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1986年底,我矿经湖南省经计委批准,将原制盐生产装置进行技术改造,扩建为年产10万吨精盐。扩建工程设计由轻工部长沙设计院和长沙有色冶金设计研究院共同承担设计。10万吨制盐工程投产后,使我矿取得了良好的经济效益。现将我矿10万吨真空制盐装置技改情况简介如下。 一、蒸发工艺的改进 1.蒸发罐 蒸发罐传热面积480m~2,加热管φ45×3-6500mm,586根,蒸发室直径Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ效3m,Ⅳ效φ3.6m,蒸发室直筒高度为8m,上循环管直径(出口)φ1m,水平切线进蒸发室,下循环管直径φ0.9m,蒸发室内衬不锈钢δ=2.5mm,材质1Cr18Ni9,加热管 相似文献
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采用白箱模型对10万吨/年多效蒸发真空制盐装置的蒸发过程进行了分析。结果表明,损主要集中在加热室、卤水进蒸发罐时的混合过程以及卤水的沸腾。进料卤水与罐中卤水的混合损也不可忽视。 相似文献
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采用白箱模型对10万吨.年多效蒸发真空制盐装置的蒸发过程进行了Yong分析。结果表明,Yong损主要集中在加热室、卤水进蒸发罐时的混合过程以及卤水的沸腾,进料卤水罐中卤水的混合Yong损也不可忽视。 相似文献
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营口盐场盐化厂从瑞士苏尔寿——埃舍尔维斯公司引进一套15万吨/年闪蒸发精制盐装置。该项目已完成土建工程,正在进行设备安装,主体罐已安装到位。该厂曾派员到国外进行生产技术培训(时间三周,地点在土耳其一个年产3万吨的闪蒸发制盐厂)。 相似文献
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我厂从瑞士苏尔寿·埃舍尔维斯公司引进年产10万吨的热压制盐装置。其蒸发结晶部分设计为外热式强制循环蒸发器,它由蒸发室、淘析腿、循环泵、热交换器、循环管和分离器等几部分组成。本文主要介绍蒸发器、热交换器、淘析腿和分离器。 相似文献
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文章探讨了以苦卤为原料,采用兑卤法生产氯化钾工艺过程中,使用二效蒸发罐排盐、一效蒸发罐内兑卤新工艺,与使用传统的苦卤与光卤石母液在兑卤计量流槽内兑卤,在兑卤沉降器分离苦盐浆生产工艺进行了对比评述,介绍了二效蒸发罐排盐、一效蒸发罐内兑卤的实施方法及改进效果。 相似文献
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一、工艺特点 我厂是一个年产真空盐5000吨的小厂,采用四效标准型蒸发罐。原料卤水属硫酸钠型卤水,含有少量硫酸钙,卤水成分复杂(见表1)。卤水首先经过除镁净化处理,沉清卤水送入蒸发系统的制盐事故处理池中待用, 相似文献
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蒸发是真空制盐的关键工艺,蒸发强度的大小直接关系到企业经济效益的好坏,而影响蒸发强度的因素颇多,排盐方式的选择是至关重要的因素之一。 在卤水蒸发过程中,结晶析出的固体盐粒沉降在蒸发罐的盐脚中,由人工间歇开关阀门来进行排盐。这样的排盐方式存在许多 相似文献
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我国制盐工业正处于发展状况,随着生产和技术发展,生产规模逐渐扩大,已由10万吨/年规模发展到30万吨/年规模。 在四效蒸发工艺流程中,蒸发罐增大的同时,加热室管板的直径、厚度也相应加大,现采用的粗略数如下: 相似文献