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相似文献
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1.
从节能、氨平衡、热平衡、水平衡等角度分析说明稳定氨回收工段操作对三聚氰胺生产工艺的重要意义.对氨回收工段的操作提出优化建议.  相似文献   

2.
李娟 《河南化工》2007,24(10):39-40
从节能、氨平衡、热平衡、水平衡等角度分析,说明稳定氨回收工段操作对三聚氰胺生产工艺的重要意义,并对氨回收工段的操作提出优化建议.  相似文献   

3.
张林茂 《化工设计》2011,21(2):22-23,47
分析氨回收系统的节能措施和装置的操作要点,阐述生产过程中节能的潜力和方法,探索优化操作的方案,以降低能耗和节约生产成本.  相似文献   

4.
氨回收系统的稳定操作关系着整个三聚氰胺装置能否安全稳定运行。从工艺原理及设备构造分析氨回收操作的重点。  相似文献   

5.
由于本装置进行"双甲"改造时,氨回收系统没有进行配套改造,弛放气中氨回收能力达不到"双甲"改造后现有生产能力,蒸馏温度及采出液氨量均达不到要求,故必须对氨回收装置运行参数及关键调节进行整改,以达到弛放气中氨回收率99%以上,C452蒸馏塔底水排放氨浓度降至0.1%以下的环保目的,同时降低生产成本。  相似文献   

6.
提出将氨升压机105J1和氨罐顶部用一条管线连接起来,以达到减少105J1所作无用功的同时,停用小冰机2101L,节约小冰机系统的水、电消耗和维护费用,减少氨罐成品氨放空量的设想。  相似文献   

7.
李楠 《大氮肥》2011,34(6):406-408
介绍精馏塔在氨回收系统中的应用,分析氨回收系统在实际操作过程中遇到的问题,提出切实可行的解决方案,在实际操作中对处理效果进行验证,通过补水阀位置的设置优化氨回收系统的操作。  相似文献   

8.
本文介绍了一种氨回收新工艺的工艺流程、所用设备及该工艺的经济效益。  相似文献   

9.
苟桂民  白华林  张波 《化肥工业》2011,38(6):61-62,65
采用蒸氨工艺回收浓氨水( 180 tt)制成液氨,实现等压氨回收工段氨水零排放,环境效益显著.实际运行情况表明:蒸氨工段每天可回收液氨超过8t,年直接经济效益可达180万元以上,1年即可收回投资.  相似文献   

10.
李珊 《化工进展》1996,(4):35-39
针对合成氨厂弛放气和贮罐气氨回收的常规流程耗能多的缺点,提出了一个改进流程。经过Yong分析计算证明,改进流程的节能效果显著。  相似文献   

11.
沈铭钧 《化肥工业》2007,34(1):24-25
由于合成氨弛放气组分及工艺条件变化复杂,空分行业中使用的透平膨胀机无法在无动力氨回收装置中正常使用。针对合成氨生产的实际工况条件,开发了氨回收专用能量转换器,确保了无动力氨回收装置的正常、稳定运行。  相似文献   

12.
李雁 《化肥设计》2013,(3):24-26,34
介绍了合成氨装置弛放气连续排放的3种流程及排放弛放气流程的模拟方案,并从工艺的角度分析了弛放气中氨回收的可行性。  相似文献   

13.
郭理东 《化肥设计》2021,59(1):5-9,17
从工艺流程、萃取剂选择、废水处理指标和工业化应用情况等角度,对国内外不同酚氨回收技术进行对比,得出不同酚氨回收工艺技术的特点,且都具有工业化应用业绩.  相似文献   

14.
介绍新建合成氨采用无动力回收装置回收氨罐弛放气的工艺流程、设备配置,还介绍了无动力回收装置的特点。  相似文献   

15.
介绍了3种脱碳富液能量回收透平和2种能量回收技术的特点。以100kt/a合成氨碳丙脱碳装置为例,对透平增压泵能量回收和涡轮助推式能量回收进行了比较,证明透平增压泵能量回收方式效果更好。  相似文献   

16.
赵昌富 《化肥设计》2010,48(1):37-39
无动力氨回收装置是用以回收合成氨弛放气中气态氨的一项节能环保技术。介绍了江苏恒盛化肥有限公司4 000 m3/h无动力氨回收装置的工艺流程、设计参数、技术指标和工艺设备特点;分析了该装置的节能环保效益。近期运行效果表明,采用该装置每年可回收液氨约7 000 t,减少含氨废水排放约5 000 t/a,创造经济效益约150万/a,投资回收期1年。  相似文献   

17.
黄明  秦川江 《化肥工业》2006,33(5):20-21,24
开发了全填料结构的吸收、精馏、压缩冷凝新型复合分离流程及装备。该流程和装备用于精细化工厂氨氮废气(水)的处理,在获得高收率、高纯度液氨产品的同时,基本上实现了气、液无污染排放。  相似文献   

18.
王小素 《河北化工》2014,(9):153-155
无动力氨回收装置是回收合成氨弛放气中气态氨的一项节能环保新技术装置。介绍了河北金源化工股份有限公司无动力氨回收技术的原理、工艺流程、主要设备特点、工艺指标及运行情况。该厂无动力氨回收装置各项温度压力指标均在设计范围内,氨回收率达到98%,尾气氨含量〈1.1%,年回收氨约为3 500 t,年增效益350万元。  相似文献   

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