧力的变化情况,通过张紧力曲线的标准差来判断其波动情况,进而得到合理的预张紧力与车重的比例系数。  相似文献   

5.
本文在理论上对回转节能装置的工作特性进行了较为详细的分析,建立了节能装置在不同工况的数学模型,给出了模型的数值解法,利用功率键合图和状态空间法建立了节能型液压回转系统的数学模型并进行了计算机仿真。  相似文献   

6.
7.
全液压制动系统液压制动阀的动态特性   总被引:2,自引:0,他引:2  
为研究制动阀动态性能对全液压制动系统的影响,介绍了串联式双回路液压制动阀的工作原理,建立了其动态数学模型;采用AMESim软件建立了相应的仿真模型,分析了液压制动阀的制动压力比例特性、阶跃响应特性及双回路制动的安全性,并进行了实验验证.研究结果表明:制动阀仿真模型准确可信;该制动阀性能良好,能够满足全液压制动系统的要求;通过对液压制动阀控制弹簧刚度的组合优化,可以更好地适应空满载重量差别较大的整机制动需求.  相似文献   

8.
汽车防抱制动系统的液压特性   总被引:9,自引:0,他引:9  
对具有典型结构的防抱制动系统(ABS) 的液压特性进行了分析和建模,通过试验对模型进行了验证和参数辨识。在此基础上,分析了影响轮缸增、减压特性和压力状态切换滞后特性的因素。研究结果为提高ABS的控制品质提供了依据。  相似文献   

9.
针对液压挖掘机在15s的一个典型工作周期下的工况,分析液压挖掘机的工况特点,建立并联式混合动力液压挖掘机动力源部分的数学模型,提出一种并联式混合动力液压挖掘机动力参数的优化组合配置,研究空间矢量脉宽调制(SVPWM)控制的永磁同步电机(PMSM)以及NiMH电池组在典型工作周期下的发电/电动、充电/发电能量转化效率、电机转速、转矩等动态响应特性以及SOC变化特性.仿真结果表明,该优化组合的动力总成能满足液压挖掘机动力需求和能量转化效率要求,能提升整机系统的油耗特性,并且电池系统只充当能量交互的媒介,实现液压挖掘机的高效节能的控制.  相似文献   

10.
按照液压破碎锤破碎作业时钎杆与工作面之间夹角的不同而设定了10个工况,利用Solidworks Simulation软件分析了这10个工况下钎杆的冲击特性,得到了应力最大点应力和速度的响应曲线,探讨了碰撞角度对应力和变形的影响。  相似文献   

11.
本文用功率键合图和传递函数分析法,对CM14型液压马达的动态特性进行了数字仿真和分析。并根据实验和仿真的结果讨论了传递函数法及键合图法用于动特性分析时的优缺点。  相似文献   

12.
用键图模拟法建立了液压马达的数学模型,并以25CCM14型液压马达为例,用计算机进行了数字仿真。所得仿真曲线与实测曲线基本一致,其结果说明数学模型基本正确,可供液压马达动态分析和设计参考。  相似文献   

13.
并联式液压混合动力系统制动能量回收特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了并联式液压混合动力系统制动能量回收的节能机理。通过建立车辆动力学模型,参照车辆及相关液压元器件实物的实际参数对AMESim模型进行了相应设置,对车辆制动过程和能量回收过程进行连续仿真分析,得到了相应的曲线。为验证仿真的正确性,在液压试验台架上进行了与仿真相对应的各不同工况的试验,试验结果与仿真结果基本吻合。通过分析仿真与试验结果误差产生的原因,可以得出:在制动时间较短、制动强度较低的条件下,并联式液压混合动力系统能量回收率较高,总体高于43.12%。同时试验结果验证了仿真模型的正确性,说明本文所建立的AMESim模型能够较为直观地分析并联式液压混合动力车辆的制动能量回收过程和效果。  相似文献   

14.
双定子单作用液压马达有内外马达分别单独工作、内外马达联合工作、内外马达差动工作4种工况,分析了不同工况下转子的受力状况及奇、偶叶片数对转子受力的影响,推导出了各工况下转子受力的表达式,同时根据液压马达样机参数采用MATLAB对转子受力情况进行了仿真。结果表明:转子在4种不同受力状态下所受径向力都在一定范围内做周期性的变化,与传统叶片马达相比,双定子马达转子径向受力较好,且奇数叶片时的转子受力状态更好,为双定子单作用液压马达变量机构的设计奠定了理论基础。  相似文献   

15.
16.
对挖掘机在使用过程中的常见故障及原因进行了分析,并提出挖掘机在工程实践中的维护、保养,以及故障发生后分析与排除的思路和方法。  相似文献   

17.
液压挖掘机动力学研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对液压挖掘机在工作过程中工作装置所受到的力和运动之间关系的研究,对液压系统液体流动和工作装置运动分别对挖掘力的影响作出了定量分析,并建立了相应的数学模型。关键在于根据能量守恒定律,解决了不能直接用动静法研究图惯性力所引起的冲击载荷问题,并推导出两种计算动载荷的公式,使液压挖掘机在工作过程中可能出现的最大瞬息力的取值有了理论依据。  相似文献   

18.
航天推进技术研究院所属北京航天试验技术研究所设计开发的ELM系列乳化液压马达.基于液体火箭发动机动力技术.解决了普通液压马达使用成本高、场所受限制的问题,具有转速低、扭矩大、输出功率高的特点。  相似文献   

19.
论述了液压挖掘机发展的主要方向:广泛应用计算机,使挖掘机节能和性能提高,便于操作,提高产品的质量延长使用寿命;改善司机的劳动条件。  相似文献   

20.
分析了电控液压制动系统结构组成及工作原理,针对系统动态响应特性,利用开发的数据采集电控系统试验台,在Codewarrior开发环境下编写测试程序并嵌入系统电子控制单元,进行了系统典型工况的增压、减压和保压特性试验,获得了系统在典型工况下的压力变化特性。结果表明:系统压力动态响应和可控性良好,能够应用于车辆底盘集成控制系统中,可为理论研究、控制策略开发和实车试验提供重要参考价值。  相似文献   

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